摘要:酮苯脱蜡装置滤机三部真空阀对生产起到至关重要的作用,任何一个真空阀出现故障都会影响正常生产,通过了解滤机分配头的详细构造,能够明确功能分区,清楚三部真空管线抽吸原理,透彻分析三部真空阀关闭对操作的影响,从而避免影响生产运行及产品质量。
关键词:酮苯脱蜡;滤机;分配头;三部真空
1 滤机三部真空作用简述
大庆石化公司炼油厂酮苯脱蜡装置分为轻油、重油两套装置,轻油装置滤机8台,重油装置滤机10台。过滤机对于酮苯脱蜡装置起着油蜡分离的重要作用,过滤机运行情况可直接影响回收系统及产品质量。
酮苯滤机转鼓内外形成压差,转鼓外为密闭压力(微正压),用安全气密闭,转鼓内抽真空,真空度的作用就是用来与密闭形成压差后,抽吸蜡中的油,达到油蜡分离的目的,密闭和真空度是过滤的动力。真空度由真空泵抽滤液罐、冷洗液罐产生,与三部真空总管相连,三部真空就是与过滤机分配盘相连的高、中、低部三个真空管线。
滤机分配头分低部真空区、中部真空区、高部真空区、反吹区和死区五个区,起分配滤机各区域的作用,也是控制各个过程时间长短的一个部件,分配头不随转鼓转动。滤机低部真空起过滤原料的作用,去蜡油和溶剂从低部真空管被抽走,蜡被吸附在转鼓上;中部真空又叫冷洗真空,用冷洗溶剂喷淋作用,把蜡饼表面的间隙中的油洗净;高部真空又叫抽干燥区,起干燥作用把干燥区蜡饼中的油洗净,滤液通过低、中部真空管抽吸后进入滤液罐容4(04),冷洗液通过高部真空管抽吸进入冷洗液罐容5(05)。
进口滤机一般设有冷反洗,其作用是减少温洗次数,提高滤速,非进口滤机该处设为死区,冷反洗实质是用冷溶剂从滤布内侧清洗。分配头的五个区除反吹和死区,在滤机运行時一直处在抽吸状态,其设计区间大小直接影响各阶段时间的长短及过滤效果。
2 滤机分配头简图
滤机分配头内部结构图及滤机纵向内部结构图见图1。滤机分配头在滤机正面位置,转鼓转到不同位置分别与真空管、反吹管相连。
3 滤机三部真空阀关闭对操作的影响
滤机的定期温洗会保证过滤效果及产品质量,在温洗的过程中,滤机三部真空阀先关闭后开启,但在日常生产中,经常会发生滤机温洗前后,某一真空阀开关不到位,甚至无法打开的现象,不同位置的真空阀对操作影响有差异,有时表面看不出现象但却会影响正常操作和产品质量。
3.1 低部真空阀关闭现象及影响
滤机的低部真空区域最大,系统的滤液主要从低部真空管抽走后进入滤液罐,如某台滤机低部真空阀打不开,低部真空管无真空度,滤液不能通过低部真空管抽至滤液罐,该滤机液面升高。严重时滤布不挂蜡,也会影响滤液罐液面,使滤液量波动,甚至会影响后续回收系统的稳定。低部真空阀不开时,蜡饼在低部真空区域不能吸附在转鼓上,使到中部真空区时蜡饼较薄,滤布存在一定的透气性,在真空度的作用下,将密闭气吸入,真空度变小,循环压力易负压。
如果低部真空阀不能完全打开,真空度不足会使滤机进料中的油吸不净,虽然到中高部真空区仍能抽吸,但过滤速度减慢,在蜡饼脱离液面后经过中高部真空区后不易被吸干,会影响蜡饼中含油,油收率降低,蜡含油升高,影响产品质量。
3.2 中部真空阀关闭现象及影响
如某台滤机中部真空阀打不开,中部真空管无真空度,中部真空区在滤机转鼓的后部,转鼓转至中部真空区后,中部真空区失去抽力,蜡不能吸附在滤布上,从而掉入后部的底槽,使该部位转鼓与滤机后壁的空间被蜡占据,滤机不能正常形成蜡饼,蜡本身的重力作用使蜡被剥落下来,成黏稠的蜡块,蜡不断的堆积,失去过滤能力,形成蜡打卷现象。中部真空不开,未经中部真空抽吸,容5(05)内液面也会升高。
3.3 高部真空阀关闭现象及影响
通过高部真空管抽吸的物料进入冷洗液罐容5(05),高部真空区域(干燥区)较小,如某台滤机高部真空阀打不开,容5(05)液面低,如果短时间内不开,不能明显看到异常,但高部真空阀长时间关闭后,干燥区不能继续抽吸蜡中的油,会对蜡膏含油造成影响。
4 结论及预防措施
1、过滤岗位应加强操作,滤机每30-40分钟温洗一台,滤机温洗后,应到现场确认各气动阀门是否正常打开,真空度是否正常及蜡饼的状态,避免不必要的事故发生。
2、岗位发现滤机三部真空阀有不好用的,应及时向设备反映,及时修理,保证各台滤机正常使用及备用。
3、滤机如出现蜡打卷现象时,轻者可以通过滤机温洗解决,重者需要停滤机,用温洗溶剂浸泡底槽的蜡,放净后重复几次。
4、为保证滤机能更好的工作,还需要适当的调整真空泵,保证具有适宜的真空度。
作者简介:
何爱茹,女,工程师,2009年毕业于东北石油大学化学工程与工艺专业,现从事炼油工艺相关工作。