任永明
摘要:2017年6月17日20时29分46秒,XX变电站2#主变双套差动保护(PST1200,WBZ500H)动作掉三侧开关,35kV338梅山线限时速断保护动作掉338开关, 20分29分55秒主变轻瓦斯动作。
关键词:220kV 变电站;主变故障分析;
一、故障设备参数
1、#2主变设备参数
型号: SFPSZ8-150000/220
电压比:220±8*1.5%/115.5/36.75KV
额定容量:150/150/75MVA
阻抗电压:高-中 13.2% 高-低 22.55% 中-低 7.6%
额定电流:393.6/749.8/1178.3A
出厂编号:95-183—1
出厂日期:1995年11月
生产厂家:沈阳变压器厂
二、故障前运行情况
故障前运行方式为:1#、2#主变高中压侧并列运行,1#主变中性点接地運行,220kV、110kV双母运行,35kVI、II段母线分列运行。
1#主变负荷50.6MW,2#主变负荷50.1MW,梅山线338负荷13MW。天气情况:白天为阴,有零星小雨,夜间为阴天。
三、保护动作情况
2017年6月17日20时09分,35KVII段母线系统单相接地,29分46秒,338梅山线保护启动,579ms后338开关跳闸(338保护为限时速断),2#主变35kV侧短路电流A相672A,B相14160A,C相14172A;110kV侧A相1770A,B相1446A,C相3162A;220kV侧A相360A,B相638A,C相936A;608ms后差动保护有差流:611ms后,主变WBZ500H保护启动,623ms后,主变PST1200保护启动,678ms后动作跳闸:A相差流0.04A,B相差流1.72A,C相差流1.80A。
四、现场设备检查情况
1、2号主变220kV套管处压力释放装置轻微喷油
2、35kV梅山线338室外出线电缆头从三叉口根部粉碎性爆裂。
五、2#主变历年检修及受冲击情况
2#主变型号为SFPSZ8-150000/220,沈阳变压器厂产品,出厂日期为1995年11月,投运日期为1996年5月。投运以来,变压器每年进行一次春检预试工作,设备历年试验数据正常,最后一次检修时间为2016年7月,设备试验正常,2016年变压器绕组变形试验正常。
历年来变压器受冲击情况统计
六、2#主变故障后试验情况
2#主变故障后,立即组织相关人员进行了分析判断,并对2#主变作如下现场试验:
1、油色谱试验:对变压器本体绝缘油进行了油色谱测试分析,测试结果如下表, 测试结果表明变压器内部存在高能电弧放电。
2、瓦斯气体成分分析:
3、三侧绕组变形测试:对主变三侧绕组进行了变形测试,并和2004年的测试图谱进行比较,变形测试图谱表明2#变压器低压侧绕组存在轻微的变形。
4、直流电阻测试:直流电阻测试数据正常
5、变比测试:BC/bc ,AC/ac变比误差为13.5%,判断为C相线圈存在匝间短路。
七、2#主变解体检查情况
1、器身外观检查,C相(柱)上部向低压侧有轻微倾斜。铁心上铁轭拆掉后,C相上压板有可见明显移位,去除压板后,可见A、B、C三相低压线圈上端部都有明显机械力变形。
C相(柱)上部向外倾斜 C相低压上部可见变形
B相低压上部可见变形 A相低压上部可见变形
2、C相低压线圈下部换位处第136段至140段间短路,造成这5饼间全部严重扭曲变形,绝缘纸涨开,大面积露铜。面向低压侧19至22撑条范围铜线熔断,有铜镏和炭黑现象,垫块松散,多处移位。整个低压绕组出现波浪状变形,最大幅度30mm左右,低压线圈严重变形紧紧抱在铁心柱上,地屏受低压线圈挤压严重变形。
绝缘纸涨开,大面积露铜 C相低压线圈故障点
饼间全部严重扭曲变形 铜线熔断,有铜镏和炭黑现象
3、C相低压绕组放电点的膨胀造成C相中压和低压间纸板击穿破损,并出现烧伤性的炭黑,C相中压绕组内纸板筒受损并可见明显炭黑,中压外部线圈有轻微变形。
低压外围屏已经击穿破损 C相中压外部线圈有轻微变形
4、B和A相整个低压绕组可见由于短路力造成的波浪状变形,最大幅度超过40mm,低压线圈抱紧铁心,地屏受低压线圈挤压变形。
B相低压线圈严重变形 A相低压线圈严重变形
八、故障原因分析
1、由于35千伏II段母线系统发生单项接地,20分钟后造成梅山线338出线室外电缆头绝缘损伤,造成电缆头三相故障,2号主变承受579ms 13260A的故障电流,造成变压器低压绕组损伤变形。
2、從对产品的解体情况看,结合变压器运行期间的数据,变压器低压线圈和中压线圈遭受过多次短路,多次短路造成变压器低压线圈累积性严重变形,导线的强度变弱,导线的局部绝缘受到损伤,绝缘性能下降,这次低压短路的大电流造成C相低压线圈股间绝缘破损,在电动力作用下产生导线被扯断和低压线圈股间、层间、饼间导线熔断等现象。由于该台变压器为95年产品,低压和中压线圈为普通扁铜线,导线的机械强度较差,低压线圈的单螺旋结构、导线电密大和绕组间撑条间距大等结构因素,致使这类变压器抗短路能力非常弱。在发生变压器遭受多次短路或大电流短路的情况下,极易造成线圈受损。
九、暴露出的问题
1、设备维护不到位。未根据今年雨雪量较大,设备绝缘容易受潮的问题,及时进行调整检修策略。
2、对变压器抗短路能力认知不足。随着地区电网系统容量的增长,短路电流越来越大,但为保证高危用户的可靠供电,按照逐级配合的保护整定原则,部分低压侧出线保护定值整定仍按照带0.3-0.5s的动作延时整定,当近区短路时不能0秒切除故障点,造成变压器穿越故障电流时间较长。
3、现场处置时间较长。由于地区所带煤矿等高危用户较多,当系统发生接地异常时,当值人员一般按照常规处理接地异常程序(先通知用户,相关维护单位查找接地)进行,对线路接地后易造成电缆头绝缘损伤认识不足,未及时进行拉路查找接地。
十、采取的措施
1、向政府有关部门专题汇报了本次主变更换工作情况,对地区铝厂、聚氯乙烯厂等重要用户进行了访谈,对更换期间可能造成停电的用户下达了书面通知,并取得书面回执。
2、调度所制定XX站单变运行期间的事故预案和负荷倒接方案,变电站制定可靠的现场事故处置方案。
3、在2#主变更换期间,严格监视1#主变负荷及温度情况,当温度上升70℃时,采取水冲洗降温措施。
4、敷设1#主变临时冷却器电缆,确保冷却器电源可靠。
5、对所属变电站保护动作时间进行排查,将出线速断保护带有延时进行研究,提出解决办法。
6、将所属220kV变电站35千伏出线的三芯电缆尽快更换为单芯电缆。
7、加强设备红外线的精确测温。