王 彭 宇
(上海长凯岩土工程有限公司,上海 200000)
苏州河段深层排水调蓄管道系统工程试验段苗圃西工作井内径30 m,挖深约62.50 m,工作井附属结构挖深约30 m~40 m。对本工程有威胁的地下水是第⑨,⑩A和层承压水含水层。这三个含水层在上海研究较少,基坑降水涉及的第Ⅱ承压含水层较少,第Ⅲ承压含水层更是从来没有涉及降水。为足够了解第Ⅱ、第Ⅲ承压含水层空间分布规律和水头高度、调查水位下降与总涌水量的关系、降水影响半径、水文地质参数和各含水层的水力联系,开展了水文地质勘察工作,为评价基坑抗突涌安全性、降水设计提供基础。
该工程采用泵吸反循环钻进工艺[1]进行钻进,与正循环对比,泵吸反循环有成井效率高、钻头磨损低、孔底沉碴少、孔壁稳定、地层分层清晰、成井质量好、经济效益显著等优势,特别是在第Ⅱ含水层施工优势尤为明显。该工艺应用于水文水井施工具有明显优势。
试验场地揭露155.00 m深度范围内地基土属第四纪晚更新世及全新世沉积物,主要由粘性土、粉性土和砂土组成,分布较稳定,一般具有成层分布的特点。按其沉积年代、成因类型及其物理力学性质的差异,依据上海市工程建设规范DGJ 08—37—2012岩土工程勘察规范[2]相关条款,可划分为10个主要土层,其中第⑤层、第⑧层可分为2个亚层,第⑨层可分为3个亚层,第⑤层、第⑨层、第层含有夹层;缺失上海市统编地层第⑥层暗绿色硬土层和第⑦层粉砂。
第①层杂填土,第②1层粉质粘土(上海地区俗称“老土层”),第③层淤泥质粉质粘土,第④层淤泥质粘土,第⑤1层粘土,第⑤3层粉质粘土夹粉砂,第⑤3夹层粘质粉土,第⑧1层粉质粘土,第⑧2层粉质粘土、粉砂互层,第⑨1层粉细砂,第⑨2-1层中粗砂,第⑨2-2层粉细砂夹中粗砂,第⑨夹层粉质粘土,第⑩层粘土,第⑩夹层粘质粉土,第⑩A层粉砂夹粉质粘土,第层粉砂夹中粗砂,第T层粉质粘土,第层粘土。
场地地下水类型主要为松散岩类孔隙水,孔隙水按形成时代、成因和水理特征可划分为潜水含水层、承压含水层。场地深度范围内地下水主要为赋存于浅部土层中的潜水、第⑨层中的第Ⅱ承压水及第⑩夹、第⑩A层中微承压水及第层中的第Ⅲ承压水。
根据区域资料,结合实测水位数据,场地地下水水位见表1。
表1 地下水水位埋深一览表
水井的成败取决于成孔和成井两个过程。成井施工的成败需要有良好的成孔施工作为铺垫,只有先施工好钻孔才会进一步施工好水井。而在成孔过程中则有以下四点主要要素,这是施工好钻孔的必备条件。
钻进过程中始终要保持泥浆液面高出地下水位至少1.0 m或与自然地面相平以保证钻进过程中不易出现塌孔事故。
成孔钻进过程中泥浆密度控制在1.10 g/cm3~1.20 g/cm3以内;清孔施工后密度1.05 g/cm3~1.08 g/cm3,粘度在18 s~21 s之间,含砂率小于1%。
垂直度的掌控主要目的为了水井管材安装下放过程中顺利施工,再者钻孔的垂直度会影响水井管材是否在孔内居中,如若管材靠近孔壁,滤料在过滤器段回填不均匀会导致水井的出水量。控制好钻孔的垂直度是成孔过程中的一个重要因素。
钻进过程中应根据场地地层的不同控制钻机进尺速率,尤其是软硬地层交界处更应减缓钻进速率,其主要目的是保证钻进过程中不发生偏移从而保证钻孔的垂直度。在该项目中上部粘土层在钻进过程中控制为30 cm/min,进入第⑨层前开始减缓钻进速率,在第⑨层中的钻进速率控制为20 cm/min。
成孔到设计深度后,需要进行孔底沉渣的清除,其主要手段为更换泥浆进行循环。孔底沉渣的多少会直接影响到水井过滤器段回填滤料的有效性,如若沉渣较多会导致滤料没有完全在过滤器段充填密实,直接导致的后果是水井出水量减少,其次则是水井出水会较浑浊。
成孔阶段控制好以上要素基本上在钻孔质量上会得到足够的保证,钻孔施工的成败并不是最后的胜利,还需要进行成井工作。
焊接前要检查管材本身质量是否存在漏焊、沙眼,再进行管材安装下放焊接,各个管材之间的接头必须采用满焊,管材对接时要保证垂直度,避免产生弯曲。在滤水管上下两端需要设置扶正器使井管尽量处于孔位中心。
针对上海市第Ⅱ含水层,采用标准级配砂,粒径可按下式考虑:
D50=(6~12)d50。
其中,D50为填砾粒径;d50为滤管周围含水层颗粒粒径。在该项目中第⑨层滤料颗粒选用1.0 mm~3.8 mm(包括第⑨1层、第⑨2层、第⑨3层)。滤料回填要四周均匀回填,回填时边填边测回填高度,投砾时要平稳、缓慢,防止架桥。当回填高度比设计高度少1 m时停止投砾,等待滤料落实后再测量回填高度,直至到设计高度。滤料的回填会直接影响到水井的出水量。
滤料回填密实后需要进行止水封填,回填材料主要采用粘土球,回填过程中缓慢四周均匀回填,回填至孔口。止水材料的回填主要目的是隔断各个含水层的水力联系。
止水回填后12 h内应进行活塞洗井,洗井宜采用空压机气举洗井结合活塞洗井的方式。气举洗井的主要功能是洗出井内的沉淀物;活塞洗井的主要作用是破坏孔壁的泥皮,使地层中的水更容易汇聚至水井中从而增加水井的出水量。
针对上海市第Ⅱ含水层,结合泵吸反循环设备的优势制定成井施工工艺。成井施工工序包括场地准备、井位放样、埋设护筒、钻孔、清孔、下放井管、回填滤料、回填粘土球、粘土、洗井等,成井施工是一项质量要求高,须在一个短时间内连续完成多道工序的地下隐蔽工程,施工必须要认真按照施工工艺流程进行。
根据甲方提供的红线区和水准点资料,建立轴线控制网,埋设永久性标志,控制点布设在非施工区域,依据设计图纸放置井位。钻机就位调整稳固、周正、水平,先将机架底盘调到水平。
护筒顶端至少高出地面0.3 m,护筒上部设溢浆孔;进入原状土2 m;筒埋设后,四周用粘土加草辫回填、捣实,防止钻孔时浆液从护口管外溢。
采用FXZS-300型钻机配备三翼钻头,钻头直径为850 mm。钻进过程中采用自然造浆进行钻进,钻进同时记录钻进原始记录。钻进过程中粘土层速率为30 cm/min,第⑨层中的钻进速率为20 cm/min。钻进全程采用减压钻进。钻进过程中泥浆比重控制在1.15 g/cm3钻进至第⑨层使泥浆比重控制为1.12 g/cm3,过程中泥浆粘度为18.5 s,含砂量为0.6%。孔深89 m,钻进过程耗时42 h钻进至设计深度。
稍提钻具离孔底10 cm~20 cm,更换泥浆,更换后的泥浆比重保持1.06 g/cm3,粘度保持18 s,含砂量为0.6%,随后进行泥浆循环,直至能准确测量孔深,孔内泥浆中无泥块悬浮。清孔完毕后,孔底500 mm内泥浆比重应为1.06 g/cm3,含砂率不大于0.6%,粘度不大于18 s。
井管采用钢管,壁厚8 mm,直径426 mm;过滤器选用缠丝过滤器,缠丝间距1.2 mm,壁厚8 mm,直径426 mm,孔隙率达20.2%,根据设计要求,先下放2 m长沉淀管,随后下放9 m长过滤器,并在过滤器两端焊接扶正器,最后按设计要求下放井管,井管高出地面30 cm。
井管安装下放完毕后开始回填滤料,回填高度为-89 m~-76 m,滤料颗粒选用1.5 mm~3.8 mm。回填时随填随测,回填高度严格按照设计高度进行施工。
滤料回填完毕后,等待落实后进行止水材料(粘土球)的回填,回填高度为-76 m~-65 m;回填至设计高度后再回填粘土,回填高度为-65 m~0 m,回填时四周缓慢均匀回填。
该项目选用活塞洗井和空气压缩机气举法洗井的方式。活塞洗井法的原理是活塞在管内上下运动,反复造成瞬时局部负压和猛烈的水力冲击,通过滤水管孔隙破坏井壁残留泥皮,抽吸出管外砾石层及含水层中的稠泥浆和部分细砂,达到初步洗井目的。
止水材料回填后12 h内进行活塞洗井,活塞洗井时间进行4 h,活塞行程进行40次。活塞洗井结束后更换为空气压缩机气举法洗井,洗井时间为4 h,空气压缩机气举法洗井后测量井内沉淀物高度。
该项目一共施工6口第⑨层水井,施工结束后进行抽水试验,利用1号井作为抽水井进行抽水。抽水后抽水井的水位情况和观测井的水位情况见表2。
表2 抽水试验成果一览表
1号抽水井抽水稳定流量为456 m3/h,可见采用泵吸反循环工艺成井取得明显效果,降水工程经济性以及适用性受水井的出水量影响很大,单井出水量越大,相应的水井数量会得以减少,从而减少降水工程的造价。
随着施工工艺的发展以及能源的日益紧缺和环保意识的提高,水井的成井工艺要不断的改进和提高,增加成井的单井出水量,尽可能降低钻井的工程造价已成为必要的趋势。
本项目实践表明:利用泵吸反循环钻进工艺施工上海市第Ⅱ含水层的水井具有可操作性和可行性。同时泵吸反循环钻进工艺也会继续研究,有助于成井工艺的不断完善。