齐峰
【摘 要】300MW燃煤机组SCR脱硝系统对锅炉的运行主要是尿素水解器、空预器、钢结构、效率等方面的影响。本文就浅谈SCR脱硝系统对锅炉运行产生影响的因素,并提出相应的一些对策。
【关键词】300MW燃煤机组;SCR脱硝系统;锅炉运行;
当前环境污染问题已制约我国经济发展,并且影响到普通百姓的生活。根据我国环境保护的要求,国内各大火电机组纷纷进行脱硝改造。脱硝系统在300MW燃煤机组中的应用出现和很多的问题,需要进行谈论、研究、解决。
一、SCR脱硝的原理
SCR脱硝法采用的是选择性催化还原技术,氨气通过反应器的入口与烟气中充分混合,在催化剂的作用在进行还原反应,去除了烟气中的NOx的成分,并且在还原反应发生后,还会发生副反应,氧化剂与烟气中的部分气体反应,还原反应后的气体与水反应。由于化学反应的生产,在一定温度的环境下会使气体具有腐蚀性,还具有非常强的粘结性,会对设备造成一定成都的损坏。具体的化学反应方程式如以下所示:
4NO+4NH3+O2 → 4N2+6H20
2NO2+4NH3+O2 → 3N2+6H2O
NO+NO2+2NH3 → 2N2+3H2O
副反应主要有:
2SO2+O2→2SO3
二、300MW燃煤机组SCR脱硝系统对锅炉运行
(1)效率的影响
300MW燃煤机组在SCR脱硝的系统的运行,会使锅炉热量受到损耗、排烟的温度变高、空预器的漏风率变大。在锅炉的运行中加入SCR脱硝系统,会使锅炉的尾部的烟道变得更长,这样一来,烟气在经过SCR脱硝系统后,烟气的温度会不断下降,要想对烟气进行控制,就需要通过空预器影响锅炉的风温,在这个过程中,会使锅炉的运行效率受到影响。排烟温度的升高主要是因为常用的氧化剂就是氨气,在反应的过程中,氨气不可能充分得到运用,那么就会出现逸散的状况,逸散的氨气很容易和二氧化硫发生反应,产生腐蚀性的黏状物,这些黏状物会停留在空预器上,影响空预器的换热效果,从而使排烟温度不断上升。空预器漏风率大主要是因为引用SCR脱硝系统后,锅炉内部的压强增加,为了保证系统的平衡,引风机功率计需要加大,这让锅炉内烟气的压力降低,从而使得空预器漏风率增加,使得锅炉的运行效率受到严重的影响。
(2)尿素水解器的影响
事实上,在300MW燃煤机组中应用到SCR脱硝系统后,尿素水解器频繁出现堵塞的问题,严重时还会导致无法运行需要紧急停炉情况的出现。通过分析和研究发现,堵塞的原因主要是尿素没有被完全分解,从而产生一定的聚合物,这些聚合物会不断的堆积,从而使尿素水解器堵塞。造成这种情况主要所以两个方面:一是因为喷嘴雾化的效果并不明显,另一方面则是因为热解室的温度比较低。由于喷嘴雾化的原因使得尿素在尿素水解器内部的分解的并不彻底,产生的滴液过大,从而形成聚合物。热解室的温度不够,会使得尿素不能完全分解,从而产生多种的聚合物。
(2)鋼结构的影响
300MW燃煤机组在加入SCR脱硝系统后,需要考虑烟气排放及走势,势必会在锅炉的结构上发生改变。SCR是需要反应器的钢架的,因此通常情况下,需要在锅炉的尾部加上SCR反应器,并且还需要添加用于支撑反应器的钢架。锅炉在尾部的结构不同,因此在安装的过程中,会和除尘器、空预器以及锅炉钢架进行连接,这样的连接方式会改变锅炉整体的受力环境,因此需要对锅炉的钢结构进行重新的计算。从另外,由于SCR脱硝系统的应用,会导致锅炉的烟道需要拆除或者是整改,新设计的烟道也会对锅炉钢结构有很大的影响。
(3)对空预器的影响
在300MW燃煤机组SCR脱硝系统的设置中,一般安装的位置都在空预器的前方,烟气在经过脱硝系统反应后,会在空预器中进行热量交换。由于烟道的改装,脱硝反应器是先添加的,遮掩的组合会使脱硝系统一直处于负压的状态,从而增加引风机的阻力,使得空预器的漏风问题进一步扩大。除此之外,SCR脱硝系统的目的是降低烟气中氮氧化物的含量,但是在运行的过程中,经过脱硝系统后,烟气中的二氧化硫含量会逐步增加,这也就意味着生成中间聚合物的几率不断增加,聚合物会附着在空预器内部,不仅会使空预器换热的效率降低,也会使烟道流通的阻力变大,严重时会对空预器造成巨大的破坏。
三、300MW燃煤机组SCR脱硝系统在锅炉运行中的改善措施
(1)减少催化剂积灰
烟气中的灰尘在反应的过程中会覆盖催化剂的表面,这样不仅会导致脱硝率下降,也会导致锅炉运行效率下降。因此在实际的操作中要是用声波吹灰器,放置在催化剂的上方,只要锅炉运转,声波吹灰器也立刻投入使用,定时循环性的吹扫,确保烟气中的灰尘不会影响到催化剂的反应。另外烟气中灰尘的含量和锅炉燃烧状态有着很大的关系,所以对吹灰的控制要根据实际的情况。
(2)尿素水解器的控制措施
要想对尿素水解器的堵塞现象进行良好的改善工作,可以从提升尿素水解器的温度、控制雾化的力度、保证喷嘴、尿素加热带的正常以及及时清理堵塞问题。提升尿素水解器的温度是良好的控制措施,一方面能够让尿素得到充分的分解;另一方面也能够减少电加热带来的昂贵成本。在实际的操作中两种方法进行控制。一种方式是在发现即将出现堵塞情况的时候,提升尿素水解器入口蒸汽温度,使其保持在设计的峰值运行,同时降低燃煤机组的运行负荷,并且减少氨气的使用量。另一种方式的成本较高,是在水解的基础上,再加上一级电加热,这样的话即使锅炉是在整正常的运行工况下,也能够在水解器内部获得比较高的热解温度,从而加强了尿素的分解;控制雾化的力度主要是只有保证尿素喷嘴有着足够的压力,才能够更好的分解尿素,在这个过程中需要考虑到外在环境对喷嘴的影响。保证尿素喷嘴的加热带的正常,同样有着控制堵塞的作用。一方面要检查尿素水解器保温的情况,另一方面也要控制外在因素对喷嘴的影响,清理堵塞是必需要做的事情,关键是要及时的发现堵塞的现象,并且清理的时候要严格的按照相关的规范进行清理。
(3)空预器的改进
空预器的改进可以通过将换热元件进行改进,分为两段控制,这样不仅能够增加温度控制的范围,也避免聚合物在受热面堆积,引起堵塞。也可以在冷段材质上采用波纹板。波纹板的在烟气的流通中有着很多的优点,由于性能的问题,不会出现粘附的情况,即使出现少量粘附的状况,也可以通过吹灰器进行定点清除。同时,还可以采取在钢板上镀上搪瓷,提升冷段元件抗粘附的能力,同时搪瓷元件表面光滑,质地坚硬,有着很多好的低温腐蚀的抗性,也比较容易清洗。另外,还可以对SCR脱硝装置进行优化和评估,调整速度和氨气逃逸的效率,从而降低聚合物的形成。
(4)改善锅炉尾部的受热面
锅炉运行状态和运行工况的不同,都会导烟气温度产生变化,而烟气温度的变化也会导致化学反应的效率,因此想要保证锅炉的运行效率和SCR脱硝系统的运行,就需要改善锅炉尾部的受热面。现阶段有两种方法改善受热面,一是低温过热器的改造,二是加装一个烟气旁路。低温过热器的改造可以根据具体烟道温度的情况进行热力的计算,从而改进低温过热器的安装位置和管道的管束数量。加装烟气旁路主要是在SCR反应器进口和省煤器上部之间加装挡板门和旁路烟道。这两种方法都能够有效的调节进入脱硝系统烟气的温度,从而提升锅炉运行的效率。
结束语:燃煤锅炉投入SCR脱硝装置运行后,存在烟道阻力增大、空预器积灰增加等问题。因此对运行管理控制提出了更高的要求,要采取针对性维护和运行措施,严格控制进入SCR反应器内烟气的温度,提高氨气喷射控制水平以提高脱硝效率。
参考文献:
[1]张衡.300MW燃煤机组SCR脱硝系统对锅炉运行的影响[J].科学中国人,2016(36)
(作者单位:国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司)