张婷婷 余索远 张欢
摘 要:本文介绍了某涡轴发动机起停姿态试验方案及过程,对该发动机起停姿态下的润滑系统特性进行了验证分析。发动机在极限姿态条件下,滑油箱按最小加油量加油时,滑油系统回油可靠;在整个试验过程中,滑油系统增压泵中未出现吸入空气造成发动机滑油压力低报警情况;试验后,分解检查发动机配套轴承、齿轮,无滑油油泥或结焦物的附着,未出现明显的机械损伤;将起停姿态上仰角限制值调整为上仰+13°横滚0°、上仰+13°横滚+15°、上仰+13°横滚-10°。
关键词:涡轴发动机;润滑系统;起停姿态试验;验证分析
中图分类号:V233 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2019)08-0060-02
《航空发动机适航规定》(CCAR-33R2)中第33.71条(a)款规定“每一润滑系统在航空器预期使用的飞行姿态和大气条件下,必须能正常地工作。”为了满足上述条款要求,某涡轴发动机通过开展姿态试验,对其起动和停车姿态下(以下简称起停姿态)润滑系统特性进行分析。
1 试验方案
本次试验在室内姿态台进行,整个试验过程中,发动机采用自动控制模式,在无负载下运行且不连接测功器。
某涡轴发动机的安装使用手册中规定能够在以下姿态点正常起动、停车:
下俯角-11°和横滚角0°
下俯角-11°和横滚角+15°
下俯角-11°和横滚角-15°
上仰角+16°和横滚角0°
上仰角+16°和横滚角+15°
上仰角+16°和横滚角-15°
发动机将通过依次完成上述姿态角度的起停姿态试验,检查其在地面起停姿态下的轴承腔泄漏情况及润滑系统的供、回油情况等。
2 试验过程及结果
2.1 试验过程
在发动机起停姿态试验开始前,发动机调整至水平姿态,向发动机滑油箱注入滑油至最小液位(2.9L),起动发动机到地面慢车(XNPT = 15540rpm),运行10分钟,停车。
(1)调整发动机至试验姿态,并至少保持发动机在当前试验姿态15分钟;在发动机起动前检查和标记滑油箱液面刻度;
(2)在该姿态下起动发动机到地面慢车转速(XNPT=
15540rpm),运行10分钟。记录各参数。然后加速发动机到飞慢转速(XNPT=21000rpm),运行20分钟,停车;
(3)发动机运行时,判断是否存在外部泄漏情况;记录各测试参数;注意停车过程中是否有异响;记录余转时间;
(4)在起动/连续工作/停车试验過程中,观察前滑油排漏口的漏油情况并记录;如果存在漏油,测出漏油量;
(5)停车后15分钟左右检查滑油液位,如出现目视可见的液位下降情况,则加油到试验前标记的液位处,并记录加油量,该加油量即为该姿态下的滑油消耗量。如目视观察液位无下降,则无需加油;
完成一个起停姿态后,调整发动机到下一个起停姿态点,重复上述(1)~(5)的试验步骤,直至完成表1中所有要求的起停姿态点。
2.2 试验结果
起停姿态试验过程中,发动机运行稳定,未出现滑油泄漏现象,润滑系统供、回油可靠。由图1~图6可知,试验过程中,滑油压力随燃气涡轮转速的增大而升高,随滑油温度的升高而下降,符合其正常变化特性,未出现异常的波动或下降,也未出现因增压泵吸入空气造成滑油压力低报警。
发动机在下俯-11°的三个姿态点试验停车(XNH=0)后,静置过程中,无滑油泄漏;在上仰+16°的三个姿态点试验停车(XNH=0)后,静置过程中,尾喷口处均有少量的滑油泄漏,具体漏油情况见表2。
3 起停姿态上仰角漏油分析
发动机在上仰+16°横滚0°、上仰+16°横滚+15°、上仰+16°横滚-15°起停姿态试验时,在停车(XNH=0)静置(4~9)分钟后出现了最大约7.3ml外部滑油泄漏。这是由于在静置过程中,轴承腔内壁面上的滑油在重力作用下慢慢沉积到后轴承腔内,此时发动机处于倾斜状态,篦齿封严处也无引气封严,沉积到后轴承腔内的滑油在重力作用下漫过该轴承腔的后封严篦齿,经动力涡轮流道流至尾喷管(含有滑油的轴承腔通风油雾也排至尾喷口处)。滑油泄漏的路径示意图见图7。
4 结论及建议
某涡轴发动机在整个姿态试验过程中,滑油系统增压泵中未出现吸入空气造成发动机滑油压力低报警情况;在起停姿态极限条件下,滑油系统能够可靠的供、回油。
发动机在上仰+16°的三个姿态点停车后出现滑油泄漏,不能满足发动机起停姿态上仰角限制值的设计要求,为了进一步确保使用安全,建议调整发动机起停姿态上仰角度限制值,并重新进行试验验证。
参考文献
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[2] 李宛荣.航空发动机润滑系统性能分析[D].北京航空航天大学,2011.
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