钱泽润
摘 要:針对北部湾盆地水平井A井开发层位水敏性极强,且存在异常高压,现场采用高密度油基完井液进行完井作业。高密度油基完井液面临着加重材料容易沉降,卡泵风险高,高密度完井液粘度较高,无法开关井下工具,同时完井封隔器胶皮易腐蚀,造成封隔器失效。经过研究,现场使用高品质重晶石加重完井液,优化油基完井液的流变性及采用Aflas材质的密封件,有效克服了以上风险,A井顺利投产,超量超配产50%。
关键词:高密度;油基完井液;沉降;腐蚀;完井
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.09.073
北部湾开发井A井水平段长700余米,开发层位水敏性极强,常规水基钻完井液易引起井壁失稳。同时由于油田长期注水开发,开发层压力异常,A井钻遇异常高压,压力系数达到1.69。现场使用高密度油基完井液进行完井作业,使用高品质重晶石加重完井液,优化完井液的悬浮稳定与流变性,同时使用耐腐蚀的封隔器,成功克服了一系列完井难题,最终A井顺利实施,无复杂情况发生,该井油基完井液应用可为类似井提供拆参考。
1 面临的难题
1.1 高密度完井液加重材料易沉降
在水平井及大位移定向井斜井段中,高密度完井液悬浮稳定性难题保证,易发生重晶石沉降,发生沉降后液柱的横截面会产生一定的压力梯度,使较轻的流体向上移动,较重的流体向下移动,从而加速重晶石的沉降速度[1]。沉降的重晶石易在完井井下工具如电泵、封隔器等处沉降,易造成电泵被卡,无法起泵,完井作业失败。
1.2 高密度完井液粘度较高
高密度完井液性能易恶化,完井液流变性难题保证,完井作业期间,在钢丝作业及其他工具压力操作过程中,压力传递困难,易导致钢丝工具无法下入到位或者无法开启井下完井工具,导致完井失败。
1.3 封隔器胶皮易腐蚀
目前完井使用的封隔器胶皮长时间与油接触,易使得橡胶皮发生老化,引起封隔器密封失效,导致完井作业失败。
2 技术对策
2.1 使用高品质重晶石加重
现场使用高品质重晶石加重油基完井液至密度为1.70g/cm3。室内测试了经过16h静置后的沉降密度差为0.02 g/cm3,使用普通重晶石加重到相同密度后静置相同时间的沉降密度差为0.04 g/cm3,可见高品质重晶石能有效提高高密度完井液的悬浮稳定性[2]。这是由于高品质重晶石粒径小于普通重晶石的粒径,悬浮高密度重晶石所需的切力小于悬浮普通重晶石的切力,高品质重晶石分散更加均匀。
2.2 优化高密度完井液的流变性
为保证完井作业期间钢丝工具顺利到位以及压力传递正常,室内优化调整了高密度油基完井液的流变性,在保证悬浮稳定性的情况下,降低完井液粘度。现场测试高密度油基完井液的性能,测试结果如表1所示,由表1可知,高密度油基完井液的粘度显著低于钻进期间的油基钻井液粘度,同时破乳电压与钻进期间的油基钻井液保持一致。
2.3 选用抗腐蚀的橡胶
针对完井使用的密封材质选用Aflas材质的密封件,该材质为一种基于四氟乙烯和丙烯的交替共聚物[3]。其性能特点是在热和腐蚀性环境中,能提高工作温度极限并延长使用寿命,用于制造包括密封件在内的各种密封制品。室内试验表明Aflas材质密封件能有效抵抗油基完井液的腐蚀。
3 现场应用效果
涠洲某油田主力油组目前注采系统不完善,预测有较多剩余油分布于油层边部,现有井网无法采出。因此增加A水平井进行开发。WZ6-9-A17H井是一口水平生产井,采用8-1/2"裸眼内下入5-1/2" 打孔管完井,生产管柱采用Y型电泵生产管柱,下入泵工况监测装置。A水平井水平段为2879~3586m,下打孔管之3572m,底部封隔器坐封深度为2784m,然后下电泵生产管柱至2611m,送油管到位后,进行钢丝作业,打捞电泵隔离套机陶瓷盘,作业顺利,起泵生产,配产100方/天,实际产量达到150方/天,产量超配产50%,可见储层保护效果较好。
4 结论
高品质重晶石粒径小于普通重晶石的粒径,能有效提高高密度完井液的悬浮稳定性。同时调节高密度油基完井液的流变性,保证传压正常,采用抗油基完井液腐蚀的Aflas材质密封件,可降低完井作业风险。
参考文献:
[1]白小东,蒲晓林.国外保护储层的油基钻井完井液新技术研究与应用[J].精细石油化工进展,2005,6(12):12-14.
[2]Ping Jing, Kunt Taugbol. New Low-solids Oil-based Mud Demonstrates
Improved Returns as a Perforating Kill Pill. SPE 83696.
[3]Davison J M, Jones M. Oil-based Muds for Reservoir Drilling:
Their Performance and Clean-up Characteristics. SPE 72063.