龚兴 旺存昕 陈鹏 余云流
摘 要:为落实公司“精造工程”的工作要求,降低卷烟产品质量缺陷,现需要在YJ27滤嘴接装机的中间鼓轮上对烟支进行质量检测。然而,现有的中间鼓轮结构并不能满足检测装置的检测要求,需要对该中间轮进行改造。本文通过进行理论分析论证、实际效果验证,对中间鼓轮进行了有效改造,满足了检测装置的检测要求。
关键词:YJ27滤嘴接装机;中间鼓轮;分气盘;悬空长度;改造分析
1 前言
YJ17卷烟机是引进德国Hauni公司PROTOS70卷烟机组技术后,由国内制造的中速卷烟设备。该设备YJ17型卷烟机和YJ27型滤嘴接装机组成,每分钟生产7000支卷烟,是公司卷烟生产的主力机种。其中中间鼓轮为YJ27滤嘴接装机上靠近出烟口的一个过渡鼓轮,其作用是将烟支从剔除轮传递到取样轮。为了构筑卷烟工序最后一道“防护门”,防止缺陷烟支流入到包装工序,降低卷烟产品质量缺陷,需要在该中间轮上对烟支进行质量检测。然而,现有的中间鼓轮结构并不能满足检测装置的检测要求,需要对该中间轮进行改造,以满足检测装置的检测要求。
2 中间鼓轮结构及存在问题
2.1 中间鼓轮结构
如下图1所示,中间鼓轮位于YJ27滤嘴接装机剔除轮与取样轮之间,其作用从剔除轮上将烟支传递给取样轮,烟支在各鼓轮传递过程中保持中心线位置不变。如下图2 所示,中间鼓轮由分气盘、轮体、轴套所组成,轮体上开设有若干气道,负压气体用过气道从前一鼓轮吸住烟支。正常工作时,分气盘长度为L1、轮体长度为L2、烟支在轮体上的悬空长度为20mm。
2.2 存在问题
如下图1所示,需要在中间鼓轮位置加装烟支滤嘴检测装置(图1紫色部分)。该检测装置要求中间鼓轮上的烟支悬空长度最小为25mm(如图3所示),而烟支在现有中间鼓轮的悬空长度仅为20mm,长度不能满足检测装置的检测要求,需要对该中间轮结构进行改造,以满足检测要求。
3 改造分析
3.1 改造方案
由于卷烟机的烟支中心线(如上图3)出厂已定位,无法改变,为了能够保证卷烟设备的正常运行,改造后的烟支中心线保持位置不变,因此,为了能够满足中间鼓轮烟支悬空长度能够满足25mm的要求,需要将分气盘与轮体的总长度缩短5mm。实现方式有以下三种:
方式一:分气盘长度L1缩短5mm,鼓体长度L2不变;
方式二:分气盘长度L1不变,鼓体长度L2缩短5mm;
方式三:分气盘长度L1、鼓体长度L2均缩短,分别变成L3、L4,即: (L1+L2)-5=L3+L4 (1)
经过对比分析,方式一及方式二均对原结构有本质性的破坏,影响设备正常运行,改造难度大。而方式三中,分气盘及鼓体均为铸造件,端面壁厚均较厚,分别为5mm、4mm,可以通过减小端面壁厚实现,将分气盘左端面厚度减小3mm,鼓体右端面厚度减小2mm,即,L3=L1-3= 44-3=41mm;L4=L2-2=45-2=43mm。
3.2 改造方案分析
烟支在鼓轮上正常传递需要满足两个方面要求:一是自由状态下,烟支不会从鼓轮一端掉落;二是烟支在随鼓轮转动时,不会被甩出。为了验证改造方案是否能够满足这两个方面的要求,本文对改造方案进行了计算分析。
(1)分析一:自由状态下,烟支不会从鼓轮一端掉落。为了满足自由状态下,烟支不会从鼓轮一端掉落,则要求烟支的质心Z位置位于改造后鼓轮范围内,即质心Z到烟支滤嘴端面的距离25mm 由上图及质心计算公式可得, 27+a+b+15=84 (2) G1×b=G2×a (3) G1=m1×g (4) G2=m2×g (5) 式中,a——烟丝条重心到烟支质心Z的距离,mm; b——滤嘴重心到烟支质心Z的距离,mm;
G1——滤嘴重力,N;
G2——烟丝条重力,N;
m1——滤嘴质量,kg;
m2——煙丝条质量,kg。
g——重力加速度,9.8kg/N。
根据待检测烟支标准可知,m1=0.28×10-3kg,m2=0.68×10-3kg,则由上各式可得,a=12.25 mm,b= 29.75mm,则质心到滤嘴端面的距离c=b+15=29.75+15=44.75mm则25mm (2)分析二:烟支在随鼓轮转动时,不会被甩出。为了满足烟支在随鼓轮转动时,不会被甩出,则要求烟支在旋转传递的过程中,负压吸力F吸均能克服烟支离心力F离和重力Gz的作用,将烟支吸附在鼓轮上。烟支在传递过程中的受力分析如图5所示: Gz=G1+G2=(m1+m2)g (6) 式中,Gz——烟支重力,N; R——烟支旋转半径,m; n——中间鼓轮转速,r/s; P——负压强度,Pa; r1——负压吸孔半径,一支烟有两个吸孔,m。 由已知条件R=56.97×10-3m,m1=0.28×10-3kg,m2=0.68×10-3kg,n=6.48r/s,P=10.4×103Pa,r1=2.5×10-3m,计算得: Gz=9.408×10-3N,F离=0.0907N,F吸=0.41N,则F吸>Gz·cos60°+F离=9.408×10-3×0.5+0.0907=0.0954N,烟支被牢牢吸在鼓轮上,随鼓轮转动时,不会被甩出。 综上分析,将分气盘左端面厚度减小3mm,鼓体右端面厚度减小2mm的改造方案可行。 4 改造及验证 采用切削设备将分气盘左端面厚度切削3mm,鼓体右端面厚度切削2mm的改造后,重新安装到原设备上,并进行卷烟机运行验证。经过验证,在卷烟设备按7000支/分钟的正常工作速度运行时,烟支能够紧贴在鼓轮上进行传递,没有发现被甩掉现象,同时,烟支在鼓轮上的悬空长度较改造前有明显增加(如下图6、图7所示),并通过采用测量工具对烟支悬空长度进行测量,数据如下表1所示。 改造前后中间鼓轮及烟支状态对比图: 改造后烟支在中间鼓轮上的悬空长度数据: 从上述验证数据可以看出,改造后的中间轮烟支悬空长度均大于等于25mm,能够满足检测装置的检测要求。 5 结语 本文通过进行理论分析论证、实际效果验证,对中间鼓轮进行了针对性改造,有效解决了现有中间轮结构不能满足新的检测装置检测要求的问题,为降低卷烟产品缺陷率打下坚实的基础,同时,充分采用了理论与实践相结合的工作方式,提高了工作效率。 参考文献: [1]《YJ17—YJ27卷烟机组》编写组.YJ17—YJ27卷烟机组[M].北京:中国科学技术出版社,2001. [2]贾启芬,刘习军,王春敏.理论力学[M].天津:天津大学出版社,2011.