范 婧 刘 宁 朱 妍 李 岩 蒋继辉
(1.中国石油长庆油田油气工艺研究院;2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室)
压裂作业是油气井增产的主要措施之一,其产生的压裂返排液量大,且由于返排液中残存着高分子聚合物、溶解性有机物及返排时所带出地层中的泥沙、盐水等,致使其成分复杂多变,处置不当会对环境产生危害[1-3]。当前长庆油田压裂返排液处理主要采用混凝工艺,且针对油气田处理规模小、区块分散的特点,采用撬装化移动处理装置,解决了区域环境污染、压裂返排液不落地的问题[4-6]。传统混凝处理药剂用量大、混凝不彻底,有研究者发现微涡流混凝通过“涡流凝聚、接触絮凝”的作用,能够提高混凝效果、降低药剂投加量[7]。该工艺已在市政污水处理广泛应用[8],但在处理压裂返排液方面应用较少。
本次研究采用撬装微涡流混凝装置处理气田压裂返排液,通过试验对混凝处理剂种类、投加量、搅拌时间等参数进行了优选,并对处理剂在设备中的投加位置进行优化,为实现气井压裂返排液不落地处理提供依据。
本次在长庆油田某气井井场开展了胍胶压裂返排液现场处理试验,返排液水质分析结果见表1。
由表1可知,各种添加剂使压裂返排液具有悬浮物含量高、黏度高的特点。
表1 气田压裂返排液水质指标
试验采用以撬装微涡流装置为主的处理工艺,见图1。
图1 气田压裂返排液处理工艺流程
该处理工艺主要由管道混合、微涡流混凝、过滤等3个主要工序组成,主要是降低返排液黏度,除悬浮物、离子等,使处理后的出水达到合理使用点。
药剂:聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝铁(PAFC)、聚合硅酸铝铁(PSAF)、膨润土、聚丙烯酰胺(PAM)。
仪器:便携式浊度仪、便携式红外测油仪、携式pH计等。
混凝处理剂的筛选、投加量及搅拌时间确定试验在500 mL的烧杯中进行,分别加入不同处理剂,均匀搅拌,静置后,对上清液进行分析。
现场试验部分采用撬装微涡流装置,对装置进水、出水进行采样分析。
pH值、含油、黏度测定采用便携式仪器。悬浮物测定一般采用重量法,但考虑到现场条件限制,为了快速评价处理剂混凝效果,以浊度表征水质处理效果[7],采用便携式浊度仪测定浊度。
PAC、PFS、PAFC、PSAF等4种絮凝剂的混凝效果见图2。
图2 不同絮凝剂的混凝效果
由图2可知,4种絮凝剂的处理效果为:PAC的处理效果最好,固液分层明显且上清液浊度较低,优于PFS和PAFC,而PFS处理效果最差。
不同剂量PAC的混凝效果见图3。
图3 PAC投加量对混凝效果的影响
随着PAC投加量的增加絮体量增多,聚结程度不断加大,由图3可知,PAC投加量为500 mg/L时,上清液浊度最低。但当PAC投加量继续增加时,絮体开始变得松散,沉降速度显著变慢,上清液变浊。
气田压裂返排液混凝过程中发现,产生絮体小、难于沉降,沉降时间须1 h以上,且上清液出水量小,仅占30%~40%。试验发现,在返排液中添加膨润土,可以加快絮体沉降。因此,试验将不同比例的膨润土加入PAC,混凝效果见表2。
表2 膨润土加量对混凝的影响
由表2可知,加入膨润土后能有效降低混凝的沉降时间,这是由于膨润土具有良好的吸附性和较高的密度,能使悬浮固体、有机物及油类吸附到黏土颗粒表面,促进絮体形成,提高絮体密度,加快絮体沉降[9]。当膨润土与PAC复配比例为1∶1时,沉降时间最短,约24 s,比单独使用PAC沉降时间缩短60%。因此,试验采取在混凝前,将PAC和膨润土按1∶1的比例混合溶解后添加至返排液中。
不同剂量PAM的混凝效果见图4。
图4 PAM投加量对混凝效果的影响
由图4可知,随着PAM投加量的增加,上清液浊度先降低后增加,最佳投加量为20 mg/L。当投加量不足时,不足以将产生的絮体聚结起来,絮体较小;当投加量过多时,由于PAM水解后形成丙烯酰胺和丙烯酸盐的共聚物,一些酰胺基带有负电荷,水解度过高会对PAC的絮凝产生阻碍作用,使得絮体量多且松散,增加了上清液浊度。
试验发现,搅拌时间对混凝效果影响较大,助凝剂搅动时间在压裂返排液处理过程中的影响见表3。
由表3可知,助凝剂投加后搅拌时间为1 min时,搅拌强度最适宜,形成絮团最大,且絮团下沉速度最快。搅拌时间过长,形成的絮团又被搅拌器冲散,无法实现絮团快速下沉。
表3 助凝剂投加后搅拌时间分析
3.6.1 混凝处理剂投加位置确定
采用撬装微涡流装置处理压裂返排液时,混凝处理剂投加位置、时间对处理效果的影响见表4。
表4 混凝处理剂不同投加位置效果对比
由表4可知,在管道混合器处投加PAC+膨润土、在搅拌罐处投加PAM,混凝剂与返排液反应时间更加充足,沉降时间约20 min,混凝沉降效果最好。由此可见“管道混合器+微涡流混凝器+搅拌罐”的处理工艺处理效果最好。
3.6.2 处理效果
在长庆油田某气井井场采用撬装微涡流装置对3口井进行处理,处理后水质见表5,其中SS、油类的去除率达到97.3%和58.1%,黏度可降低52.3%。
表5 气田压裂返排液处理后水质指标
4 结 论
1)撬装微涡流混凝装置处理工艺为“管道混合器+微涡流混凝器+搅拌罐”,处理后水质SS、油类的去除率达到97.3%和58.1%,黏度可降低52.3%。
2)絮凝剂的混凝效果为PAC>PFS>PAFC>PSAF;当膨润土与PAC复配比例为1∶1,投加量为500 mg/L时,混凝效果最好。助凝剂PAM的最佳投加量为20 mg/L,最佳搅拌时间为1 min。
3)采用撬装微涡流混凝装置处理气田压裂返排液时,在管道混合器处投加PAC+膨润土、在搅拌罐处投加PAM,混凝沉降效果最好。
4)通过现场试验发现,随着气田压裂返排持续进行,返排液存放时间的延长也会导致水质恶化、处理难度增加,建议优先开展返排液量大的井施工,随井作业废液处理需提前1~2 d施工,防止水质恶化;同时应进一步研究水处理方法及药剂,以解决返排液长时间存放水质恶化的问题。