浅谈循环流化床脱硫系统电气设备设计理念

2019-02-19 22:38
新疆有色金属 2019年2期
关键词:中控室供风给料机

郎 明

(新鑫矿业股份公司阜康冶炼厂 阜康 831500)

1 引言

随着经济的发展,现代化工业生产对能源的需求量不断增长,由此导致对环境的污染也日益严重。环境污染不仅破坏生态环境,也对人体健康产生极大危害。为了减少燃煤设备排出的污染烟气,新一代的洁净燃煤技术——具有高效低污染,煤种适应性好的循环流化床技术应运而生。采用该技术的循环流化床锅炉,低温分段燃烧可以有效降低CO与NOX的生成量。加入脱硫剂后,排出烟气中的SO2含量也大大降低,所以循环流化床锅炉在阜康冶炼厂得到应用。

循环流化床锅炉的脱硫工艺,是一种炉内燃烧脱硫工艺。以石灰石做为脱硫吸收剂,投入炉内的石灰石在高温条件下煅烧发生分解反应,生成氧化钙、SO2和氧气,经过化学反应生成硫酸钙,最后随着低渣排出炉外,达到脱硫目的。

2 运行中出现的问题

阜康冶炼厂动力车间有两台循环流化床锅炉,一台45T(3#炉)一台75T(4#炉)。共用一套脱硫设备,提供锅炉石灰石的脱硫工艺。前期脱硫设备只设计一个石灰石仓、一个给料机、供风系统全车间共用,在运行中给动力车间造成很多不利因素。现分析如下:

(1)一个石灰石仓:在运行中不知道何时石灰石消耗用完,有时脱硫剂还有一些时,运送脱硫剂的供给车来卸料,一车料卸不完,他们无法处理剩余的石灰石。有时石灰石消耗完,而运送石灰石原料的供给车却不能够保障随时能运到。随着国家环保排放标准的提高,不能很好的控制排放量,会造成对大气的污染。

(2)一个给料机:原给料机控制系统是滑差调速电机控制、调节电机转速给料。而控制器安装在石灰石仓库现场,远离中控室。司炉运行人员启动给料机,调整给料量后,就很少再去关注了,调大调小就这样使用。运行人员一个班,跑上跑下很累,就不愿意调速了。势必造成石灰石的大量浪费,给运行人员的调控也带来很大的不便。

(3)供风系统共用:石灰石输送是由车间共用的螺杆压缩机供风,气体输送。压缩空气是输送系统的动力,如果其压力、流量不足,会降低输送系统石灰石流动速度,严重时会引起堵管现象。

(4)烟气在线要求的排放指标:烟气在线设备安装在电除尘室内,运行人员每隔一定时间,要去查看烟汽在线的指标量来调整脱硫剂的给料量。操作距离远、调节不方便,给运行人员造成很大的不便。

3 电气控制设计理念

阜康冶炼厂的两台锅炉在运行中是一开一备。其3#锅炉与4#锅炉的中控室相距30多米,在7米平台上,而脱硫设备在200米以外的零米平面,烟汽在线设备在300米外的上煤操作间。近年来不断地减员增效,运行人员也在减少,频繁的多地操作已不能很好地满足锅炉生产的需要。提高自动化程度的理念,降低人员劳动量的思路,在阜康冶炼厂得到大力提倡。为了解决以上脱硫工艺存在的问题,实现远程控制势在必行。现就对脱硫工艺设备,提出电气控制设计理念做些详细说明。

(1)烟气在线的排放指标量:与烟气在线第三方托管单位沟通,了解其排放量的数据来源点。从上煤操作间内顺电缆桥架,拉电缆至3#炉、4#炉中控室。在烟气在线数据柜内信号采样,取数据信号至安装在中控室的二次仪表,直接显示烟气排放指标量。供运行人员随时观察,随时调节给料量,达到环保要求。

(2)给料机的控制:前期的滑差调速电机,设计更新为变频电机,由变频器控制。在中控室安装控制箱,设置增、减频调速,正、反转启动。当给料机不下料时,将变频器控制转换为反转,处理完后、再转换为正转运行。变频器提供频率表显示电动机的运行频率(转速),在中控室控制箱上安装频率表,以便运行人员观察给料电机运行情况,操作增减频按钮,实现远程控制调节给料量。

(3)供风系统:前期由车间共用的螺杆压缩机供风,设计为两台罗茨风机供风,气体输送脱硫剂。重新设计电气原理图,重新布线现场安装控制箱。为一开一备状态,消除供风不足的问题,减少堵塞管道现象。

(4)压力变送器:在输送管道中设计安装压力变送器,其二次表安装在中控室,显示管道中风压的实际值。当管道中压力升到高限定值时,其二次仪表的继电器输出开关量信号,及时停止罗茨风机和给料机。这说明管道中脱硫剂有堵塞现象,尽早停止供风、给料,防止造成更严重的管道堵塞。

(5)3#炉、4#炉共用一套脱硫设备:设计把两套控制箱分别安装在两台锅炉的中控室,方便在3#锅炉或者4#锅炉操作时,都能顺利操作、控制、调节给料量。其控制箱的电源设计为双电源双回路控制,如果不管哪路电源出现故障时,两台锅炉的控制箱始终都有电源,确保设备的远程操作。

(6)一个石灰仓:为杜绝断料的问题,现又安装一个石灰仓。这样就不再担心由于供料车送料不及时,脱硫工艺发生断料的现象。新建2#石灰仓,就有了2#给料机。为了节约新增设备材料成本,利用原有变频器控制系统,设计变频器一托二的控制原理,由一个变频器、一个控制台,控制两台给料机。当1#石灰仓料脱硫剂用完时,就可以及时切换启动2#石灰仓2#给料机供料。大大方便运行人员的操控能力,而1#石灰仓可以有时间得到补充。从而不间断供料,实现锅炉烟气环保排放指标。

(7)远程监控:司炉运行人员在锅炉中控室,监视烟气在线远程传输的二次仪表,显示锅炉燃烧烟气排放量的指标。控制箱上的压力变送器二次仪表,显示当前输送管道的风压数据。频率表显示当前变频器运行的频率,相对于电动机的运转速度,也就是石灰石的给料量。控制箱上的转换按钮,是启动给料机的正转和反转控制。增减频按钮,是司炉运行人员根据锅炉燃烧情况,烟气排放量数值,调节给料量的大小。控制锅炉对大气污染物的排放,达到环境治理,环保指标的要求。

4 结束语

阜康冶炼动力车间循环硫化床锅炉脱硫工艺电气部分的设计改造,提高了自动化程度,减少了人员劳动量。在减员增效的前提下,解决人员少的问题。实现远程监控、远程操作,大大方便运行人员的操作,降低管道维修量和人工成本。在设计变频器一托二控制、中控室两地控制方面,很大程度节约了材料成本。控制箱双电源双回路供电,降低了设备故障率。烟气在线数据,直观地提供脱硫剂的使用量,降低了材料消耗成本。精准的数值、合理的调节,降低了大气污染。此设计理念达到了环保排放要求,实现脱硫工艺的各项指标。

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