王学忠,李宝树,尚亚宁,杨小强
我公司现有两条水泥熟料生产线,生产规模分别为3 000t/d和5 000t/d,回转窑规格分别为ϕ 4.3m×62m和ϕ4.8m×72m,传动装置长期存在小齿轮轴端润滑油跑冒滴漏、大齿轮密封罩渗油现象,存在火灾等事故隐患,现场环境卫生差,油品消耗量高,润滑成本居高不下,严重影响窑的稳定可靠运行。
(1)为实现回转窑窑内物料从窑尾方向向窑头快速运动,在水泥工艺布置上,回转窑一般与零平面的斜度在3%~4%之间,传动装置也相应倾斜布置,我公司两台回转窑安装均采用3.5%的斜度。小齿轮轴端密封采用石棉盘根压紧,在运行中,石棉盘根受回转窑窑体高温辐射热传导,导致硬化失效,密封效果差。
图1 改造前示意图
图2 改造后示意图
(2)原设计在齿轮箱中安装有鼠笼式带油轮,带油轮依靠小齿轮拨动被动运行来完成大小齿轮润滑。投运初期,带油轮故障频繁,回转窑在高温热态下停机检修,维护时间长,窑筒体弯曲变形的现象时有发生,存在着重大设备事故隐患。将带油轮拆除,改为直接浸油润滑,润滑油液面保持淹没小齿根部为宜,运行时,大量润滑油被大小齿轮带起,大部分润滑油滴落于小齿轮及轴上回到齿轮箱,少量润滑油则越过挡油环从低端顺轴溢出。
(3)安装在小齿轮两侧的挡油环,结构不合理,在油量较大时,挡油作用不明显,功能存在缺陷,轴端漏油仅靠石墨盘根密封,效果不好(图1)。
(4)大齿圈渗油的主要原因是:在运行时,润滑油从小齿轮传递到大齿轮上,由于润滑油量较大,粘度偏高,部分润滑油滞留时间长,随窑体运行被大齿轮带起,滴落于大齿轮罩壳体内,自然流回到油箱,少量润滑油从密封罩与齿轮密封间隙渗出,造成漏油。
(1)以5 000t/d熟料生产线回转窑大小齿轮密封为改造对象,研究对策,解决运行过程中出现的大小齿轮润滑油渗漏,重点关注小齿轮低端润滑油顺轴溢出的情况,改进密封形式加以解决。
(2)积极与设备制造商沟通,主动识别轴端漏油是否为普遍现象,是否有解决该问题最有效的方法。
(3)借助网络、媒体收集技术文献,整理相关资料,借鉴该部位改造效果最佳案列,优化设计。
(4)5 000t/d熟料生产线回转窑大小齿轮密封装置改造效果验证后,再对3 000t/d回转窑进行改造。
根据以上解决方案,经技术论证,最终决定将轴端密封改为迷宫式挡油圈+石棉盘根压紧密封形式,改变原挡油圈尺寸和形状,使其与齿轮罩形成曲路迷宫结构,有效防止渗漏(如图2所示)。同时使用适宜粘度的润滑油,加强维护,杜绝大齿圈与密封罩渗油。
2017年1月,对5 000t/d水泥窑小齿轮轴密封按照以上方案进行了改造,对大齿轮密封进行了维护,并将润滑油更换为福斯GT10润滑油,增大了润滑油的流动度。实践证明,改进后的5 000t/d水泥窑齿轮轴密封装置,彻底解决了轴端密封效果差、漏油严重的问题,润滑油消耗从年使用量1 800kg下降到630kg,润滑成本大幅降低。同时有效避免了因润滑油渗漏不能及时补充,齿轮缺油造成的齿面损伤的问题,保证了齿轮可靠润滑。根据5 000t/d水泥窑齿轮轴端密封改造效果,随后又对3 000t/d齿轮密封进行了改造,投产以来齿轮密封不佳的问题得以彻底解决,极大改善了现场环境,提高了回转窑的运行可靠率。■