惠州抽水蓄能电厂副厂房通风空调系统优化及改造

2019-09-02 02:29
水电站机电技术 2019年8期
关键词:排风风量厂房

王 斌

(中国南方电网调峰调频发电公司惠州蓄能发电有限公司,广东 惠州516000)

0 电厂概况

惠州抽水蓄能电厂位于广东省惠州市博罗县城郊,是一座周调节的纯抽水蓄能电厂。电厂分A厂、B厂建设,A厂、B厂工程分别安装4台立式单级混流可逆式水泵水轮机-发电电动机组,单机容量300MW,总装机容量2400MW,设计年发电量45.63亿kW·h,年抽水电量为60.03亿kW·h。电厂主体厂房位于地下深处的花岗岩山体中,A、B两厂分开布置,共用一条宽7.5m,高6.8m,长达1.6km的地下交通通道与外部相连。地下厂房分别由主厂房和副厂房组成,A厂副厂房布置在主厂房右侧,B厂副厂房布置在主厂房左侧,长×宽×高都为26m×21.5m×32.3m。

1 副厂房通风空调系统构成

A、B厂两厂为对称布置,设备结构一致,以B厂为例:新风机F-Z5B从地下交通通道引入21.6%全新风(13000m3/h)至副厂房▽163.20m(7楼)高程的 AHU-F1B(30000m3/h)、AHU-F2B(30000m3/h)空气处理机组混合箱内,经过2台冷水机提供的冷冻水进行冷却后,再通过空气处理机组内的送风机,利用下游侧隔墙布置的垂直送风管送至各层水平支管,并分配各房间的风量;各层回风经水平支管进入上游侧隔墙垂直回风管,其中一部分冷风再通过空气处理机组内置回风机回至混合箱内,实施循环,另一部分冷风通过副厂房排风机F-F1B(13000m3/h)排至排风洞,再利用安装于排风洞出口户外排风 楼 的 两 台 排 风 机 F-B-1(173115m3/h)、F-B-2(173115m3/h)排出户外。副厂房两台空气处理机组AHU-F1B、AHU-F2B的送风管和回风管在副厂房▽159.2m(6楼)相连,保证任意一台故障,不影响其他房间的正常通风。卫生间及蓄电池室排风口通过布置在拱顶的专用排风机F-F2B(2000m3/h)、F-F3B(11000m3/h)排至排风洞,并通过排风洞的排风机排至厂外。

2 存在问题

副厂房▽143.45m(3楼)400V厂用变压器室长期存在房间温度过高的问题,为排除热量,需要将该房间门保持开启,不符合厂房防火要求,且即使房间门全开,房间温度也达到32.8℃。

根据《GB50019-2015工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》要求:设在地下的变配电室应设机械通风措施,室内温度不宜高于28℃,当通风无法保障变配电室设备正常工作要求时,宜设置空调降温系统。

400V厂用变压器室一共有4台变压器,每台变压器的容量为2500kVA,经过测量,该房间送风量9576m3/h,排风量5295m3/h。根据《惠蓄电站B厂厂用电变压器出厂验收报告》得知,每台变压器空载损耗为3598W,负载损耗为16245W。查看近3个月的公用变压器低压侧电流曲线,当同一个厂两台机组运行时,1台公用变压器低压侧的最大电流为1166.2A,取1166.2×1.2A作为可能出现的最大电流。4台公用变压器每小时的发热量为

根据全面通风消除室内余热风量公式:

G-通风风量,m3/h;

Q-室内余热量,W;

tp- 排气温度, ℃;

t0- 进气温度, ℃;

进气温度经过测量为17.3℃,排气温度取26℃,计算可得如消除该房间余热量,将房间温度降至26℃,需通风量13503m3/h(考虑到围护的吸热量,实际需要的通风量会小于该值)。

经过实测400V变压器室内送风5040m3/h,排风量1638m3/h,该房间处于正压。由于通风量不够,房间温度较高,变压器室温度高对变压器的绝缘及寿命都有所影响,需采取措施对该房间的通风空调系统进行优化改造。

3 通风空调优化

为保证副厂房各房间有新鲜的空气流通,同时保持室内温度恒定,对副厂房各房间进行风量平衡和热平衡计算。

风量平衡:Gzj+Gjj=Gzp+Gjp

式中Gzj-自动进风量,Gjj-机械进风量,Gzp-自然排风量,Gjp-机械排风量。在不设有组织自然通风的房间中,当机械进、排风量相等(Gjj=Gjp)时,室内压力等于室外大气压力,室内外压差为零。当机械进风量大于机械排风量(Gjj>Gjp)时,室内压力升高,处于正压状态。反之,室内压力降低,处于负压状态。由于通风房间不是非常严密的,处于正压状态时,室内的部分空气会通过房间不严密的缝隙渗到室外,这部分空气量称为无组织排风。当室内处于负压状态时,室外空气会渗入室内,这部分空气量称为无组织进风。为保证相邻房间不受污染,需有意识的利用无组织进风和无组织排风。让清洁度要求高的房间保持正压,产生有害物的房间保持负压。惠蓄副厂房各个房间中蓄电池室需要保持负压(机械进风量<机械排风量),其他房间要求正压(机械进风量≥机械排风量)。

热平衡:

表1 副厂房正常热平衡计算参数

副厂房各层中除了▽143.45m(3楼)和▽137.60m(2楼)外其他各层主要是办公室、工具房、休息室、资料室及开关室,本身发热量较小,室内温度实测23℃左右,热平衡满足要求。▽137.60m(2楼)有冷水机和空压机设备,属于发热量较大设备,但该层除通风系统外,另布置4套FCU风机盘管进行辅助降温,温度实测22℃,故热平衡满足要求。

按国标GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》要求,办公室每人所需的最小风量为30m3/h,根据副厂房各个房间的属性及平时活动人数,按照2倍的冗余合理分配各个房间通风量。通过调整后,实测400V变压器室内送风9576m3/h,排风量5292m3/h,在保持防火门关闭情况下,温度保持在29.2℃,在原基础上有所减小,但仍不满足国标要求。

4 通风空调改造方案

(1)在400V变压器室加装空调,用于降温。

优点:降温效果明显。缺点:造价高,由于可利用空间狭小,空调外挂机的设置和排水管路铺设存在一定困难,另外额外消耗电能,同时后期需对空调进行维护。

(2)增加副厂房排风机的功率。

优点:不占用面积。缺点:需购置新风机,造价高,造成原有风机浪费。

(3)400V变压器室进口处上方增加1根排风管至逃生通道,加装1台排风机,将风排至逃生通道。

优点:可以有效的增加排风量,加强400V变压器室的通风。缺点:需购置新风机、新风管,施工量大,造价高。

(4)在400V变压器室与蓄电池室相邻的墙壁上开洞,安装防火阀及双层百叶。

优点:利用蓄电池室排风机的功率形成的负压,将变压器室内风排至排风洞,可有效的增加变压器室的通风量,造价低。缺点:当蓄电池室排风机长时间停运时,可能造成蓄电池室温度高。

5 方案可行性分析

从降温效果、施工难度、经济性考虑,推荐方案1、4。现对2个方案可行性分析如下:

(1)方案1可行性分析

400V变压器室面积92.4m2,一般家用根据房间面积大小及密封保温条件好坏,按每平方米配制冷量150~220W计算空调的制冷量大小,取220W,需要的制冷量为92.4×220=20328W,一般情况下制冷量2200~2600W为1匹,3200~3600W为1.5匹,4500~5500W为2匹。故安装4台3匹的立式空调或安装2台5匹的立式空调,再加上房间原有的通风条件,可确保降低房间温度。

(2)方案4可行性分析

机械通风分为正压通风、负压通风和平衡通风3种模式。在需要保护或对洁净度要求比较高的房间一般采用正压通风;在需要排除异味或危险气体的房间一般采用负压通风,如蓄电池室;在需要利用大量空气进行冷却的房间采用平衡通风,如变压器房。

蓄电池室2位于400V变压器室隔壁。蓄电池室1与蓄电池室2排风管相连,它们的面积分别为 105.6m2、87.12m2,层高 3.2m,故体积分别为337.92m3、278.784m3。

根据《水力发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定》要求:蓄电池室应经常保持负压,进风量一般为排风量的80%。排风量应根据空气中允许含氢量、含酸量或换气次数计算,取最大值。室内空气不允许再循环。①含氢量按空气体积不得超过0.7%;②含酸量按空气体积不得超过0.002mg/L;③采用敞开式蓄电池室,蓄电池室的换气次数,地面式不小于12次/h,地下式不小于15次/h。采用防酸隔爆型蓄电池时,蓄电池的换气次数不小于6次/h。

我厂蓄电池为阀控式免维护酸性蓄电池,以换气次数15次/h进行计算可知:蓄电池室1、2的额定排风量分别为5068.8m3/h、4181.76m3/h,故蓄电池室的额定排风量应为9250.56m3/h。而实际经过测量,蓄电池室的排风量达到14643m3/h。故相应的进风通道很小,导致房间负压很大,开门困难。另直流屏室的送风管与该房间的送风管相连,由于此房间负压过大,导致本应为送风至直流屏室的风口变成排风口。

400V变压器室内送风9576m3/h,排风量5292m3/h,该房间处于正压。由于未实现空气平衡,实际的通风降温效果不好,另机械工具室与该房间排风量管相连,由于此房间正压过大,导致本应作为机械工具室的排风风口变成送风口。

将400V变压器室与蓄电池室通过双层百叶相连,既增加了400V变压器室的通风,又减少了蓄电池室的负压。中间加装70℃防火阀,可以避免单个房间火灾对另一房间的影响。经实际勘测及尺寸测量,推荐在墙壁下端安装800mm×400mm的双层可调百叶风口。

6 方案实施

方案4因地制宜,施工难度小,造价低,故予以采纳。2016年12月份,对惠蓄副厂房按照方案4进行改造。改造后,当该防火阀全开情况下,排风量达到14054.4m3/h,A厂400V变压器室温度保持在21.2℃,B厂400V变压器室温度保持在21.9℃。实践表明,对惠蓄副厂房通风空调系统的优化改造是成功的。

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