刘宁源 何红兵 李俊挺 饶天曦
摘 要:某公司气化装置采用干煤粉气化技術,其灰水系统结垢严重。为分析其原因,在沉降槽取垢片样,通过扫描电镜(SEM)表征其微观结构,X射线衍射(XRD)分析其主要物相。根据表征结果,从煤质、煤粉输送系统载气、外部水水质以及工艺条件四个方面展开分析,认为是这四个方面综合作用导致气化装置水系统结垢严重。
关键词:干煤粉气化;水系统;结垢;综合作用
中图分类号:TQ546 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2019)16-0000-00
0 引言
煤气化技术是重中之重,关系到现代煤化工装置的正常运行[1]。干粉煤加压气化技术是最先进的煤气化技术之一,与水煤浆气化技术相比,具有煤种适应性广、原料消耗低、碳转化率高、冷煤气效率高等优势[2]。大水系统水质对干煤粉气化装置稳定运行有重要影响。某公司干煤粉气化装置自试车以来,其合成气洗涤及黑水处理系统设备和管道内灰水易结垢,尤其是沉降槽内壁结垢严重,造成气化炉运行周期短、工艺指标难以控制,检修周期长、清理清理费用高。为探究水系统频繁结垢的原因,本文从相关影响因素进行分析。
1工艺流程简介
本气化装置的水系统工艺流程为:闪蒸后的黑水和捞渣机的渣水进入沉降槽,和絮凝剂混合后,大部分固体粒子沉降下来,澄清后的水溢流至循环水罐。循环水罐内灰水大部分送至增湿塔,经高压循环水泵加压后作为合成气洗涤水用水,极少一部分作为废水排出,以改善系统水质。来自界区外的脱盐水和变换高温凝液、酸水气提凝液加入合成气洗涤塔上层和中层塔盘作为洗涤水,洗涤塔上部水进入激冷水泵,加压后洗涤粗煤气成为黑水,经三级闪蒸后,由闪蒸泵送至沉降槽[3]。洗涤塔底部约占激冷水量15%的含固黑水直接进入中压闪蒸罐闪蒸。沉降槽是系统水质的关键设备,也是结垢最严重的设备,因此本文重点分析沉降槽结垢的原因。
2垢片化学分析
将本装置沉降槽内壁垢片切开之后,有明显的分层,可分为内中外三层,对其进行分析表征:(1)取靠近内壁的垢片,做SEM表征,放大5000倍之后,如图1所示;(2)对三个分层进行XRD分析,结果如图2所示。
沉降槽垢片颗粒规整,种类丰富。图2中曲线(1)代表垢片内层,(2)代表垢片中层,(3)代表垢片外层,参照物为CaCO3。内层和中层主要成分是CaCO3,外层除CaCO3外,还含有MgCO3和CaSO4.2H2O。由此可见,本装置水系统结垢主要原因是产生大量的CaCO3和MgCO3。
3 结垢原因分析
3.1 煤质
由于本装置承担消耗劣质煤的任务,取2019年上半年装置实际用煤,发现本装置实际使用煤种干燥基灰分达到22.3%,设计要求灰分不超过16%,根据GB/T15224.1-94规定,本装置设计煤种为低灰分煤,实际用煤为中等灰分煤种。研究表明,气化炉燃烧灰分较高煤种后水质会发生变化[4],为探究煤种对水系统影响,对两种煤种运行下的水质进行分析,如表1所示。
从上表1可以看出,燃烧中等灰分煤,灰水的总溶固、总硬均明显增加。为进一步探究煤质对沉降槽结垢的影响,对过滤机滤饼中各元素含量进行分析,发现燃烧中等灰分煤种,滤饼中Ca、Mg元素含量分别增加2.4%和0.9%,水中Ca2+、Mg2+浓度会相应增加,为水系统结垢提供了阳离子。
3.2煤粉输送载气
不同于德士古气化炉,本装置为保证煤粉达到密相输送的要求,向气化炉通入约占合气10%的输送载气,而德士古气化炉则用水煤浆达到输送条件。为实现全装置CO2废气再利用,装置运行期间将载气由N2切换为CO2。CO2易溶于水,进入气化炉后在激冷室内水浴,在高温高压环境下生成大量的CO32-,与水中的Ca2+、Mg2+反应,造成水系统结垢。经查阅资料,气化炉水系统经闪蒸系统降温降压,由4.2MPa、240℃降温降压至0.5 MPa、75℃时,CO2溶解度由14.5g降低至6.8g左右,闪蒸之后水中仍然溶解大量的CO2。气化装置煤粉加压输送系统载气为N2和 CO2时水质数据如表2所示。总碱由4.2上升到7.9,说明水中CO32-等阴离子浓度增加,为水系统结垢提供阴离子。
3.3外部水水质
本装置目前主要外部水是汽提凝液、变换高温凝液和脱盐水(或者优质再生水)。汽提凝液PH高达9.0左右,装置补充汽提凝液后水系统显弱碱性,为水系统结垢提供了最佳的反应条件[5]。此外,汽提凝液的硬度为300 mg/L左右,总碱为250 nmol/L左右,为水系统结垢提供了阳离子和阴离子。本装置引进优质再生水代替部分脱盐水,优质再生水未经除盐工序,阳离子含量较高,使用优质再生水会增加水系统的阳离子。为探究汽提凝液和优质再生水对水质的影响,在添加前后,对系统水质取样分析,数据如表3所示。
从上表3可以看出,使用后各项指标均增加,水质明显恶化,阴阳离子浓度增加,为结垢提供了有利条件。
3.4工艺条件
为降低生产成本,提高运行稳定性,本装置水系统做了优化改造:(1)新增渣脱水。为降低灰渣运营成本,将粗渣含水率从38.9%降至18%,脱除水分并入水循环系统,增加8t/h循环水量;(2)开路排放改造。为降低激冷水泵入口管线堵塞的次数,将激冷水泵入口管线由洗涤塔底部上移至中部,底部新增加至闪蒸系统的灰水管线,其他水量不变,共增加120t/h循环水量;(3)为响应国家“零排放”政策,装置废水外排量维持不变,为避免循环水罐溢流,通过关小机泵密封水、降低洗涤塔上部脱盐水添加量、降低过滤机用水,共减少外补水125t/h。
水系统基本维持平衡,但新鲜水补水大幅降低,系统外排水量维持不变,导致水系统阴、阳离子集聚。在水系统改造前后,对系统水质取样分析,数据如表4所示。
从上表4可以看出,使用后各项指标均增加,水质明显恶化,阴阳离子浓度增加,进一步促进了结垢。
4结语
本文对沉降槽垢片进行分析表征,发现沉降槽垢片主要成分是CaCO3和MgCO3,并对影响系统水质的影响因素进行分析,得出:
(1)本装置使用高灰分煤种,导致水系统中Ca2+、Mg2+含量增加,这为水系统结垢提供了阳离子;(2)煤粉输送单元载气运行期间均由N2切换为CO2,导致水中溶解大量的CO2,生成大量的阴离子;(3)本装置使用汽提凝液和优质再生水作为外补水,加入汽提凝液使得水系统呈现弱碱性,为水系统结垢提供最佳的反应环境;使用汽提凝液和优质再生水为水系统增加了部分阴阳离子;(4)为降低脱盐水消耗、降低废水外排,本装置采用节水措施,导致水中阴阳离子偏高,为某公司气化装置水系统结垢提供了客观条件。
基于以上四个因素的综合作用下,本装置水系统结垢严重。
参考文献
[1] 贺百廷.煤气化技术的进展与选择分析[J].煤化工,2013(02):8-11.
[2] 汪寿建.国内外新型煤化工及煤气化技术发展动态分析[J].化肥设计,2011(01):1-5.
[3] 王国梁,张镓铄,陈鹏程,等.浅析神宁炉合成气洗涤系统优化过程[J].山东工业技术,2017(01):39-40.
[4] 米圣伟,杨晓艳,张超,等.多噴嘴水煤浆气化水系统运行问题及处理[J].小氮肥,2015(12):24-26.
[5] 胡艳华,郦和生.Ca2+浓度和碱度对循环水结垢和腐蚀的影响[J].石化技术,2012(2):9-11.
收稿日期:2019-07-10
作者简介:刘宁源(1972—),男,河南济源人,本科,工程师,研究方向:煤气化生产管。理。