7LDTN立式多级凝结水泵振动分析与处理

2019-09-10 05:00:35李卫
装备维修技术 2019年2期
关键词:联轴器振动

李卫

摘要:介紹7LDTN-5立式多级凝结水泵组振动问题分析。通过对凝结水泵及电机结构特点分析,查找凝结水泵振动故障根源,分析振动原因,提出检修技术对策。

关键词:凝结水泵;联轴器;瓢偏;振动

一、概况

攀钢发电厂,装机容量3×100MW汽轮发电机组,凝结水泵型号为7LDTN–5型立式多级水泵(沈阳水泵厂生产),扬程130mH2O,流量280m3/h,转速1480r/min,允许汽蚀余量1.5m,效率67%;配用电机型号YL355–4,功率250kw,电压6000V,电流:29.6A,转速:1480r/min,绝缘等级F。每台机组配置2台凝结水泵,一台运行一台备用。

三台机组分别于1995年、1996年投产,投产时凝泵状态良好。3#机1#凝泵在2008年一次凝泵电机漏油检修后,凝泵电机顶端轴承室振动加剧,勉强处理到0.15mm振动幅值运行;后在历次大修试转,凝泵振动不容易达到0.08mm合格标准,每次大修凝泵振动都是难点,要反复检修多次才能勉强运行。

2010年1#机大修后,凝泵振动超过0.12mm不能合格,当时对凝泵基础、电机检修都进行了分析和处理,仍然不能有效解决凝泵振动问题。凝泵大修成为我厂一项非常困难的检修项目,至今凝泵大修仍然困扰着每次大修顺利结束。

二、原因分析

(一)凝泵结构

7LDTN–5泵为立式筒袋式结构,由三大部份组成:进水部份、工作部份、出水部份。

进水部份由圆筒体在筒体内部形成密闭的真空,凝结水通过筒体的进口法兰,进入筒体再到泵的工作部份。

工作部份由下轴承支座、诱导轮、叶轮、首级导流壳、泵轴、次级导流壳等主要零部件组成,工作部份用氟树脂制成的下轴承、导轴承作径向支撑,导轴承中开有润滑沟,直接利用泵内介质冷却、润滑。

出水部份由变径管、轴承体、接管、泵座、传动轴等组成,介质自工作部份流出进入出水部份,再经过泵座的吐出管排出。

泵体没有设计轴向推力装置,泵与电机联接为凸缘联轴器,属刚性联轴器;联轴器与轴固定使用圆螺母与止动垫,可承受很大的轴向力;联轴器之间有两半调整垫板,通过调整垫板厚度来满足泵轴窜量要求。泵推力通过凸缘联轴器传递至电机顶部推力调心滚子轴承29422E,由电机轴承承受整个泵组轴向推力。凸缘联轴器结构示意。

电机结构、与泵联接示意。

(二)振动历史状况

机组投产时凝泵振动是合格的,每次振动都发生在凝泵及电机大修后试转。在历次大修中为处理凝泵振动问题,分析处理了很多相关部位;2012年我们曾经对2–2#凝泵基础(200#槽钢预埋件制作)进行加固,对振动没有明显影响,因此振动原因与建设安装、基础刚度等没有相关性;对于电机大修质量,机、电专业也存在比较大的分歧,YL355–4型电机是立式电机,大修后空车试机振动时好时坏,有时达到0.07mm左右,有时仅0.03mm,对此电机修理单位也没有更好的解释。机械专业负责联轴器找中心、联接对轮工作,经常在电机空车试转振动状态较好时,凝泵振动也不易合格;因此,凝泵组振动问题在两个专业中,原因也不能明确分清;造成凝泵组振动原因复杂化。

(三)振动相关凝泵检修工艺分析

(1)用水平仪严格找好圆筒体水平,必要时可用垫铁调整。按泵类基本要求水平度不大于0.10mm/m,这是凝结水泵组垂直度保证的基础。在每次大修中,检修单位解体后都是严格按照标准要求进行调整的,一般保证要求在0.05mm/m以内。

(2)诱导轮径向间隙的调整,首级叶轮吐出中心线与首级导流壳环形流道中心重合时,调整垫的厚薄,使诱导轮衬套的间隙保持在0.2~0.3mm之间,然后装下轴承支座。依次装次级叶轮、定位轴套、卡环、导流壳等。其中导轴承单侧间隙小于0.80mm,若超标更换新的导轴承。轴窜总量控制在5~8mm范围内,总装后2.5~3.5mm。

(3)在末尾导流壳上装上变径管。变径管装好后,在未装中间轴承前,用量具检查传动轴伸出部分与止口同心,允许偏差0.3mm。

(4)泵轴与电机轴找中心,在厂家说明书上对泵与电机联轴器找中心步骤没有严格的要求;为解决凝泵组振动问题,我们对泵组中心定位要求更加严格,在找中心前,保证传动轴伸出部分与止口同心前提下,再用专用卡套工具将泵轴固定在泵止口中心。调整电机底座,要求联轴器外圆偏差不大于0.05mm,端面偏差不大于0.03mm,把紧对轮连接螺栓。联轴器找中心示意。

从泵检修工艺控制上,相关数据调整、操作方法均严格按照工艺执行,在这样严格的检修工艺控制下,凝结水泵组振动仍然不能有效控制到合格,这说明还有一些影响凝结水泵组振动的因素没有查找到。

(四)振动原因分析

2012年利用3–2#凝泵大修机会再次对振动原因进行分析,根据历年来凝泵检修经历,大修后振动合格偶然性很强,与泵体检修控制工艺要求没有必然联系,多数是需要反复检修数次后,振动才能合格。就过程分析,凝泵泵体检修只进行了一次,包括导轴承更换、泵座水平等安装。第一次电机空车试转时,电机振动非常好,电机顶部推力调心滚子轴承室振动0.03mm左右。在这种情况下,找中心,外圆同心度控制在0.05mm,张口控制在0.03mm以下,联泵试转,振动达到0.25mm。说明泵组检修有某种工艺控制存在问题,分析这次检修过程,泵联轴器在泵机架上找瓢偏达到0.35mm,与对轮端面瓢偏不大于0.05mm不相符,而且与泵联轴器在车床上找的数据严重不相符。分析泵的结构,由于凝泵是多级离心式水泵,泵过流部份有五级径向轴承及轴套,在泵架上找泵联轴器瓢偏时,数据叠加了轴承及轴套椭圆及不同心影响,这种瓢偏数据不能作为检修调整依据。因此,决定在车床上利用泵短轴找好同心度后,装配好泵联轴器,架百分表找联轴器瓢偏,仅0.06mm,依次控制联轴器中心调整。联泵试转一次合格,最大振动0.05mm。

3–2#凝泵这次大修,联泵试转两次,泵座水平、联轴器中心调整都是在同样的工艺条件、要求下检修,可以说没有变化,不同的是联轴器瓢偏测量和处理进行了改进,振动在优良范围内。

分析原因,泵联、电联对轮为凸缘刚性联接联轴器,没有补偿两轴相对偏移能力,在找中心情况不好或两轴结构变形较大时,不能缓冲减振,致使表现在电机顶部推力调心滚子轴承室振动剧烈。凝泵组简单支撑示意如图4,理想状态下中心状态、联轴器变形、凝泵组水平、垂直度在控制范围内,泵组振动情况很好。从这次3–2#凝泵检修经过,我们的检修工艺控制,中心状态、凝泵组水平、垂直度均在控制中,唯一的就是联轴器变形、瓢偏控制和测量方面。如图5示意,在凝泵组联轴器有瓢偏情况下,把紧对轮连接螺栓后,由于刚性联轴器不可补偿的结构特性,两轴上被加了一定的预载荷,电机顶部推力调心滚子轴承表现最明显,轴承圆周承力发生了偏移,启动后产生不平衡力矩,凝泵组发生振动不可避免。

因此,对于7LDTN立式多级凝结水泵检修,应针对泵组特殊的结构形式,在检修过程中要分析测量数据变化原因,找到正确方法,避免错误的测量数据造成错误的调整过程。

在凝泵振动问题上,我厂经过了约10年时间的摸索和困扰,先后怀疑过基础刚度、泵座水平、联轴器中心等,基本排除。为了保证凝泵组检修后振动合格,应严格电机检修工艺,如定子部件各法兰止口、电机顶部轴承室止口等,小心拆卸避免构件变形,安装时清理各结合面毛刺、装配到位,以保证立式电机垂直度。再次,凸缘刚性联接联轴器瓢偏控制,规程要求刚性联轴器瓢偏不大于0.05mm,瓢偏测量要采用可靠的方法进行。在妥善控制上述两个因素基础上,注意检修过程中的质量控制,凝泵组振动问题最终一定能够得到解决。

参考文献

许树泉.凝结水泵电机振动超标的分析与处理[J].机电信息,2011(30).

李志高.立式多级凝结水泵电机振动大的原因及处理[J].电力安全技术,2009(4).

张黎明,方明,崔本题.立式多级凝结水泵组振动大问题解决[A].全国火电100MW级机组技术协作会第五届年会论文集[C],2006.

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