河南油田掺水系统电能损耗影响因素分析及节能对策

2019-02-28 01:40贺智超
科学与财富 2019年2期
关键词:节能油田

贺智超

摘 要:本文通过对影响掺水系统效率的关键因素,优化运行,动态实时调整掺水运行方案,从而提高掺水系统整体运行效率;降低掺水电耗,降低成本,实现效益最大化。

关键词:油田;掺水系统;电能损耗;节能

河南油田采油二厂生产出来的原油90%为超稠油,注蒸汽开采生产。原油集输系统依靠蒸汽或掺热水伴热。掺水系统所用水泵主要是两级离心泵,离心泵适合于大排量、低扬程的场合,一般机组运行效率可达50%左右。经测试表明,采油二厂掺水系统泵机组效率平均只有30%。掺水系统机组平均效率较低,电能浪费严重。目前,采油二厂有十四个集油站和一个联合站,掺水泵有40多台,经常运行的有十几台至二十台。通过优化调整运行方式,使机组掺水效率得到提高到,可降低掺水耗电量,降低集输系统运行成本。

一、掺水系统电能损耗节点分析

掺水系统电能损耗可分为管网损耗和泵机组损耗两部分。

1.1 管网损耗

为了分析管网损耗情况,对各集油站管网分别选取泵出口、主阀出口、汇管、站出口等几个点来统计压力分布。从泵出口到集油站出口,各段压力损失,干线损失0.07,出口阀损失0.15,阀组损失0.13,总损失0.34。说明,管网压力损失主要是在阀门上,由于关阀门导致的压力损失,而管线上压力损失不大。如果计算到站出口,管网效率为84.8%;如果计算到井口,按平均掺水压力0.5计算,则管网效率只有22.3%。

根据管网特性,管线建成后不再发生变化,能量损失与流量有关,是不可控因素。阀门则在运行中是经常调整变化的,对管网效率有较大影响。

根据分析,在集油站内,从泵出口到站出口这段距离内,管线距离较短,损耗主要是在阀门上。当从泵出口考虑到井口时,损耗主要是在管线上,阀门损失退居次要地位。阀门开度不同,阀门上压力损失不同,阀门开度大,阀门上压力损失小;阀门开度小,阀门上压力损失大。这是由于泵特性曲线和管网特性曲线不匹配,不得不关阀门导致的。因此为了减少管网损耗,应尽量减小阀门损失,管网上阀门应在满足生产要求的情况下,尽量开大阀大,或减少阀门数量。这部分损失由于受制于生产要求,优化空间小。

由泵效率分析可知,当泵工作点正好在额定工作点时泵效率最高,最节能。因此,当管线特性曲线与泵特性曲线正好相匹配时,即流量正好等于泵额定排量,且压力正好等于泵额定压力时,机组效率最高。

然而,由于实际需要流量是变化的,为了满足不同流量的需要,泵配备时额定流量和额定工作压力总是高于实际需要流量,与泵配套的电机功率也往往大于泵实际功率。因此,管线特性曲线与泵特性曲线通常是不匹配的,实际流量总是小于泵额定流量,实际需要压力也总是小于泵实际工作压力。因此,泵实际工作时一般总是需要调节降低流量以满足实际水量需要。当水量降低后,由于偏离了额定工作点,机组效率有所降低。

1.2 机组损耗

根据测试结果,泵机组效率平均30.68%,因此机组损耗率为69.32%,占整个管网损失的主要部分。因此,通常来说,降低掺水耗电应主要放在提高机组效率上。

1.3掺水系统电能损耗影响因素分析

1.3.1 掺水单耗与机组效率的关系分析

从机组效率与单耗曲线上看,效率曲线与单耗曲线趋势并不相近。从理论上分析,机组效率高,单耗应该低。从机组损失率与单耗曲线上看,二者趋势非常相近,说明机组效率是影响掺水泵电能消耗的主导因素。

1.3.2 机组效率的影响因素分析

从前面的分析可知,机组效率是影响掺水单耗和管网效率的主要因素。

二、 节能方法分析

当需要量与泵额定工作点不匹配,或者泵额定流量大于需要流量时,有两种方法可以解决特性曲线不匹配的问题。

2. 1打回流调节方法

打回流是最容易想到的方法。由泵特性曲线中流量——功率曲线可知,通过泵的流量增加时,功率消耗是增加的,打回流虽然解决了流量偏大的问题,但通过泵的实际流量并没有减小,因此功率消耗并没有减小。打回流虽然满足了生产工艺要求,但打回流是最不经济的调节方法。反过来,当流量减小时,虽然效率降低了,功率消耗总是减小的,总用电量将会降低。因此,降低掺水量,提高掺水利用率,是效果最好的节能方法。在满足掺水需求的前提下,尽量降低掺水量。

2. 2阀门调节方法与调速调节方法

打回流方法不改变泵特性曲线,也不改变管网特性曲线。当两者不匹配时,可以改变管网特性曲线,也可以改變泵特性曲线。

三、掺水系统节能对策

3.1 降低掺水量,提高掺水利用率

由泵特性曲线可知,当流量降低时,虽然泵效率也降低了,但功率消耗是降低的。因此,努力降低流量,减少不必要的掺水,是节能效果最明显的方法。

3.2 优化机组运行方式

根据全厂机组效率测试结果,改变原先的轮流运行方式,修改为按单耗及效率优先的原则,优先运行高效率机组,其它机组作为备用机组。

根据测试结果,与全厂各集油站掺水泵进行了优化运行,下表是根据测试结果对各站进行优化后推荐运行方式,将此表提供给集输,在设备允许的情况下,优先设备运行。

3.3 优化机组配置

(1)当实际掺水量与泵额定流量接近,或者实际排量系数接近1时,泵机组效率比较高,设备利用率也比较高。

(2)单台大排量泵运行比两台小排量泵运行效率高。

符合这样的配置是比较优的,运行效率高。由于各站都有备用泵,因此只按平均流量考虑即可,不必考虑极少数情况下泵排量不够的情况。

3.4 更新高能耗设备

对于能耗偏高,效率偏低且无可替代的设备,进行设备更新,更换为新型高效节能设备,并根据管网匹配要求,配备相应的变频技术,降低管网损耗。

根据测试结果及年运行情况分析,6#、9#集油站效率偏低,掺水单耗偏高,经济效益差。效率低的原因主要是设备选型不当,设备额定排量偏大而实际运行流量偏小。从现有的设备中暂无可替代泵机组,因此建议6#、9#集油站各增加一台25m3/h泵,并配备变频技术。更新后掺水单耗可由原来的2.5 kWh/m3降低到1.5 kWh/m3。

四、结论及认识

(1)提高掺水利用率,有效降低掺水量,是最根本最有效果的节能方法。

(2)泵机组效率是影响掺水单耗的最主要因素,提高机组效率可以降低掺水单耗,节约电能。

(3)改变优化机组运行方式,可以在不增加投入的情况下提高掺水效率,降低电量消耗,应优先采用。

(4)优化调整机组配备,在较少投入的情况下提高掺水效率,降低电能消耗。

(5)更新高能耗设备机组,虽然投入相对较高,但能较大幅度提高掺水效率,且能长期发挥作用,节能效果也比较明显。

参考文献:

[1]马雄飞. 提高离心泵效率的探讨. 机械工程师,2012(6)148-150

[2]马建林. 探讨如何提高水泵工作效率.河南科技,2013 (24) 102

猜你喜欢
节能油田
碳中和油田的未来之路
我国海上油田新发现
海底油田
掘金油田环保
暖通空调的恒温恒湿设计
Widuri油田聚合物驱可行性研究
在低渗、低压油田实施油田整体压裂的探讨