王利军 王广伟
摘 要 大庆油田化工集团甲醇分公司,由中国成达化学工程公司承担工程设计。工艺采用的是上海国际化建工艺生产技术,即以天然气为原料、一段蒸汽转化、压缩、25MPa高压合成、双塔精馏制甲醇的生产路线。为提高工艺技术水平、降低能耗,装置经过不断改进完善,现采用纯氧二段炉、蒸汽透平驱动、低压合成、三塔精馏制取甲醇的生产路线。扩能改造后的装置生产能力可以达到年产10万吨甲醇。
关键词 甲醇;工程设计;天然气
1 纯氧二段转化炉的工艺原理
纯氧二段转化炉在一段转化炉之后新增加的一套设备,利用高压(2.1MPa)、氧气纯度(O2≥99%)与一段转化炉转化气中的过剩氢气完全燃烧产生的热量和水蒸气,在二段转化炉中的催化剂作用下,进一步对一段转化炉出口气体中的残余甲烷及另一股40%原料气天然气进行转化。二段转化炉注入高纯度氧气的主要作用是:①是消耗掉一段转化气中多余的氢气,减少进入合成系统的惰性气体组分量,有利于甲醇合成的正反应,从而提高合成率;②燃烧放出的热量满足部分新鲜原料气天然气转化所需要的热量,同时产生蒸汽供动力装置使用,降低装置的能耗、物耗;③能减少弛放气的排放量。
纯氧二段转化炉其主要的化学反应如下:
2 纯氧二段炉转化炉的应用效果
2.1 纯氧二段炉与一段炉的差异
一段炉在使用过程中存在以下问题:
(1)长期使用炉管易老化蠕变,易损坏炉管;
(2)操作上时刻对火嘴燃烧情况进行监控,火嘴燃烧不好,造成炉管局部过热,易损坏炉管。
(3)在开停工过程中或装置负荷发生剧烈变化时,一段炉上、下尾管易发生泄漏;
(4)烧嘴长期使用易导致烧嘴积碳,清洗工作非常繁重,烧嘴积碳还会引起燃烧紊流和舔管现象发生,造成管壁局部超温;
(5)炉管在更换催化剂时,费时、费力。
一段转化炉炉管多、管径细,在更换催化剂时,需将每根管内催化剂抽出,在经过空
管测量压差,检查是否有堵塞现象才能装填新催化剂。在装填催化剂时也比较复杂,由于炉管长,防止催化剂摔碎,故需将催化剂装在帆布袋中,用尼龙绳缓慢送人炉管底部触媒托盘上,向下抖动使催化剂全部装入炉管内,拉回帆布袋,为防止催化剂架桥,在装填过程中轻轻震荡炉管。每装填一次后要用测深米尺测定剩下高度,如此反复进行将炉管全部装填完,再次对炉管进行压差检测。二段炉在更换催化剂时比较简单,二段炉成筒型,内径粗,故在更换上比较方便、省时。
二段炉投入系统后的异常处理
2.2 原料气天然气中断
短时间中断,关闭氧气入二段炉调节阀组,确认跨线阀已关闭,同时打开进入氧气加热
器的保护蒸汽调节阀(HIC1301),确认氧气放空调节阀全开;打开入二段炉原料气线保护蒸汽阀(FI1308A),同时关闭入二段炉原料气天然气调节阀组及副线阀(FIC1304),打开氧气烧嘴事故蒸汽,防止设备超温。若是长时间中断,执行转化工序紧急停车操作规程。
2.3 氧气中断
短时间中断,首先打开氧气烧嘴事故蒸汽,同时打开氧气加热器保护蒸汽调(HIC1301),关闭氧气入二段炉调节阀组,确认跨线阀已关闭,降低原料气压缩机送气量,然后关闭原料气天然气入二段炉调节阀组及副线阀(FIC1304),同时打开入二段炉原料气保护蒸汽阀(FI1308A);长时间中断,降低入界区天然气总量,执行二段炉停车操作规程。
3 结束语
(1)工業总结表明,纯氧二段炉的转化率高,副产中压蒸汽更多,使车间整套装置工艺蒸汽量的需求达到了自给自足,大大降低了成本单耗。
(2)由于燃烧纯氧,操作温度比较高,故对设备材质要求比较高。