姚 晨
(霍州煤电集团霍宝干河煤矿 ,山西 霍州 031400)
山西晋城地区主采3#煤层,平均厚度6m,为优质无烟煤。随着开采技术成熟,工作面有加长加宽趋势,以晋煤集团成庄矿为例,2015年之前,工作面倾向长度平均在260m以下,2018年已经逐步增加到300m~350m,工作面走向长度由1500m逐步增加到2000m~2500m。由于下一工作面回采巷道、切眼往往提前掘进,工作面设计加长加宽后,必然导致原来掘进的切眼废弃,在回采中形成空巷,产生不利影响[1~2]。本文以成庄矿5313大采高工作面过原切眼为例,进行过顶部平行空巷技术研究。
山西省晋煤集团成庄矿5313工作面原设计顺槽长度1500m,工作面宽度260m,采用一次采全高全部垮落法后退式采煤方法,在上一工作面5312回采时,回采巷道53131巷、53132巷、切眼已经提前掘进完毕。其中切眼掘进采用沿顶掘进方式,初始宽度5m,初始高度3m,然后进行扩帮、起底,最终宽度8m,最终高度6m,目前已经进行扩帮,尚未起底。根据矿方生产计划,决定将5313工作面走向长度增加到2300m,为保留已经掘进的53131巷和53132巷,倾向长度不变。如图1所示。
当工作面揭露原切眼时,顶部前方8m范围将形成空顶,且贯穿整个工作面倾向长度,如图2所示。在超前支承压力作用下,极容易发生冒顶事故,对回采造成严重威胁,必须进行处理。
图1 工作面加长示意图
图2 支架过原切眼空巷示意图
由于采高大、空顶距离大,且贯穿整个工作面,影响极为严重,单纯采用锚索加强支护、单体柱加强支护、充填支柱,均无法提供确切的安全保障,因此计划对整个空巷进行充填,使其与顶底板形成一个整体,提供更好的承载受力环境,保证顶板安全。
空巷充填属于中型充填工程,其工程特性如下:
1)不必要建立地面充填站,可以直接在井下布置充填泵站;
2)空巷充填属于低压灌注,对注浆泵流量要求高,对压力要求较小,需采用大流量注浆泵;
3)预计整巷充填体积6240m3,必须控制单立方充填成本;
4)53131巷一侧高于53132一侧,平均坡度6°,有利于材料在空巷内自流充填.
采用高水充填材料,分A型和B型,分别加水搅拌,水灰比4∶1,两种单液浆流动性好、性能稳定,可以满足远距离输送,混合后约15min完全失去流动性 ,45min~60min 初 凝 ,1d 强 度 1.1MPa,7d 强 度2.2MPa。
高水充填材料成本1100元/t,水灰比4∶1,充填体密度约1.1m3/t,单位体积材料消耗量0.22t/m3,单位体积充填材料成本约242元/m3,总计材料消耗约150万元。与搬家倒面相比,具有极大的技术经济优势。
在53131巷,原切眼往外300m一处硐室内布置充填泵站,包括ZBYSB100/20-18.5kW双液注浆泵1台,输浆速度100L/min,JB150电动搅拌桶4个,分为2组,分别用于制作A型和B型浆液,每组2个搅拌桶出口采用三通截止阀连接,通过开关阀门实现间隔制浆,连续输浆。
A型和B型两种浆液单独输送,布置两趟管路,采用DN32高压胶管,混合管采用1根10m长高压胶管。
为保证充填效果,通过设置隔离挡墙进行分段倒退充填,每60m为一段,分为5段,最后一段20m。为保证每段内浆液自流更加充分,在每段顶部设置导流管,倒流管末端邻近上一段挡墙,如图3所示。
图3 空巷内分段充填示意图
提前5个月进行空巷充填作业,每日3班进行,日充填体积约120m3,累计工期58d。实际消耗高水充填材料1410t,材料成本155万元。
工作面揭露原切眼空巷时,充填体固结良好,充分接顶,未发生片帮、冒顶现象,工作面顺利通过原切眼仅用2d,实现了过顶板空巷快速安全回采。
工作面通过此区域时,采高降低至3.2m,尽可能减小充填材料对煤质影响。
1)工作面加长后,原切眼形成空巷,对回采产生极为不利的影响,容易发生冒顶事故;
2)采用高水充填材料,降低了充填成本,采用远距离泵送、分段充填方式对原切眼空巷进行整巷充填;
3)该充填方式速度快、工期短,工作面仅用2d顺利通过原切眼,未发生片帮、冒顶,实现了过空巷安全快速回采。