曹殿庆
【摘 要】新疆喀拉通克矿业有限责任公司冶炼厂于2010年引进了全新的熔炼工艺——富氧侧吹炉,在生产过程中渣槽的使用寿命成为影响富氧侧吹炉连续生产的难题。
【关键词】富氧侧吹炉;侵蚀;冲刷;渣型
一、前言
富氧侧吹熔池熔炼炉是一种强氧化反应熔炼,是从矿石中提取有价金属,因其物料反应快,处理量大,使得炉渣温度高、流量大,侧吹炉的渣槽,承担着炉渣的机械冲刷、磨损,高温化学侵蚀及热应力等的多层作用,因此,其质量的好坏直接影响着侧吹炉的连续生产。从渣槽砌筑来看,渣槽采用铸铁成型,内部砌筑粘土质耐火砖、镁质耐火泥浆湿砌,局部缝隙用镁质捣打料填实,中间再用镁质捣打料砸成弧度。
二、富氧侧吹炉的应用
我厂于2011年3月15日正式投入使用,由于对新冶炼的新设备、新工艺、新技术不熟悉,停风、溜槽结渣、虹吸烧不开、设备故障等情况时有发生。经过2011年一年生产摸索,新工艺——富氧侧吹炉的工艺越来越成熟,在原料、设备等不利条件影响下,2012年新冶炼一季度生产水淬高冰镍含镍1782.5吨,完成全年任务5058吨镍金属量的35.24%。在4、5、6月停炉改造,全年生产9个月的情况下,11月下旬即完成全年生产任务,比计划提前了一个多月。十月更是在侧吹炉水冷梁漏水的不利条件下,完成镍金属量861.445吨(加盘盈超过900吨)的最佳战绩。
2012年工艺方面在满足生产的同时,在其他方面也做了不少尝试。3、8、9月利用部分兰碳代替焦粒降低生产成本,取得了不少经验,为后续替代能源提供了参考;通过工艺调整控制,电炉渣含金属较2011年有了较大降低,渣含Ni平均在0.25以下,低锍品位也得到有效控制,保证了转炉对低锍量及品位的吹炼要求,保障了全年生产任务的完成;侧吹炉二次风配入富氧,在减少二次风量的同时抑制单体硫析出,减少了因烟气量大而带走的热量损失;8月开始投入澳矿,利用澳矿的高镍与自产低镍烟尘、铁渣粉拌料,不仅解决了烟尘、铁渣粉大量堆存的难题,更是延续了冶炼生产,弥补冶炼原料不足的局面。
三、出现的问题及处理措施
富氧侧吹熔池熔炼炉是一种强氧化反应熔炼,不仅物料处理量大,是以前鼓风炉处理量的2~3倍,而且由于是熔池熔炼,所以对于熔体温度要求较高,一般炉内熔体温度不能低于1300℃,渣温控制在1280℃,否则会造成炉内大面积结瘤,影响二次风送入。由于侧吹炉处理量大、低冰镍品位高,所以产出渣量较大,侧吹炉渣槽必须连续排放。渣量大、渣温高对渣槽造成的冲刷和侵蚀也较大,渣槽易刷漏。当渣温低时,炉渣有易在渣槽凝结,造成渣槽堵塞,熔体溢流。所造成的直接后果就是侧吹炉停风,还有以下影响:
①安全隐患,侧吹炉渣槽下部分布有贫化电炉排布的水管及架设的通讯线路,渣槽刷漏后,熔体向下流,对水管及通讯线路造成威胁,存在一定的安全隐患
②职工的劳动强度加大,因为侧吹炉停风时间不宜过长,否则会造成侧吹炉开风困难及死炉的危险,所以要求渣槽刷漏后,必须尽快抢修。因渣槽温度高,熔体凝结难清理,造成职工的劳动强度大大增加。
③影响生产,侧吹炉渣槽刷漏后,造成侧吹炉停风,抢修使得停风时间延长,不仅影响生产,而且频繁开、停风会对侧吹炉炉体及辅助设备造成损伤。
另外渣槽是直接对接到侧吹炉砌筑,没有压茬,之间存在缝隙,易发生渗漏。渣槽设计也存在缺陷,渣溜槽不是直溜槽,存在弧度,而且弧度较大,正常生产时经常在弯头处刷漏。所以在后期停炉改造过程中对侧吹炉造成进行初步改造。
①尽量减小渣溜槽弧度,防止炉渣对弯头出的冲刷。
②在砌筑时侧吹炉渣口预留台阶,安装渣槽后,渣槽砌筑与渣口可压茬砌筑,防止熔体渗漏。
③渣槽用砖改为400*225*75的大砖,减少溜槽砌筑的间隙;砖的材质也改为半再结合镁铬砖,增加了渣槽的耐高温和抗冲刷性。
④控制侧吹炉渣温1250~1280℃,延缓渣槽的使用寿命。
⑤渣槽上部用保温棉做好保温工作,防止渣槽凝结堵塞。
⑥稳定工艺参数,保证渣型,减少炉渣对溜槽的侵蚀。
四、改造后的使用效果
渣槽进行改造后:
①使用周期延长,由原来的每月检修4~6次,到现在的每月检修1~2次。
②基本未出现渣槽刷漏的事故,不仅使得侧吹炉连续生产得到保障,也消除了安全隐患,保障了职工的作业环境,减少了职工的劳动强度。
③因为检修周期的延长,不仅保障了生产,还使得检修成本降低,节约生产成本。
五、结束语
富氧侧吹炉因富氧熔炼炉内反应剧烈,物料处理量大,对于渣槽侵蚀和冲刷相当大,在局部受损的情况下,可能引起整体大修。我厂电炉渣槽改为铜溜槽后,使用效果明显,但因侧吹炉是炉渣与低锍混合在一起注入电爐,所以为了安全,侧吹炉渣槽不宜使用铜溜槽。另外,因地域限制,使用石墨溜槽成本太高,也不宜采用,因此我厂根据实际情况,结合自身生产特点,逐步将渣槽改造,适应我厂生产需要。
【参考文献】
1、 长沙有色冶金设计研究院技术要求
2、 李洪柱,稀有金属冶金学,北京:冶金工业出版社,1990