分析协联曲线修改对灯泡贯流式水轮机组的影响

2018-12-31 00:00:00余翀
大科技·D版 2018年12期

摘 要:针对目前应用越来越广泛的灯泡贯流式水轮机组,在简述机组调节系统协联关系原理和特点的基础上,结合某电站实际情况,提出手动破坏和水头修改两种调整方式,并对调整后机组的实际运行情况进行试验、总结,得出通过对协联曲线的合理修改,能保证机组安全、可靠运行,使各个运行参数都满足实际要求的结论,为该机组的进一步兴建和使用奠定良好基础。

关键词:灯泡贯流式水轮机组;机组运行;协联曲线;曲线修改

中图分类号:TK733.8 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)36-0093-02

前 言

近几年,我国很多江河都在新建灯泡贯流式水轮机组,这种机组具有的大流量与低水头等特征,使机组调节系统难以稳定运行,而且河道区段中的水流不断变化,水头容易损失,使机组实际运行情况受到影响,危及机组运行的稳定性与安全性。因此,怎样找到正确切入点,有效解决上述实际问题,保证机组良好运行,是相关技术人员必须尽早攻克的难题。

1 系统协联关系

机组导叶和轮叶之间的关系具备一定协联特性,即当导叶的角度达到某值后,效率曲线中高效区变窄,机组的轮叶为可调,各轮叶均有和之良好配合的角度,各轮叶角度对应高效区,也有与之相对应的开度,导叶和轮叶之间保持协联关系,当水头发生变化时,轮叶角度和导叶开度间将有不同协联。其中,协联关系即为对各种水头条件下不同协联组合进行的真实反映,可用曲线的形式表达[1]。

水轮调节系统当中,桨叶和导叶之间的协联关系可用程序予以实现。通常,协联曲线主要由厂家来提供,运行过程中是否达到最优,还要在现场进行不断探索与总结。

考虑到导叶接力器占据主导地位,所以可先通过运算确定调速器对应的导叶开度,然后根据运行水头,确定桨叶开度,由于协联曲线相对平台,所以在急剧变化段,需要缩短接点间距离,实际运行过程中,为达到理想效果,应充分考虑实际情况,校正协联曲线。

机组导叶和桨叶保持的协联关系,于设计过程中通常要按照现有手册进行,原则上初步设计成最佳的运行模式。实际运行过程中,采用程序运算之后,根据平滑曲线,水轮机在各种水头条件下的协联曲线如图1所示。

机组运行时,因汛期流量及其变化具有不确定性,且机组进口部位有大量杂物堆积,所以会发生水头损失,调节系统于原定协联关系进行运行,考虑到水头的损失在各电站及江河水系有很大不同,设计过程中难以顾及,使机组运行于非协联情况,此时机组的摆度与振动将明显增大,也会产生异响,且出力明显降低。上述问题均为该机组常见问题。

2 协联曲线修改试验与应用

从电站角度讲,机组实现并网发电以后,设计想要达到的性能及效果将开始受到测试。怎样通过对可调参数的合理改变,来保证机组进入最佳运行状态,是全体技术人员必须面对和解决的问题。基于现有条件,对机组声音、出力、振动及摆度和流态等实施初步分析,并在每改变一次参数后进行试验,以此确定最佳的运行工况[2]。

2.1 手动破坏协联关系

此协联关系即调速器所用运行方式从自动改成手动,再执行定导叶和变桨叶,确定导叶有限高效区对应的最佳开度。该试验同时也是对机组最佳运行方式进行的测试,能对厂试验确定的数据予以修订或校核。以某电站为例,其在14d内,每日在流量保持在700m3/s的情况下,使坝前水位处于1550.83~1550.93m范围内,而尾水位处于1541.15~1541.25m范围内,使导叶保持不变,仅改变桨叶的角度。在这种流量、水位、水头及开度均保持不变,仅增加桨叶开度实际情况下,人为将与8m相对应的曲线沿水平方向移动5°,所得曲线见图2。机组出力在试验过程中明显提高,而且机组其它性能也得以一定程度的改善,包括声音、振动和摆度。

2.2 协联水头改变

根据现行设计规范具体要求,协联水头主要由水力检测系统中的侧压装置送到控制部分,再按照预设协联关系进行自动调节,以其它流域机组运行经验为依据,设置并采用自动调节装置对导叶和桨叶进行协联。

其主要存在以下几个问题:

(1)水力特点的存在会使流动时频繁产生水击,导致流道中出现正负水锤,导致调速系统无法保持稳定,产生停机或大波动,使机组和用户都面临很大损失。

(2)在水力监测过程中,沉淀与泥沙对压差表造成堵塞,这是一个始终未能有效解决的问题,并且在处理时必须停机和排水,少则数时,多则数日,经济性极差[3]。

(3)因一年中水质持续变化,并且还有伴随环境发生变化的特点,根据压差传感得出的水头,其偏差变化范围难以达到调速器基本要求。

由于存在上述实际问题,使很多机组采用协联水头进行自动协联很难得到应用。水站建于干流之上,在汛期水质很差,所以装置暂时无法投入实际运行。对此,现采用人为调节的方法对机组实际运行工况予以改变,从而达到预期的性能。在14d内,每日在流量保持在600m3/s的情况下,使坝前水位处于1550.91~1551.01m范围内,而尾水位处于1541.52~1541.62m范围内,对系统设定的水头进行改变。

在运行过程中,最大和最小净水头分别为8.33m、7.70m,均值7.84m。由此可知,毛水头和净水头之间有一定偏差,产生损失的现象,所以在相同时段中进行水头改变,也就是将曲线中的水头值采用人为的方法抬高,对导叶和桨叶之间的协联关系进行平移,运行点从a移至b,如图3所示。在试验过程中发现,机组出力明显增加,而且其它效果也都较为明显。

事实上,以上两种方式能发挥出相同的效果,均可理解成对机组调节系统对应的协联曲线进行修改。基于此,根据试验结果,对应用效果作如下分析:

(1)在发电量方面:从上述试验的结果可以看出,水情和运行工况均保持不变的情况下,机组的出力从额定值86.74%增加到88.77%,根据4台机组一整年运行数据可知,能增加近1.152千万kW·h的实际发电量。

(2)在振动和摆度方面:从上述试验的结果可以看出,在试验前和试验后,机组中关键部分产生的振动减少可达49μm,根据机组振动及相关分级标准表,能减少近16%的运行振动;而径向轴承减少约35μm,换算后,能减少11%左右的振动。此外,其它部分发生的振动也有所减小,在改善实际运行工况的基础上,延长机组使用寿命。

(3)在机组运行声音方面:对协联水头进行适当改变后,机组实际运行过程中的声音状况得以显著改善,满足相同类别机组实际要求[4]。

3 结束语

对于灯泡贯流式谁轮机组,它在我国出现的时间还很短,而这一机组用于干流的时间则更短,此类机组的结构功能设计、安装和运行都处在摸索及完善阶段。该机组具有大流量和低水头等特征,可在多数河段上进行建设和运行,但这样也使机组本身对水头发生的损失及流态发生的变化较为敏感,导致机组运行过程中容易产生振动、异响,并使出力降低,此即为相同类型机组普遍难题。实际使用这种机组的电站,在运行过程中也频频发生以上问题,相关技术人员开始着手研究分析,经观察分析后,确定将改变调节系统与设定合适的协联水作为改进切入点,开展试验、摸索与整定,保证机组实际运行工况得以有效改善,提高机组运行效率,起到显著的效果。目前这一方面在当前已经取得显著进展,为干流上此类机组实际运行奠定了良好基础,进而获得了极好的综合效益。

参考文献

[1]张 飞,陈俊锋.灯泡贯流式水轮机出力提升方案研究[J].中国水利水电科学研究院学报,2016,14(3):219~223.

[2]王 培,岳青松,杨立勇.优化低负荷段协联参数改善灯泡贯流式水电机组性能[J].四川水力发电,2017(6):103~106.

[3]许惠敏.灯泡贯流式水轮机导叶、桨叶协联变化的关系和消除振动方法[J].西北水电,2012(6):67~69.

[4]杨熙光,李正贵.基于PLC控制系统贯流式水轮机协联曲线应用[J].甘肃科学学报,2015,27(4):110~113.

收稿日期:2018-11-17

作者简介:余 翀(1985-),男,助理工程师,本科,主要从事水电厂发电运行及维护工作。