MGGH在燃煤电厂脱硫系统中的应用以及发展、影响

2019-09-10 07:22赵耀东
科学导报·科学工程与电力 2019年21期
关键词:超低排放燃煤电厂

赵耀东

【摘  要】MGGH系统具备高效可靠地性能,逐步在燃煤电厂脱硫系统中推广应用。本文介绍了MGGH工艺原理以及技术特点,并以岱海电厂为例,实例分析MGGH在燃煤电厂脱硫系统应用情况以及调整方法。结果表明,MGGH能够在燃煤电厂脱硫超低排放中起到积极作用。

【关键词】MGGH;超低排放;脱硫改造;燃煤电厂

一、前言

我国大型燃煤电厂90%以上采用湿法烟气脱硫工艺,出于对烟气抬升高度以及烟道、烟囱结露的考虑,大多数电厂选择安装机械回转式气气换热器(Gas-Gas-Heater,以下简称GGH),即利用GGH元件储热进行热量传递,以提高FGD出口烟气温度、提高烟气抬升高度。

但近年来,湿法烟气脱硫工艺中GGH长周期运行弊端逐渐暴露,GGH换热元件堵塞、系统运行阻力大、漏风率大、运维费用高,已成为困扰大多数脱硫行业工程技术人员的难题。为了解决这一系列问题,MGGH(全称为 Mitsubishi Gas-gasHeater)技术研发诞生,因其优点突出,MGGH技术逐步在燃煤电厂脱硫应用,用来代替原有GGH技术,有效的解决了GGH长周期运行弊病。

二、MGGH介绍

一般来说,MGGH分烟气冷却器、烟气加热器、热媒水循环泵、补水系统(包括热媒水补水罐)、配套热媒水辅助加热器、吹扫装置、加药装置以及其它辅助系统组成。

1、MGGH运行原理

MGGH是应用在燃煤电厂湿法烟气脱硫工艺中的,利用烟气余热通过水为媒介,提高FGD出口烟气温度的一种管式封闭循环装置。热媒水由热媒水循环泵提供动力,不断在系统中循环利用。当热媒水经过烟气冷却器时,与FGD入口高温原烟气进行热量传导升温,而降温后的烟气则进入脱硫塔。升温后的热媒水循环至烟气加热器处,与吸收塔出口低温净烟气进行热量传导降温,此时烟气升温通过烟囱排入大气,而降温后的热媒水再次经循环水泵执行下一个循环,最终达到持续热量传导的作用。

当低负荷工况下,烟气冷却器回收的热量不足以将MGGH出口烟温提升至75℃以上时,热媒水辅助加热器介入,依靠蒸汽加热循环水补充热量,提升烟气加热器换热效果;

吹扫装置采用声波吹灰器及其配套系统,定期定压进行喷吹,减少冷却器换热面积的除垢,降低系统阻力,保证换热效果。MGGH热媒水一般采用除盐水,加药装置起到调整热媒水水质的作用,将PH值控制在9.6至10之间,可以有效减少管道腐蚀。

2、MGGH的优点

(1)无泄漏、不影响脱硫效率。

传统的GGH装置因设计原理、施工工艺等先天因素,本身不可避免的存在原烟气、净烟气之间泄漏的特性。GGH烟气漏风因素在很大程度上影响燃煤机组脱硫效率,使得脱硫系统很难达到超低排放指标。但在MGGH系统中,烟气冷却器和烟气加热器完全隔离分开,从设计上就解决了烟气漏风情况,因此MGGH不会影响FGD系统的SO2的去除效率,保证了超低排放指标。

(2)、烟温控制精确、调整简单。

在运行过程中,通过对循环热媒水的流量、热媒水辅助加热器蒸汽流量调节,可精确调整脱硫塔入口烟温在70-90℃,保证脱硫塔反应烟温需求;也可以精确控制FGD出口烟气温度,将烟囱排烟温度加热至75℃以上。

(3)、解决烟囱 “冒白烟”和“石膏雨”现象。

湿法烟气脱硫工艺是当前主要的SO2控制技术,但湿法烟气脱硫后的烟气含湿量较高,排烟温度较低时,烟气中的水蒸气将逐渐冷凝成雾,含烟尘、石膏、三氧化硫、气溶胶的烟气从烟囱排出,在光线的折射下会呈现“冒白烟”现象,会对环境造成负面影响。MGGH及时的应用减少了烟气的冷凝结露,防止了烟道的酸腐蚀,并且提高了烟气的抬升高度,降低污染物的落地浓度,有效解决了烟囱 “冒白烟”和“石膏雨”现象。

(4)、适应性强、可靠性高

MGGH原理简单,可以很好的适应各种烟气工况,对比传统GGH技术而言,没有因烟气温度和水分的波动导致的阻力增加、积灰结垢的问题。MGGH系统在一个检修周期内,差压小于900pa,实际运行安全可靠。

三、MGGH应用

内蒙古岱海发电有限责任公司(以下简称岱海电厂)积极响应国家环保精神,对一期2×630MW、二期2×660MW亚临界直接空冷燃煤发电机组进行MGGH综合改造,将原GGH系统,包括GGH本体、吹灰系统、低泄漏风机、进出口烟道、支撑及其它附属设备进行拆除,工程由江苏峰业科技环保集团股份有限公司承包设计建设。岱海电厂MGGH系统投运后运行稳定,烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放已达到燃机排放的“近零”水平。

岱海电厂MGGH节能减排综合升级改造工程建成后,系统运行稳定,烟气冷却器可以将原烟气从118℃冷却至88℃,将脱硫塔出口的净烟气由48℃加热至75℃以上。在原烟气温度不低于118℃时,不投运辅助加热系统的情况下,MGGH净烟气的出口温度即可保持在75℃以上,改造工程较为成功。

1、以岱海电厂#3脱硫系统为例,自2018年3月01日以来,#3脱硫系统随机组启动后,系统运行平稳,出口污染物可以达到超低排放要求。分析其#3脱硫系统MGGH综改前后运行参数,在相同工况下各负荷运行数据做对比(即#3脱硫吸收塔PH值、投运循环泵数量等参数相识工况下),依照图表可以看出岱海电厂#3机组脱硫效率在各负荷段下约有3%左右提升,出口SO2、烟尘均有大幅下降。提升脱硫效率主要原因是MGGH系统解决了原有GGH烟气泄漏问题,符合预期效果。

2、分析运行数据,还发现岱海电厂#3吸收塔入口烟温在MGGH改造后有所下降,其温度随负荷变化在80-95℃左右变化,600MW负荷工况下,吸收塔入口烟温降幅达11℃,而相应吸收塔出口烟温也随之下降。

3、过高的烟气温度会造成吸收塔内脆性材料使用壽命降低,同时,二氧化硫会因高温环境导致溶解度下降,吸收塔内液面二氧化硫平衡分压上升,不利于气液传质,吸收塔内温度降低更有利于吸收塔内SO2吸收反应,较低的吸收塔温度也可以减少吸收塔水分蒸发量,减少脱硫塔补水。

四、结语

我国火电厂大气污染物排放要求的提高,必将促进环保治理技术不断创新和进步。采用MGGH系统,可较为彻底地解決常规回转式GGH容易堵塞漏风等弊端,能确保系统的可靠运行的同时还提高了实际脱硫效率,更有效的解决了烟囱 “冒白烟”和“石膏雨”现象。

(作者单位:内蒙古峰业环保科技有限公司)

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