王丹
【摘 要】脱硫系统工艺用水,使用循环水(中水)替代工业新水,改善厂区集中污水站水平衡。本文以某分厂为例,就原有管理方式存在的主要问题进行了探讨,并创新项目的理论依据和目标方案,就半干法脱硫系统工艺用水的管理进行了分析,为该类项目的实施提供了参考。
【关键词】半干法脱硫系统;工艺用水;管理
一、原有管理方式存在的主要问题
1、XX分廠目前共有9台燃煤、燃气锅炉,4套半干法循环流化床工艺的脱硫系统;脱硫工艺水是该脱硫系统反应的主要核心,在脱硫系统反应中有着“催化剂”美誉,能够加快脱硫剂与SO2的反应。脱硫系统设计用水量分别为:2×30m?/h+35m?/h+25m?/h,合计用水量120m?/h,全年运行时间约8000小时,全年用水量约760000m?,使用循环水替代工业新水能够有效提高再生水使用量,降低生产成本。
二、创新项目的理论依据和目标方案
1、循环水水质(浊度≤3NTU,总硬度300—500mg/L,氯离子200—300mg/l),与目前130t锅炉脱硫工艺使用的新水水质进行比对,经与设计单位进行沟通、试验,建议用循环水替换工业新水,一是可以增加循环水用量,二是可以降低新水消耗,实现降本增效的持续性。
2、锅炉脱硫系统已建成的有2*130t锅炉脱硫系统,目前在建的有4*180t锅炉脱硫系统和2*240t锅炉脱硫系统,锅炉脱硫系统全部建成投运,脱硫工艺水用量约100m?/h,全年平均运行时间约7500小时,年用水量约75万m?。
3、循环水替代新水率大于75%。
三、项目的实施
1、对工业新水、循环水水质与规范要求水质进行对比:
通过对工业新水及循环水进行不同比例的调配进行化验及试验,将化验数据与《燃煤烟气干法/半干法脱硫设备运行维护规范(JB/T 11263-2012)》要求中的工艺水水质进行比对,目前使用的循环水水质是可以满足标注要求的。
2、改造方案
改造前:脱硫工艺水使用的是工业新水,工艺水箱液位与工业新水进水气动阀进行联锁,当液位低于1.5m开阀,液位高于3m关阀。
改造后:在脱硫工业新水进水安装手动阀,在阀后新增一趟循环水供水管路,使用手动阀进行控制,日常使用循环水时,关闭工业新水进水阀,使用工业新水时,关闭循环水进水阀;不仅保持了原有液位计阀门的联锁关系,同时也减少改造投资,人员劳动强度也未加大。
3、不同水质水枪雾化效果及对脱硫系统的影响
脱硫工艺水水质改变后,每15天进行一次水枪雾化试验,观察循环水的雾化喷枪雾化效果的影响情况,经过仅十余次的试验及观察,未发现喷枪雾化效果变差,有水线等情况;现使用的循环水对脱硫雾化水枪暂无影响。
4、脱硫工艺水用量对比
2×130t/h锅炉系统全年使用工艺水约85303m?,使用循环水代替工业新水,全年减少工业新水使用量约50300m?,5月~12月循环水替代工业新水替代率达到84.2%
4×180t/h锅炉两套脱硫系统于2019年9月29日调试完成,进行试运行工作,工艺水设计为2×30m?/h,循环水替代工业新水项目已2019年10月12日投入运行;目前小时用循环水量可达到20~35m?/h,月可节约用水约14880m?,节约工业新水用量14880m?。
四、项目的实施效果
1、经济效益:
(1)4×180t/h锅炉两套脱硫,用循环水量可达到20~35m?/h,月使用循环水量14400m?,节约工业新水成本3.6万元/月,减少集中污水处理成本约4.33万元/月,合计节约8.05万元/月,截止目前节约成本约16.1万元。
2019年循环水替代工业新水攻关项目,经过不断的摸索及试验,初步产生的经济效益达到42.923万元,预计2020年4套脱硫系统全部使用循环水替代工业新水,全年预计节约工业新水约:67.2万m?,节约成本:168万元。
2、环保效益:
循环水替代工业新水攻关项目,不仅节约了工业新水的用量,同时又减小了再生水处理压力,增加了水调节手段,有助于实现厂区污水 “零”排放做出贡献。
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(作者单位:新疆八一钢铁股份有限公司能源中心热力分厂)