王晶明(辽河油田特种油开发公司,辽宁 盘锦 124010)
曙一区杜84块兴隆台油层为厚层块状底水超稠油油藏,试验区内兴Ⅵ组油层发育较好,平面上连片分布,油顶埋深在710~820m。单井有效厚度最厚达104.5m。杜84-平43~兴平50井组于2006 年实施SAGD 开发,生产兴Ⅵ油层组,采用直平组合SAGD开采方式,含油面积0.28km2,地质储量280×104t。有水平生产井8 口,注汽井37 口,目前日产油160t,日注汽800 t,日产水900t/d,油汽比0.14,SAGD 阶段累注汽404×104t,累产油69×104t,累产水348×104t,阶段油汽比0.17,采出程度48.1%,开发进入中后期。
在SAGD开发的中后期,开发中存在的主要问题,主要表现在两个方面,一是油汽比低,分析油汽比偏低原因,主要受压力高和油藏埋藏深影响,在SAGD开发过程中,需蒸汽用量是浅层的1.5 倍以上才能够驱替同体积的原油,而且蒸汽向上覆岩层的传热速度快,容易造成热能消耗大和油汽比低。二是储层非均质性的影响,井间仍有剩余油未被驱替和蒸汽腔发育不均衡。经研究和论证,在注入非凝析气体以后,能够降低蒸汽向上覆岩层的传热速度和降低蒸汽腔上部温度,减少注入汽腔的蒸汽用量,提高油汽比及热效率。还能使蒸汽腔向侧向更好的扩展,增加蒸汽的横向波及体积,从而提高采收率。鉴于注入氮气成本高,经济不合理,因此采用注入烟道气代替氮气,缓解开发中存在的问题。
氮气与烟道气均属于非凝析气体,均具有隔热及分压作用,都能降低蒸汽腔顶部温度减少蒸汽注入量,促使蒸汽腔均衡发育。不同在于当烟道气用于提高SAGD 效果时,其采收率高于注氮气,因为烟道气中二氧化碳溶于重油,原油粘度会相应降低;而因为起到隔热效果的是氮气,所以烟道气的隔热效果较氮气差。
根据杜84-平43-兴平50 井区主体汽腔油井采出量计算,蒸汽腔体积为110×104m3,蒸汽腔压力由4.5MPa降至3.5MPa,计算所需烟道气量,目前蒸汽腔压力位4.5MPa,下步需注入烟道气分压1.0MPa,依据同温同压下及分压原理,任何气体的体积比等于摩尔比,计算出注入地下烟道气体积24×104m3,再依据理想气体状态方程PV=nRt,计算出需注入烟道气地面体积567×104m3。
选择杜84-试观3、杜84-68-72为烟道气注气井,杜84-69-67井为备用井,后期根据生产动态对注气井实施调整。注烟道气排量:设计2口井注烟道气,单井注气排量2.4×104Nm3/天,单井排量1000Nm3/小时。目前兴Ⅵ区域注氮气压力5.5MPa左右,判断注气压力为5.5MPa左右。
杜84-平43~杜84-兴平50 井组的注氮井有3 口,分别为杜84-68-72、杜84-试观3、杜84-69-67,其中,杜84-68-72、杜84-试观3井注入氮气后,井组达到明显的预期效果,杜84-69-67井注入氮气后,井组没有见到明显的效果。2012年7月6日至2015年11月30日,杜84-68-72、杜84-试观3井累积注入氮气1136×104m3。与注氮前对比日产油量增加16t,油汽比提高0.05。
由注烟道气后,两口注入井杜84-68-72、杜84-试观3油套压都有上升趋势,说明蒸汽腔压力有所上涨。
各井取出的气样来看,取出气样组分较为稳定,主要是溶于原油的二氧化碳,氮气的含量很少,仅有平47井气样中含有少量氮气。注入地层的烟道气的平均组分为:氮气80.6%,二氧化碳12.2%,氧气7.2%。油田开发过程中,向地层中注入的气体对氧含量有一定的要求,实验安全限值为10%~11%,国外有些公司将氧含量的安全标准定为5%,因此这一标准有待于进一步修订。同时,在锅炉运行中也应适当调整燃气与空气配比,进而调整烟道气中的含氧量。
文章对兴Ⅵ平43-平50 井组注入烟道气后的生产情况进行分析。通过试验和实际应用,结果表明烟道气替代氮气辅助SAGD开发是可行的,能有效降低蒸汽腔热损失,提高油藏采收率和油气比,延长SAGD生产时间。同时,烟道气的减排利用符合国家节能减排的要求,有较好的应用前景。
(1)注烟道气替代氮气在经济上取得的效益是可观的;
(2)注烟道气替代氮气辅助SAGD 开采技术在兴Ⅵ平43-平50井组是可行的;
(3)该技术能有效降低蒸汽腔热损失,提高油藏采收率和油气比,延长SAGD生产时间,有较好的应用前景;
(4)注烟道气辅助SAGD试验取得较好效果,减少了蒸汽用量,实现了节能减排,并有助于油藏经济开发。