马其浩 王鹏
摘要 随着2018年胜利油田渤南义178-斜2和义184-1井2毫米油嘴自喷,获得高产油流,渤南致密砂岩难动用储藏的开发掀起了新的高潮,但受各方面因素的影响,近期的钻井施工中,钻具防粘成为一项工作重点。渤南难动用井组的钻具粘附现象是多方面因素引起的,通过采取针对性研究,形成渤南难动用井组钻井防粘技术,解决了钻具粘度的问题,取得了良好效果。
关键词 渤南 致密砂层 难动用 钻具粘附 防粘
渤南洼陷位于沾化洼陷中部,是济阳坳陷中的一个三级构造单元。义176区块低部位沙四上致密油藏一直被认为是难动用储藏,但近年来随着对其的进一步认识,所部署的义178-斜2和义184-1井2毫米油嘴自喷,初期口井日产油近30吨,渤南地区沙四上段低部位致密油藏的开发又掀起了新的高潮。但在近期施工的渤南地区难动用井组的钻井施工中,钻具防粘成为一项突出工作,这在先前的钻井施工中是未遇到的。
1 渤南难动用井组钻具粘附的因素
钻具粘附具有三方面的重要因素:液柱与地层间的压力差、滤饼与钻具的接触面积以及接触面的润滑性。与现阶段其他区域以及渤南地区前期的钻井施工的侧重点不同,渤南难动用井组的施工中,钻具防粘成为钻井液施工的一项重点,究其原因,分析有以下几个方面:
1.1钻井液不落地、全过程小循环应用
在实现勘探开发目标的同时,钻井作业产生的废钻井液等污染物也越来越多。钻井液不落地处理技术及全过程小循环应运而生,胜利东部油区,上部地层施工中,与钻井液不落地所配套的是氯化钙强抑制钻井液,该体系能够有效的解决上部地层造浆的问题,减少废弃泥浆的产生量,从而降低环保压力。
全过程小循环在应用初期时,常有黏糊井眼的现象发生,其原因在于,固相在不能有效清除的情况下,钻屑经过反复的研磨,分散程度不断增加,钻遇强造浆层位时,甚至会导致钻井液粘切急剧升高。较高的粘切不利于上部地层钻进时形成开放式的井眼,井径扩大率较低,随着井深的增加,井壁附近的滞留层导致井眼进步缩小,增加了钻具接触面积及活动摩阻,易造成钻具粘卡。
1.2强抑制体系的应用
渤南难动用井组施工中为达到抑制钻屑分散,以低粘低切的钻井液提高机械钻速为目的,采用了具有更高Ca2+浓度的氯化钙钻井液,强抑制钻井液的应用有效的解决了上部问题造浆的问题,但同时也给钻井液带来了潜在的影响—土相不能有效分散,造成滤饼松散,滤饼质量受到影响。
较厚的滤饼中更容易包裹钻屑等劣质固相,使滤饼厚度增加,质量进一步下降,渗透率也随之提高,钻柱在斜井段和定向井段嵌入泥饼越深,接触面积就愈大,摩阻力增高,在强渗透性地层,受液柱压力的影响下,更易发生钻具粘附。
1.3长裸眼段附带更复杂的压力系统
钻具黏附普遍存在于高密度定向井中,也是高密度定向井施工中的一大难题。渤南地区沙三段发育大段异常高压油泥岩、油页岩,局部地层压力系数甚至高达1.80以上,而同处于技套井段的馆陶组、东营组、沙一段、沙二段发育大段低压层,同一技套裸眼中多套高低压层并存。
钻井液密度过高,会产生极大的液柱压力,低压层附近的钻柱在内外压差的作用下贴向井壁,造成接触面积增大。同时过大的内外压差会在钻具上附加一个正压力,使其作用在泥饼上的接触力大大高于本身重力,从而导致摩阻增大、滑动托压、钻具黏附等现象的发生,
2渤南难动用井组钻具防粘技术
2.1强化钻井液抑制能力
考虑到渤南难动用井组施工均采用钻井液不落地工艺,二开为241.3mm井眼,为满足上部地层的高机械钻速,固相的控制应具有更高的要求。使用具有高钙离子的氯化钙钻井液体系,其中[Ca2+]能够达到2000ppm以上,是常规钙处理钻井液用量的两倍以上。施工中为提高其抑制效果,配合使用聚丙烯酰胺、氨基聚醇,达到抑制黏土过度水化的目的。
2.2使用优质土替代传统自然造浆
重视膨润土浆的应用,为弥补因上部强抑制造成的土相不分散,形成滤饼虚厚的负面影响,采用经水化分散的膨润土浆改善滤饼质量。通过利用膨润土的水化、分散、堵孔作用,提高滤饼的质量,降低滤饼渗透性和厚度,降低钻具活动摩阻扭矩,预防压差卡钻的发生。
2.3提高上部井眼清洁程度
环空清洁程度,很大程度上是对虚泥饼的清除。采用“工具物理清除+钻井液紊流携带”方法配合来解决:在钻具中加入偏心扩眼器、螺旋扶正器等修壁工具,并配合短起下钻操作,破坏井壁附着的虚泥饼;提高钻井泵的排量,保持钻井液的环空流速>1.2m/s,使环空流速始终大于或接近环空临界返速,在井眼中形成局部紊流,降低大斜度井段的钻屑沉降,提高岩屑的返出率。
2.4采用“精细控压钻井技术”+“承压堵漏技术”尽可能降低正压差
采用“精细控压钻井技术”控制钻井液的液柱力,使高压油气层始终处于近平衡状态。通过“承压堵漏技术”降低近井壁污染层的渗透率,两方面共同作用,控制高密度引起的高渗低压层位的正压差,尽可能降低钻具的摩阻扭矩,降低压差卡钻的风险。
3 应用效果
义178-斜10井为渤南难动用井组第一口施工井,在该井的施工过程总由于对地层特点掌握不夠清晰,在摩阻扭矩控制上尚有不足;经过总结探索,在使用了减摩防粘钻井技术后,渤南难动用井组的减磨防粘工作进入模式化,义184-斜4井是近期施工的一口井,该井与义178-斜10井同属渤南难动用井组1号台,同为同一钻井队所施工。
义178-斜10井于3355m造斜,最大井斜11.5°;义184-斜4井2070m造斜,最大井斜22.5°。图1为义178-斜10井的摩阻扭矩变化曲线,图2为义184-斜4井摩阻扭矩变化曲线,通过对比可见,虽然已178-斜10井造斜点深、井斜较小,但其摩阻及扭矩要远大于斜井段长、井斜大的义184-斜4井,尤其在二开2200m后,义184-斜4井的摩阻得到有效的控制,扭矩也相对平稳,说明减磨防粘钻井技术的应用,使钻具的活动摩阻大幅降低。经统计,义184-斜4井滑动钻进的时间也大幅缩短,其所占斜井段钻进时间的比例由常规大位移井的27%降低至12%,定向效率也得到有效提高。
4结论
渤南难动用井组防粘技术,通过清洁井眼、改善滤饼质量、降低接触面正压差等手段,切实达到了减磨防粘的效果,并在难动用井组进行了现场应用。现场应用表明,该技术能有效降低钻具的活动摩阻及旋转扭矩,同时能够改善井壁,防粘压差卡钻的发生。