田玉英,王奋斗,路松角,席引尚
(陕西金泰氯碱化工有限公司,陕西榆林718100)
陕西金泰氯碱化工有限公司(简称“金泰氯碱”)现有2 套烧碱生产装置,一线装置于2005 年10 月开车;二线装置于2013 年12 月开车。离子膜电解槽均采用日本旭化成高电流密度零极距电解槽,2 套装置二次盐水树脂塔均采用3 塔流程,正常时2 塔在线串联运行,另1 塔下线再生。二线装置设计时,在一二线二次盐水树脂塔后将一二线二次盐水串在一起,并用阀门隔断,正常运行时,一二线二次盐水独立运行,但当任意1 套树脂塔出现异常,二次盐水无法供应电解槽时,可打开联通管线阀门,实现二次盐水互为备用,确保装置稳定运行。
由一次盐水工序送来的一次精制盐水经过盐水加热器加热至(60±5)℃后,进入树脂塔进行离子交换,盐水中的Ca2+、Mg2+等杂质离子被除去。从树脂塔出来的二次精制盐水进入精盐水储槽,然后通过泵分为2 路送出,正常生产时,全部送入盐水高位槽后被送往离子膜电解槽;出现异常时,打开连通阀门,同时向一线二次盐水供应部分盐水。盐水精制工艺流程示意图见图1。
2017 年7 月14 日,二线树脂塔B—C 运行,DCS 监控人员发现二次精制盐水储槽液位有下降趋势,立即通知巡检现场检查,发现树脂过滤器前压力由正常的0.11 MPa 上涨至0.38 MPa,树脂过滤器后压力为0.10 MPa 保持不变,从压差上判断,树脂塔C 可能出现泄漏,于是立即打开树脂过滤器排气阀检查,发现有大量树脂排出,进一步确定了树脂塔C 塔底网泄漏。为防止由于树脂大量泄漏,造成装置紧急停车,立即采取一二线电解紧急降负荷,同时通过一二线二次盐水联通管线,用一线二次盐水向二线供应,停二线二次盐水,确保系统连续、安全运行。
图1 盐水精制工艺流程示意图
(1)过滤网局部受力疲劳
树脂塔过滤底网采用纱纶网,是由偏二氯乙烯与氯乙烯共聚物(PVDC)拉丝编织而成,具有较好的机械强度和化学稳定性,但因其被安装在上下花板之间,在工作运行和再生反洗过程中,过滤纱纶网垫片的边缘处反复承受上下交变剪切力,过滤网边缘因疲劳而损坏。
(2)过滤网老化破损
由于正常运行和下线再生时,介质温度频繁的变化,过滤网不断的膨胀收缩,同时,电解升降负荷时,盐水流量不断变化,过滤网受到压力也不断变化,最终导致过滤网边缘老化而损坏。
由于纱纶过滤网采用进口产品,在过滤网出现破损后,暂无备件,C 塔一时无法恢复正常运行,如果采购进口的过滤网,周期较长。树脂塔采用3 塔流程运行模式,第一塔作为运行塔,第二塔为保护塔,正常情况下,第一塔出口的盐水质量完全可以满足离子膜要求,但为了确保离子膜安全运行,通过技术人员反复讨论和计算,最终确定在C 塔恢复正常前,决定先将C 塔树脂掏出,冲洗干净树脂塔,然后封闭C 塔人孔,采取单塔运行。
由于该次为C 塔树脂塔底网泄漏,采取C→A运行时,C 塔为空塔,实际只有A 塔运行,运行24 h后,切换至A→B 运行;切换至B→C 运行时,C 塔为空塔,实际只有B 塔运行,运行24 h 后,再切换至C→A 运行。1 个运行周期中,始终有2 个塔处于单塔运行。
C→A 运行时,C 塔充当了第一塔,塔内充满的是一次盐水,所以在C 塔下线后,需排净塔内盐水,然后用纯水注满、排放各2 次,最后通过盐水注入方式循环4 h,分析C 塔二次盐水Ca2+、Mg2+合格后切换至B→C 运行。B→C 运行时,C 塔充当了第二塔,塔内充满的是二次盐水,所以不用置换。
由于B→C 和C→A 运行,都处于单塔运行,尤其是B→C 运行风险更大,因为B 塔在线运行时间较长,为了尽量缩短单塔运行时间,确保盐水质量,在A、B 塔作为再生塔时,将待机时间由60 min 改为5 min。
表1 树脂塔单塔运行二次盐水质量分析10-9
在单塔运行期间,每天在树脂塔出口取样分析,期间二次盐水质量全部合格,未出现超标。树脂塔单塔运行二次盐水质量分析见表1。
加强盐水二次精制运行的管理,确保进电解槽二次盐水质量合格,盐水质量是离子膜电解槽稳定运行的根本要求,除了管理好树脂塔日常操作、运行外,对树脂塔内部件要定期更换,纱纶网使用寿命一般为6 年,但实际寿命一般为3~5 年,如果到期不及时更换,运行过程中漏、跑树脂的风险便会增大。