胡学东,英 强,姚志国
(中盐吉兰泰氯碱化工有限公司,内蒙古 阿拉善 750336)
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司(以下简称“吉兰泰氯碱”)目前生产规模为40万t/aPVC、36万t/a烧碱。配套公用工程使用螺杆压缩空压机及微热再生干燥器制取仪表气,用于各种自动阀门使用。
吉兰泰氯碱制取仪表气设备为微热再生吸附式干燥器,该干燥器是根据变压吸附原理,对压缩空气进行干燥的一种设备。
在一定压力下,使压缩空气自下而上流经吸附剂床层,在低温高压下,利用范德华力(分子作用力)的作用实现压缩空气水蒸气向吸附剂表面转移的过程,为吸附过程。压力下降的干燥空气,经加热膨胀后,再与吸附水分饱和的吸附剂接触时,吸附剂中的水分向再生空气转移,为解吸(再生)过程。该干燥器为双筒结构,筒内充填满活性氧化铝吸附剂,当其中一吸附筒进行干燥时,同时另一吸附筒进行再生。
吉兰泰氯碱干燥仪表气主要要求压力为0.55~0.65 MPa,露点为-40℃,而工业配备压缩机,不管是什么形式(活塞式、螺杆式、离心式),满足压力均没有问题,但在气源露点控制上则不尽人意,吉兰泰氯碱使用的是喷油式螺杆压缩机,配备的干燥器为微热再生干燥器。多年来由于仪表气露点一直不达标,对整体生产稳定运行影响较大,吉兰泰氯碱仪表气露点年度平均值为-15℃,且波动较大,有时露点可达-56℃,但有时只有-3℃,且在后续生产岗位仪表气缓冲罐可大量排出冷凝水。
仪表气露点偏高原因,主要是供气气源不达标导致,由于是喷油式螺杆压缩机,其本身压缩气就会带有一定润滑油,再则由于近年来压缩机故障频发,检修较为频繁,导致机组螺杆间隙有所增大(进气端0.6 mm,出气端0.5 mm),所以排气带油量严重超标;另由于吉兰泰氯碱循环水水质较差,导致压缩机润滑油换热器与压缩气排气换热器受粘泥与结垢影响,换热效果不佳,致使排气温度偏高,所以在压缩气进干燥器时温度有所超标。干燥器填充分子筛为活性氧化铝,由于大量进油,氧化铝分子筛被油污染,吸附能力下降,同时由于运行两塔切换气流冲击或再生时再生气量调节不当,吸附塔内干燥剂颗粒相互磨损,导致分子筛粉碎严重,致使分子筛整体吸水能力下降明显,且由于进气温度偏高(进气指标要求为≤50℃,实际进气温度为60℃),气源含水量较大,最终导致仪表气露点超标,同时露点超标后,因仪表气输送管线均为碳钢材质,所以管线内部存在生锈问题,在铁锈杂质进入自动阀气缸后,会出现堵塞气缸气源通道的现象,导致阀门误动作、不动作,对企业整体稳定生产运行影响较为恶劣。
由于仪表气露点超标问题,在冬季仪控自动阀气缸气源管极易出现结冰现象,运行中常出现仪表自动阀突然性自动关闭现象,对生产稳定运行影响较大,在2011年到2014年间,已连续出现过多次紧急停车事件,仪表气含水停车汇总表见表1。
表1 仪表气含水停车汇总表
吉兰泰氯碱投产时间为2007年,岗位员工均较为稳定,且针对仪表气露点问题前期已制定应急预案,而且每年会做一次应急演练,所以虽然出现多次紧急停车情况,但岗位人员应急处置得当、及时,均没有发生大的事故。但针对新企业或没有做应急预案的企业,若出现氢气总管自动阀突然关闭,后续HCl合成装置处理不及时造成合成炉突然灭炉,则大量的氯气会积存在系统当中,氯气压力过高时,需大量进入除害塔系统进行吸收,超过除害塔的处理能力时会有大量的氯气排放至空气中,造成氯气泄漏危害生命财产安全。同时,若HCl合成装置处理不及时,则氯乙烯混合脱水装置HCl中则会氯过量,即过氯现象,会造成混合器防爆盖发生爆炸着火事故。而乙炔大管总阀突然关闭,水碱洗系统需增加HCl吸收水量,若处理不及时,组合塔会出现高温,造成组合塔变形损坏,处理较为麻烦,同时HCl吸收不完全会造成水碱洗过酸,腐蚀压缩、精馏的换热设备,给生产带来较为不利影响。
针对仪表气露点高的问题,吉兰泰氯碱首先从控制供气源入手,即先解决空压机带油量大与排气温度高的问题,主要修复空压机转子间隙大的问题,把压缩机转子磨损型面进行修复,恢复到接近出厂前配合公差(进气端0.4 mm,出气端0.25 mm);再对压缩机做全面检查,尤其是压缩机回油管,若回油管弯曲,不能伸到油分滤芯底部,则势必会造成带油量偏高问题,经过检查,并调整回油管角度,目前回油问题已得到解决,同时检查机组断油阀,确保机组供油通畅,经查,由于断油阀使用年限较长,内部弹簧疲劳,弹力不足,且存在油污积碳卡阻现象,所以对断油阀做更换处理,经检查处理后压缩气含油量已明显下降。
为更好的控制压缩气进干燥器前含油量,在原有1套高效除油器基础上,又增加了1套高效除油器,干燥器要求进气含油量为≤0.5 mg/m3,改造后数据达到0.45 mg/m3。未改造前干燥器氧化铝分子筛每个月需更换1批,且每周需对分子筛进行补充,而且出气粉尘过滤器排污时粉末较多,改造后运行3个月,从视镜口观察,未发现分子筛有粉碎现象,也未对干燥器进行分子筛补充,改造完毕后,经2015年全年运行观察,干燥器分子筛未再出现粉碎问题,充分说明分子筛遇油污染粉碎问题已得到解决。
目前,由于水质问题仍未得到有效解决,压缩机换热器粘泥与结垢问题仍然存在,压缩机排气温度仍偏高。为保障供气气源温度在规定范围内,减少气源含水量,降低干燥器吸附负荷,在进干燥器之前总管上增加了4台冷干机,单台冷干机处理能力为30 m3/h,增加冷干机后,目前进干燥器压缩气温度为18℃,在未增加冷干机前,经干燥器吸附后出气温度都在30℃以上,增加冷干机后,目前出气温度为20℃,且经过冷干机处理,进干燥器前缓冲罐排水量较大,这样进入干燥器的压缩气将大大降低含水量,再经分子筛吸附压缩气水分后,现在仪表气露点已得到有效控制,具体检测数据见表2。
对于仪表气管线锈杂堵塞自动阀气缸气源通道问题,2014年吉兰泰氯碱组织把各关键装置自动阀进行了增设旁通管线改造,并增加了过滤器,定期由专业人员进行排放处理,运行效果较佳,增设旁滤后,再未出现过因杂质堵塞气源通道而影响生产的问题。工艺改造流程示意图见图1。
表2 2015年10月仪表气露点
图1 工艺改造流程示意图
对于地处北方的企业来说,冬季温度偏低,所以仪表气露点必须保证低于-30℃,才能保证企业达到安全最佳的经济运行效果。按吉兰泰氯碱仪表气使用情况分析,若在不改变工艺与设备的基础上,只要能够控制压缩气含油量与压缩机排气温度,则完全可以控制仪表气露点超高问题,从而消除仪表气露点偏高造成的影响。