周 朋,刘 伟
(山西兆光发电有限责任公司,山西霍州 031400)
山西兆光电厂2×600 MW燃煤汽轮发电机组锅炉,为超临界参数变压直流炉,属于单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉,采用四角切圆燃烧技术。锅炉额定蒸发量2027 t/h,主蒸汽额定压力25.4 MPa,主、再热蒸汽温度571℃。
600 MW机组水平烟道设计为脉冲吹灰枪,在停机检修过程发现,水平烟道的受热面积灰严重,说明脉冲吹灰器效果不佳,受热器清洁度不高,影响了受热面的换热状况,过热器减温水量持续偏大,降低了锅炉效率。同时,脉冲吹灰器使用的乙炔气体是危险品,增加了现场安全隐患。运行中的炉膛折焰角区域,由于积灰,运行中会塌灰,容易引起炉内负压波动,影响机组的安全运行。
控制系统存在的问题是PLC逻辑程序设计存在缺陷,经常出现由于反馈故障等发生程序卡死现象;与DCS之间通过CM模件进行通讯,扫描时间长,导致DCS画面数据更新慢,操作迟缓;CM通讯模件稳定性差,经常出现死机或停运故障,影响运行人员监控,且硬件更换成本高。
兆光电厂二期2×600 MW机组于2018年实施了吹灰系统节能改造。3号机系统于2018年5月底投入运行,4号机系统于2018年6月初投入运行。
兆光电厂二期2×600 MW机组每台锅炉吹灰器分为两部分:一部分为蒸汽吹灰器,分别为炉膛短杆吹灰器96台(上海克莱德,型号V04),炉膛长杆吹灰器4台(青岛瑞莱德,型号 RLD/LSB-11/T9.5M),空预吹灰器4台(上海克莱德,型号PSAT);另一部分为脉冲吹灰器54台(北京嘉德兴业科技有限公司,型号JD智能脉冲吹灰器)。
蒸汽吹灰器汽源为后屏过热器出口蒸汽,蒸汽经过吹灰减压站后,满足锅炉本体吹灰要求,也能保证空预吹灰所需的蒸汽过热度。整体减压站由PLC控制。锅炉后屏出口蒸汽参数:压力25.4 MPa,温度516℃;经减压阀后蒸汽参数:压力1.5 MPa,温度408℃;空预吹灰器辅助蒸汽参数:压力1.0 MPa,温度300℃。
吹灰系统每台炉由1套西门子S7 200 PLC进行控制,控制柜内设有上位系统,进行组态逻辑和画面监控,并进行数据设定。与DCS系统通过CM通讯模件将数据上传,在DCS画画组态监控画面。
负荷阶段(50%~100%)BMCR热再出口压力温度都能满足吹灰的条件,但是一般吹灰在70%~80%负荷之间进行,所以在汽源的品质要求上完全没有问题(见表1)。
不同负荷时,蒸汽压力只有后屏汽源压力的20%左右,与吹灰蒸汽的压差约2 MPa;同时,低再出口蒸汽的比焓与后屏过蒸汽比焓不相上下,理论上能够达到同等的清灰效果。但是,压降的减少可显著改善阀门工作条件,减少泄漏概率,并且可提高运行可靠性,降低能耗(见表2)。
表1 不同负荷下低再进出口压力、温度参数
表2 后屏过热蒸汽与低再出口蒸汽参数对比
吹灰蒸汽由目前后屏过热器出口蒸汽(压力25.88 MPa、温度523℃)改为低再出口蒸汽(压力4.55 MPa、温度485℃),在低再出口联箱上机械开孔,焊接加强管座,为防止吹灰蒸汽超温,增加再热蒸汽吹灰减温水系统,再热蒸汽经减温器(单独系统,减温水取自过热器减温水)减温,原吹灰器来汽系统作为备用系统(见图1)。
2.2.1 减温器系统
节流减压孔板计算边界条件列于表3。设计图见图2。实物图见图3。
节流减压孔板计算公式:
计算得出:孔板孔径为3~4 mm,取3.6 mm;孔板厚度30~35 mm。
表3 节流减压孔板计算边界条件
图2 减温器节流减压孔板结构示意
2.2.2 水平烟道脉冲吹灰器
拆除水平烟道18台脉冲吹灰器系统,改造为长杆吹灰器系统,同时增设疏水系统、支吊架等相关吹灰系统改造设备,疏水系统接至大气扩容器疏水箱,分别见图4、图5。
图3 减温器节流减压孔板实物照片
图5 水平烟道吹灰器布置示意(左右对称)
2.2.3 吹灰控制系统
取消目前炉膛吹灰器PLC控制器及上位机系统,取消CM通讯模件,新增DCS扩键I/O子站于DCS07控制,新增控制柜背面安装继电器组,用于更换的18根长杆吹灰器的控制,保留现有脉冲吹灰继电器柜,将原接入PLC的电缆通过柜间电缆接入DCS扩展I/O子站,基于现有的逻辑程序进行DCS逻辑组态,将改造后所有画面(包括脉冲吹灰和现有蒸汽吹灰逻辑画面)在DCS中进行组态,实现DCS对所有吹灰设备的整体独立顺控和单台操作的功能。DCS画面满足包括参数设定、顺控启停、画面监控等,即将现有PLC上位系统所有的功能进行完整的移植,并在此基础上对改造部分进行修改完善,并进行调试,用于吹灰工艺系统的压力、温度测点、执行器等,通过电缆接入扩展子站,在DCS中编辑连锁、闭环控制程序进行监控。
其他脉冲吹灰器不改造,维持目前运行方式。
2.2.4 吹灰设备控制
(1)在低再出口联箱上机械开孔,保证焊口的机械强度,焊接加强管座;再热蒸汽经减压站后接入原吹灰器减压站安全阀前;
(2)吹灰减压站压力设为2.0 MPa,吹灰减温站调整门后温度设为400℃,疏水站温度设为280℃,当减压站压力大于3.5 MPa时,联锁关闭减温水电动门(长杆吹灰器吹灰过程中超压,长杆吹灰器直接退出枪管,联锁关闭减温水电动门);
(3)吹灰器汽源调阀后设为2.0 MPa,吹灰器就地汽源设为1.5 MPa;
(4)新增吹灰汽源与原设计汽源采用手动方式进行切换汽源。阀门具体开启顺序为:减温水手动门—减温水电动门—減温水调门—蒸汽手动门—蒸汽电动门—蒸汽调门—疏水门;关闭顺序:蒸汽电动门—蒸汽调门—减温水调门—减温水电动门—打开疏水门。
(1)吹灰汽源由高品质过热蒸汽改为低再热蒸汽,节能效果明显。
(2)简化吹灰系统,优化吹灰效果。二单元吹灰器系统高温区域水平烟道全部采用脉冲吹灰,由于高温工况下,灰分粘度偏高,使用声波及脉冲吹灰对附着在高温受热面上的积灰清除能力差,而蒸汽吹灰效果明显。改为蒸汽吹灰后,利用1套汽源对炉膛短吹、水平烟道长吹和空预吹灰进行吹灰,系统得到简化。
(3)利用节流孔板和减温水调门同时控制,确保吹灰减温水系统安全稳定投入。由于低再出口蒸汽减压后,温度超过450℃,超过了吹灰系统主要管材20 G的使用温度允许上限。此次改造使用过热器减温水进行降温,系统的安全稳定投入直接影响吹灰系统的改造效果。通过准确计算,利用节流孔板和减温水调门同时控制,可以有效确保系统安全稳定运行。
根据不同负荷下数据,水平烟道长吹后,单侧后屏过热器焓增相比于吹灰前上升10 MW左右,单侧高温过热器焓增相对于吹灰前上升6 MW左右,过热器减温水总量下降15 t/h。说明水平烟道长吹吹灰效果明显,保证了受热面的清洁,减少了供电煤耗。
长吹对过热器的影响列于表4至表6。
表4 不同负荷下水平烟道长吹吹灰前后对过热器的影响
表5 445 MW和410 MW负荷下水平烟道长吹吹灰前后后屏过热器焓增
表6 445 MW和410 MW负荷下水平烟道长吹吹灰前后过热器减温水量
4.1.2 长吹对再热器的影响
不同负荷水平烟道长吹吹灰对再热器的影响效果列于表7,其高温再热器焓增见表8,出入口温度列于表9。
表7 不同负荷下水平烟道长吹吹灰前后对再热器的影响
表8 不同负荷下水平烟道长吹吹灰前后高温再热器焓增
表9 不同负荷吹灰前后高温再热器出入口温度对比
不同负荷下整体吹灰后,脱硝入口温度和排烟温度有不同程度降低,总体排烟温度下降1~4℃,见表10。
表10 不同负荷下吹灰前后脱硝入口和排烟口温度的变化
两台锅炉费用估算约332万元,两台炉每年平均供电煤耗降低0.46 g/(kW·h),两台炉每年总体节省182.81万元(每年运行270 d,每天吹一次灰)。
原始单台炉54个脉冲吹灰枪,每次吹灰需要4.5瓶乙炔气体,乙炔气体每瓶62元,现将水平烟道18台脉冲吹灰改为蒸汽长吹;两台炉每年节省乙炔5.022万元(每年运行270 d,每天吹1次灰)。
(1)不同负荷下排烟温度平均下降1~4℃左右;
(2)不同负荷下过热器减温水平均下降15 t/h左右。
吹灰汽源改造后,采用屏过出口汽源(压力:25.88 MPa,温度523℃)和低再出口汽源(压力:4.55 MPa,温度485℃)。吹灰时,环境温度按T0=20℃,标准电价按0.332元;
环境温度按T0=20℃计算,饱和水熵S0=0.2965 kJ/(kg·K), 查得饱和水焓H0= 84.01 kJ/kg;
原设计吹灰汽源取至后屏过热器,出口压力按P1=25.88 MPa、温度T=523℃计算,查得蒸汽焓值约为H1=3236.99 kJ/kg,熵值约为S1=6.0421 kJ/(kg·K);
低再出口汽源压力按P1=4.55 MPa、温度T=485℃计算,查得蒸汽焓值约为H1=3404.87 kJ/kg, 熵值约为S1=6.9810 kJ/(kg·K);
利用公式E1=H1-H0-T0(S1-S0)分别计算屏过出口蒸汽和低再出口蒸汽的能;
然后利用公式Q1=(E1-E2)/3600; 可得每千克蒸汽节省的折算电量为0.0298(kW·h)。
经过长时间的调研、考察、计算,顺利将吹灰蒸汽系统改造成功,3号机系统于2018年5月底投入运行,4号机系统于2018年6月初投入运行,两台炉吹灰器投入运行的半年左右时间中,设备运行安全稳定,吹灰效果经济高效,为同类型机组吹灰系统节能改造提供了可借鉴的经验。