浅谈罗茨真空泵在600MW供热机组应用

2019-03-13 14:26李强
山东工业技术 2019年5期
关键词:改造节能

李强

摘 要:介绍了罗茨真空泵的工作原理,阐述了真空泵组改造的意义,提出了改造方案,并对改造后的效果进行了分析。结果表明:罗茨真空泵组在改造投入运行后,达到了预期的节能效果,同时也解决了原有真空泵组因冷却水问题,导致机组真空下降的安全隐患,大大提高了设备运行的可靠性。

关键词:罗茨真空泵;节能;改造

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.05.164

0 前言

随着环保意识、节能意识的提高,火力发电厂节能已成为电力行业发展的重要目标。在机组运行中不断挖掘设备节能潜力,某热电厂在2018年A级检修期间对真空泵组进行了改造,达到了预期节能的效果。

1 真空泵组改造原因和意义

某热电厂#2机组原配置三台水环真空泵,该泵是按照机组启动初期快速建立凝汽器真空而设计的,真空泵设计容量较大。在机组投产后,由于原运行真空泵冷却水由开式水供,当单台循环水泵运行时海水低潮位造成开式水压力降低,真空泵工作水因冷却水量不足导致真空泵出力降低,機组在运行中多次出现掉真空现象,严重威胁机组的安全运行。

由于#2机组在正常运行中真空严密性试验较好,因此可以安装两台罗茨真空泵组,在机组运行中替代原有真空泵组,同时也对新增加的罗茨真空泵进行冷却水改造,大大的提高了设备运行可靠性。

2 罗茨真空泵组改造方案

在2018年A级检修期间,电厂对真空系统进行改造,在不改变原抽真空系统的设备及功能的前提下,增加两台罗茨真空泵组通过管道与原抽真空母管“T”接,并接在原抽真空泵母管上。两台罗茨真空泵可分别对应抽吸高低压凝汽器(即一个凝汽器背压室单独对应有一套罗茨真空泵组运行);也可在真空母管联络门开启的情况下,共同抽吸高低背压凝汽器真空。新增两台罗茨真空泵不负责机组启动阶段冷凝器真空的建立,机组正常运行时由该罗茨真空泵维持凝汽器真空。

3 罗茨真空泵组控制逻辑

(1)罗茨真空泵组启动条件,当罗茨水环泵分离器水位正常即大于120mm,罗茨真空泵组入口气控门前真空度大于87kPa,允许#2机水环泵启动。当罗茨真空泵组入口气控门后真空度大于87kPa且水环泵已运行,允许#2机罗茨泵启动。当罗茨真空泵组入口气控门前真空度大于87kPa,联锁开启罗茨真空泵组入口气控门。(2)罗茨真空泵组运行时,水环泵停运,联停罗茨泵。(3)罗茨真空泵组水环泵分离器水位低于150mm,联开补水电磁阀,当水环泵分离器水位高于250mm联关补水电磁阀。(4)两台罗茨真空泵组没有互为联锁,如果发生任一台罗茨真空泵组跳闸,则联锁启动原真空泵组运行。

4 罗茨真空泵组改造效果分析

真空泵组改造后,我们对#2机组新增的两台罗茨真空泵组进行了投运,记录并跟踪了相关运行参数,通过数据分析和运行监测,分析如表1。

按照电机功率计算公式:(普通的三相电机功率计算) P=1.732*U*I*cosφ。

根据试验结果及改造验收标准,改造达到了预期效果:

(1)新增D、E两台罗茨真空机组总功率为65.87kW,与原真空泵总功率171.22kW相比较,采用罗茨真空机组后,在维持机组真空不变的前提下,可将电耗降低61.6%。,改造后可节省厂用电737450kW/h。(2)机组在运行过程中,真空系统由原真空泵组保持切换为由罗茨真空泵组保持,系统真空值基本无变化,具备维持机组正常真空的能力。

5 总结

近年来,随着600MW火电机组在国内运行的日益完善,降低厂用电率,提高设备的可靠性成为一项重要工作。罗茨真空泵组经过改造投运后,在运行中参数稳定,各类指标均在合格范围。同时改造后的罗茨真空泵冷却水采用闭式水,彻底解决了原真空泵运行时,因冷却水量不足导致真空泵出力降低,并造成机组真空下降的安全隐患。

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