浅孔留矿法水平炮孔变斜上向炮孔的工业试验与应用

2019-09-12 08:17:22王庆磊
中国金属通报 2019年8期
关键词:大块单耗凿岩

王庆磊

(呼伦贝尔山金矿业有限公司,内蒙古 呼伦贝尔 022357)

浅孔留矿法是我国地下开采矿山应用较广的采矿方法,其非常适用于急倾斜极薄矿脉开采,相关生产设备来源广、价格低,相关工艺操作也较为简单,生产成本低,在我国的矿山(特别是金矿)开采中应用非常广,在急倾斜极薄矿脉开采中使用占80%以上,在全国1000多座岩金矿山中使用占85%以上,开采量也能达到40%,是性价比相对较高的开采方法。近年来,随着设备和开采技术的个性,浅孔留矿法技术也有相关创新,通过日臻完善,浅孔留矿法更能适应不同矿山的具体开采条件,本文,我们也对其进行了改进,并且在呼伦贝尔山金矿中进行了工业实验和应用,取得了较好的试验结果,本文我们将对其进行详细探讨[1,2]。

1 项目概况

本次,我们选取了一块条件普遍的采场进行试验,试验采场矿块位于呼伦贝尔山金矿业21号矿21#脉640m中段,勘探线2104线东6.4m,西84.6m,长91m,矿体总体走向0°±,倾角76°~81°,平均78°矿体主要形态呈大脉状,矿体未见复合分支现象,无夹石,形态简单,是典型的急倾斜薄矿脉。整个开采项目复杂程度中等,稳固性较好,赋矿岩石是矿化蚀变角闪安山岩,采场矿岩属坚硬岩体,水平节理发育,硬度系数f=8~10,上下盘围岩主要为较稳固的角闪安山岩,矿岩界限明显,上下盘围岩稳定,不易发生脱落。该采场回采条件具有普遍性,便利于技术工艺推广,具体采场信息采集如下表1。

表1 采场信息

2 采用水平炮孔回采矿块主要指标及存在问题

(1)要求指标。

本次我们在呼伦贝尔山金矿业21号矿604采场从中间向两边回采矿石,采用YT-28风动凿岩机,3.5m钎杆配置一字型钎头进行凿岩,用2#岩石炸药及半秒延期导爆管雷管进行爆破。采场每天进行凿岩、通风、出矿三班循环作业。本次我们对矿脉中的炸药单耗、炮孔数量、布孔方式等进行了严格要求,如下表2。

表2 水平布孔主要技术参数

(2)存在问题。

本次试验的604采场由于矿脉水平节理发育,存在着凿岩效率的问题,目前来看水平炮孔凿岩效率约为17min/个~20min/个炮孔,且凿岩时容易发生卡钻现象,工作效率极低。且在现场进行实际实验的时候,我们发现爆破后采场内大块率达到11%~20%,这样会极大的影响平场工作,而且这会违反矿场安全规程要求,根据安全规程要求,出矿穿内禁止放炮处理大块,这就需要用风镐的方式对大块进行处理,这样一来不仅增加了工人劳动强度,而且选择在采场内进行二次破碎,会极大的增加通风时间及采矿成本,除此,若二次破碎不彻底容易造成出矿川悬洞、堵塞,出矿工作无法正常进行,不利于采场平场管理,延误后续施工作业,形成恶性循环。

3 解决方案及试验结果分析

针对呼伦贝尔山金矿业21号矿604采场的具体问题,我们在研发试验的时候除了整体工程采用YSP-28风动凿岩机施工斜上向炮孔进行爆破落矿,炮孔倾角随矿体方向进行倾斜,选用3.5m的钎杆,采用半秒导爆管分段起爆外,还在实际实施过程中对炮孔的具体排距、倾斜情况进行了不同方案的试验,具体执行情况如下:

(1)方案一:

排孔方法及角度。

炮孔排距0.7m,孔间距1.0m,炮孔方向要沿矿体倾向布置,倾角60°,交错排列。如图1,图2所示。

图1 排孔方法及角度

图2 矿体倾向布置

试验结果(表3):

通过试验,我们发现平均单班回采矿量提高到了41%,大块率降低9.5%-17%,单个炮孔凿岩时间平均降低9.2%,无需进行二次爆破率,这样一来有效提高了单班回采矿量。但此方案存在着炸药单耗过高,炸药单耗达到了0.57kg/t,爆破后矿体边界易出现小型波浪状起伏,需要根据岩石条件适当调整炮孔间距;盲炮率相对水平炮孔有所增加,对装药作业严格要求,改用黄泥填塞后,爆破效果得到改善;对工作循环中通风、出矿劳动组织管理有更高要求;凿岩工人劳动强度增加等问题,亟待解决。

表3 方案一主要参数/结果表

(2)方案二:

排孔方法及角度。

炮孔排距取1.0m,孔间距取0.7m~1.0m,炮孔方向要沿矿体倾向,倾角60°,炮孔交错布置。如图3、图4所示。

图3 炮孔排空方法及角度

图4 炮孔交错布置图

试验结果(表4):

通过试验,我们根据岩石条件适当调整炮孔间距,以及装药量,炸药单耗较原水平孔爆破总单耗降低4%。通过试验我们发现结果比较理想,平均单班回采矿量提高75%,大块率降低7.5%~14%,单个炮孔凿岩时间平均降低9.2%,大幅度提高了单班回采矿量,大块率基本控制在规定要求之内,不需二次破碎,提高了生产效率。但此方案也有存在着:盲炮率相对水平炮孔有所增加,对装药作业严格要求,改用黄泥填塞后,爆破效果得到改善;对工作循环中通风、出矿劳动组织管理有更高要求;凿岩工人劳动强度增加的问题。

表4 方案二主要技术参数

4 结束语

本次研究我们通过对比试验的方式,采取两种不同的方式进行了实地操作对比,我们发现布孔方式的不同会极大的影响操作效果,根据原布孔方式与两种试验方案结果全面比较,试验方案二统计各项技术指标中,炸药单耗最低,单班回采矿量最高,大块率控制在标准要求范围之内,极大的提高了生产效率。

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