团柏煤矿通风系统优化改造方案的研究

2018-12-29 05:52
山东煤炭科技 2018年12期
关键词:风巷风量矿井

蔚 鹏

(霍州煤电集团团柏煤矿,山西 霍州 031400)

团柏煤矿原来的通风系统设计是按年产300×104t进行衔接安排的。2000年后团柏煤矿的煤产量在逐年提高,2008年煤炭产量达到450×104t。因此,团柏煤矿在保持当前1个安全高效工作面、2个综采面和1个残采面的基础上,还需要对矿区的新区域进行开发,主要考虑针对铁三区、南四、南五和岳胥区的开发。从煤矿的通风系统设计来看,以往的通风系统无法满足新开发的生产需要,必须根据当前的生产产量进行相应的改造工程,提高通风能力,保障煤矿的安全开采。

1 通风系统改造的必要性分析

团柏煤矿井田走向长14.55km,倾斜长3.5km。矿井通风方式为并列式,主要进回风巷布置在同一水平,进风井有5个(1、2、3、9、10号),回风井有2个(1、2号)。采用2台K4-73-01No.32F型离心式通风机担任通风任务,配套2台TD-173-66-10电动机,功率为2500kW。通风机排风量为180~530m3/s,工作风压为2400~5700Pa,通风机实际运转工况点Q=439.62m3/s,p=3680.4Pa,处于高负压运转状态。矿井生产区域有11水平南翼、12水平北翼、13水平南翼、铁一区、铁二区、铁三区巷探工程和岳胥区(-680m)开拓工程。由于矿井是“大折返式”的通风系统,主要进回风巷道阻力较大,分布不合理,造成各区域风量比较紧张,局部巷道风速超限。以最大通风阻力路线T1452系统为例,该通风路线全长为14961m,其中进风段巷道长度为6186m,阻力消耗占42.2%~47.1% ;采区用风段巷道长度为3580m,阻力消耗占8.68%~12.27%;回风段长度为5195m,阻力消耗占43.6%~46.9%,铁一区5号煤层区域回风仅为19m3/s。综上所述,必须对现有的通风系统进行优化改造,提高通风能力。

2 通风系统改造的依据

2.1 矿井生产衔接

根据团柏煤矿2010~2025的长远规划,矿井生产衔接安排如下:综放(高产高效):铁二区9→铁一区→岳胥区-950m水平9→岳胥区-680m水平9。综放(中、低位):铁一区、铁二区9→南三、南四8、9→岳胥区-680m水平8。综采+轻放(配采):铁二区、铁一区5→岳胥区-950m水平5→岳胥区-680~ -793m水平5。轻放(残采):南三8→北翼七北8、9→2025年初结束。

2.2 矿井主要通风机的性能和配风原则

以K4-73-01No.32F型通风机测定的通风机性能特性曲线为依据,排风量为180~530m3/s,工作风压为2400~5700Pa。根据风量计算和2009~2014年采、掘、开工作面和酮室实际配风情况统计为参考依据,各用风地点的配给风量为:综放工作而配给风量15m3/s,掘进工作面配给风量8m3/s,开拓工作面配给风量7m3/s,硐室配给风量3m3/s。

3 团柏煤矿通风系统改造方案对比研究

3.1 优化方案的提出

结合矿井通风系统现状,前后共提出了刷大进风巷断面、增加回风巷道等18种降阻方案,经过模拟解算比较,有2种方案对提高南二水平以下总通风能力有明显的效果。结合团柏煤矿通风系统现状和长远衔接安排,以降阻和优化矿井通风系统为通风系统改造的方向,保证铁一区、铁二区生产用风,满足岳胥区开发的风量需求,满足南四、南五采区延深的需要,以此提出如下2种改造方案,对2014~2019年各个生产时期进行了通风网络解算。

方案一:增加一段12L头石门到岳胥区的回风大巷,做一条铁一区、南四、南五采区回风巷。具体方案:从12水平头石门风桥到岳胥区7050掘一段回风巷,工程量为2300m,巷道断面积为14m2;从12水平7961到14水平9041做一条铁一区、南四、南五采区专用回风巷,工程量为2320m,巷道断面积为14m2,增加岳胥区的回风能力,提高铁一区、南四的回风量。通过模拟,通风机总排风量增加4.19m3/s,风压降低62Pa,矿井总风阻减少0.00066N•S2/m8。2号回风井比原来提高风量7m3/s,南二水平总回风增加7.3m3/s,但风速超限。分支系统风量各有增减:岳胥区回风量提高了13.5m3/s,总回风达到50m3/s,能满足岳胥区生产用风;11水平系统风量减小,不能满足铁三区9号煤层的生产用风;铁一区、铁二区9号煤层系统风量有所减小,高产高效工作面生产用风紧张,采掘衔接困难;南四掘进、南五开拓无法进入。

方案二:增加一段12L南翼与11西翼回风巷连通的巷道,做一条铁一区、南四、南五总回风巷。具体方案:把铁二区T2220与11水平西翼副巷连通,工程量为1350m,巷道断面积为14m2;连通南二水平7044回风巷与T2220,工程量为100m,巷道断面积为14m2,从南四9041到11水平504副巷做一条铁一区、南四、南五总回风巷,工程量为3732m,巷道断面积为14m2。总体设想是充分利用现有11水平老区巷道和1号回风井系统,把12水平南翼回风尽最大可能引向11水平西翼,实施分流;同时做铁一区、南四、南五总回风巷,增加12水平的回风能力。从而降低矿井的总风阻,满足不同时期主要生产区域用风和新区域开发的需要。

通过模拟,通风机总排风量比原来增加16.19m3/s,风压降低249.7Pa,矿井总风阻减少0.00263N•S2/m8,能够满足不同时期生产用风,主要生产区域风量分配情况见表1所示。

表1 方案二的主要生产区域风量分配情况

3.2 方案的比较分析

通过比较,在保证7044、7243、4071等主要巷道设计断面的前提下,结合团柏矿的生产衔接和施工队伍状况,经多次研究,确定将方案二作为通风系统改造方案。该方案分为3条降阻工程主线:

第一条线:充分利用西翼11水平现有闲置巷道,在T2220沿12s到西翼副巷第6联络巷做一条联络巷道,把铁二区回风引到西翼副巷进入l号回风井。在此基础上,做T2220至7044的联络巷,将铁一区9号煤层采区回风和铁一区5号煤层采区大部分回风引向西翼,从而保证岳胥区的回风。

第二条线:在施工第一条线的同时,按照生产衔接需要,在T2220内做南四、南五回风巷下段与南四水平9041大巷连通。从而保证铁一区9号煤层(T1492)的通风能力,达到T1492回采的条件,同时为南四水平开发准备条件。

第三条线:为确保南四水平9号煤层(9282、9292)的通风能力,以及南五的进入,在第一条、第二条线的基础上,在T2220向上南四、南五回风巷上段与11水平504副巷连通。

4 结语

方案二尽管做了大量的巷道降阻和延深工程,但大部分巷道均沿12s煤线,避开了矿压较大的地点,从实践看,12s巷道比较容易维护,总工程量为5182m,施工费用在3000万元左右,与建11号回风井相比,经济效益非常可观。

猜你喜欢
风巷风量矿井
某乘用车冷却系统进风量仿真及优化
施工总回风巷疏放水提升矿井风险管控水平
综放工作面过空巷期间通风系统调整技术实践
以机器人研发应用引领矿井“四化”建设
建立三大长效机制 保障矿井长治久安
Y型通风综采面运巷与风巷合理配风比研究
矿井下的歌声
1000MW机组一次风量测量装置技术改造
循环流化床机组风量与燃烧控制的技术改进与分析
水循环高效矿井乏风热泵系统分析与应用