松软、低透气及底板易变形煤层瓦斯治理实践

2018-12-29 05:52
山东煤炭科技 2018年12期
关键词:顺层封孔瓦斯

梁 谦

(山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿二号井,山西 晋城 048000)

晋城矿区部分矿井15#煤层具有煤质松软、低透气、底板易变形等特点,为矿井瓦斯治理带来很大难度。一是巷道掘进期间松软煤层易片帮,片帮煤体瞬时涌出瓦斯,常出现瓦斯超限事故;二是施工抽采钻孔过程中,遇软煤出现的压钻及塌孔现象时有发生,且煤层低透气性造成抽放效果差;三是煤层的铝土质泥岩底板遇水易膨胀变形,构筑的永久密闭墙体常出现裂缝,导致密闭墙发生漏风及外涌瓦斯等隐患,严重制约矿井的安全生产。

针对晋城矿区15#煤层上述共性问题,晋城矿区寺河煤矿研究提出了瓦斯治理相应措施,取得良好效果。

1 15#煤层工程概况

寺河煤矿二号井隶属于晋煤集团,核定生产能力1.8Mt/a,主要开采9#、15#煤层,属于高瓦斯矿井。15号煤层位于太原组下部,煤厚1.97~3.84m,平均2.66m,全区可采。一般含夹石1~2层,局部3~4层,夹石厚度在0.60m以下,结构属较简单—复杂。煤层直接顶板为K2灰岩,厚度9m左右。伪顶为泥岩、砂质泥岩,偶为粉砂岩。底板以黑灰色泥岩、铝土质泥岩为主。煤层在局部地段存在煤质变松软现象,变松软厚度0.20~0.80m。原始瓦斯含量6.23~7.15m3/t,瓦斯压力0.25~0.42MPa,透气性系数为1.01~2.05m2/(MPa2•d),平均 1.53m2/(MPa2•d);钻孔瓦斯流量衰减系数为0.040~0.101d-1,平均0.071d-1,属较难抽放—可以抽放煤层。

2 15#煤层掘进巷道遇松软煤层瓦斯治理

为防止因软煤片帮出现的瓦斯超限事故,需从两方面着手解决,一方面是减少软煤层中瓦斯含量,另一方面是预防煤体片帮。

2.1 松软煤层施工瓦斯排放钻孔

掘进区域经过有效预抽后,在掘进巷道遇软煤期间,应补充施工瓦斯排放钻孔,减少软煤中瓦斯含量。

瓦斯排放钻孔的效果是否明显,取决于钻孔孔径和钻孔有效影响半径,钻孔直径越大,其有效影响半径越大,排放瓦斯能力越强。通常钻孔有效影响半径为钻孔直径的4~5倍,当钻孔孔径为75mm时,有效影响半径0.4~0.5m。钻孔施工长度一般为10m。

如图1示,矿井在生产实践过程中软煤层内瓦斯排放钻孔直径75mm,钻孔布置间排距0.4m,钻孔深度10m,排放时间不少于4h。钻孔使用锚杆钻车或手持式风动钻机进行施工,水排渣工艺。需要特别注意的是,15#煤层一般为Ⅱ类自燃煤层,采用风排渣工艺存在着火隐患。

图1 15#煤掘进面瓦斯排放孔布置示意图

2.2 强化支护预防煤体片帮措施

15#煤掘进面处于上覆3#、9#煤层实体煤柱的应力集中区域或邻近贯通点(距贯通点小于等于10m)时,掘进面松软煤层易片帮,应强化支护方式,预防煤体片帮。

采取缩小巷道支护排距,排距由1.4m/排缩小至1m/排;缩短巷道支护距离,顶、帮锚杆紧跟掘进面及时支护,即掘一排支一排,最大空顶距不超过1.6m,最小控顶距不超过0.6m。

3 15#煤层提高抽采钻孔成孔率及效果的措施

15#煤层采面主要采取顺层钻孔治理本煤层瓦斯,生产过程中,通过改进施钻工艺、钻具及封孔工艺,提高钻孔成孔率及抽采效果。

3.1 改进施钻工艺

(1)钻孔方向。施工顺层钻孔时宜施工上行钻孔,利于排渣。施工下行孔时,孔内钻屑排泄不畅,孔内容易积水,对成孔质量影响较大。

(2)钻机及钻具的选择。在软煤层内施工钻孔时,应选择转速快的钻机,选择螺旋钻杆或三棱钻杆,便于施钻煤粉顺利排出,能有效提升钻孔施工长度,减少压钻事故率。寺河煤矿二号井使用ZDY4000LP型液压钻机配套73mm×1.5m螺旋钻杆,在15#煤层回采面施工孔径94mm的本煤层顺层钻孔平均长度180m,抽采钻孔可覆盖回采面倾向长度。

(3)施钻工艺。使用钻孔二次套孔工艺,顺层钻孔施工到位后,重新对成孔后钻孔进行一次套孔施工,防止堵孔;使用清水施工顺层钻孔,杜绝使用施钻循环水,防止循环水中的固相颗粒在钻孔施工中结合煤渣堵塞钻孔;在应力集中区施工顺层钻孔时,推荐使用全孔段下筛孔管的护孔工艺。

3.2 改进封孔工艺

15#煤顺层钻孔使用“两堵一注”封孔工艺,如图2所示,使用Ф50mm封孔管,封孔深度8m,封孔段长度7m,其中囊袋注浆长度2m,囊袋间注浆长度5m,囊袋及囊袋间(二次注浆段)注浆压力均为1MPa。注浆材料使用高标号水泥、水玻璃、速凝剂及水,在一定的配比下,使封孔材料有一定的膨胀变形,保证封孔严密。

通过加长顺层钻孔封孔长度,有效提升了顺层钻孔孔口压力,孔口压力保持在15~17kPa。

图2 “两堵一注”封孔工艺示意图

3.3 抽采效果对比

寺河煤矿二号井151308采面和153301采面均位于15#煤层,倾向长度一致,均采用本煤层顺层钻孔抽采瓦斯。

未采取上述措施前,151308采面顺层钻孔平均长度100~130m,平均瓦斯抽采浓度5%~18%,平均瓦斯抽采纯量3.09m3/min,经过6个月抽放,抽放总量72.5万m3。

通过在153301采面改进施钻及封孔工艺后,153301采面顺层钻孔平均长度150m,平均瓦斯抽采浓度27%~33%,平均瓦斯抽采纯量6.83m3/min,经过6个月抽放,抽放总量181.8万m3。见下表1。

4 15#煤层易底臌区永久密闭施工方法

15#煤层易底臌区永久密闭施工方法:一是永久密闭底部墙体基础采用龙骨地梁结构;二是永久密闭墙体采用砖墙—黄土—砖墙耐爆型防火密闭墙。

表1 抽采效果对比

图3 抽采纯量对比曲线图

图4 抽采浓度对比柱状图

4.1 龙骨地梁结构

永久密闭墙体底部基础采用龙骨地梁结构,即钢龙骨浇注混凝土方式,如图5所示,具体为:

(1)底部掏槽:深度600mm,宽度1800mm,并接实帮。

(2)龙骨分为上下两层,采用工字钢结构,下层使用16#工字钢3根,每根长度4500mm,横排布置于沟槽内,排间距1100mm,上层使用16#工字钢3根,每根长度1500mm,竖排布置于下层工字钢上,排间距1500mm,上层与下层工字钢连接处,使用8#的铁丝4股进行十字交叉捆绑,确保下层与上层工字钢连接稳固。

(3)龙骨安装好后,在龙骨内浇注混凝土,浇注高度为400mm(高出龙骨100mm),混凝土比例水泥∶黄沙∶石子=1:2:4,混凝土要浇注严密实在。

4.2 耐爆型防火密闭墙

砖墙—黄土—砖墙耐爆型防火密闭墙如图6所示,具体为:

(1)墙体结构:砖墙—黄土—砖墙耐爆型防火密闭墙分为外墙、内墙和黄土夹层,内、外墙体厚度分别为500mm,两墙之间充填500mm厚被捣实的黄土夹层。

施工时,先砌内墙,内墙施工完毕后,一边施工外墙,一边充填黄土,黄土夹层要夯实。在密闭墙距顶板大于400mm时,要向下将黄土层捣实;在密闭墙距顶板小于400mm时,要向侧面将黄土层捣实。

(2)墙体留设管路:在墙体距顶板300mm处设置措施管,管径Φ108mm,外加堵头;在距底板2/3处设置观测孔管,管径Φ50mm,外加阀门;在距观测孔300mm处设置抽放管,管径Φ108mm,联入抽放系统;在距底板300mm处设置放水管,管径Φ50mm,外加阀门。

图5 永久密闭墙底部基础--龙骨地梁结构图

图6 砖墙-黄土-砖墙耐爆型防火密闭墙剖面图

4.3 应用效果

寺河煤矿二号井采取该构筑永久密闭方法对15#煤层6个回采面进行了封堵,所有密闭均坚固可靠,无漏风、漏瓦斯及火灾隐患发生,具有一定抗灾变、耐爆和隔爆的能力。

5 应用前景

通过对晋城矿区寺河煤矿二号井15#煤层瓦斯治理实践,总结提炼了一系列瓦斯治理措施,为晋城矿区其他矿井开采煤质松软、低透气、底板易变形的15#煤层提供了瓦斯治理方法和经验,具有一定借鉴价值。

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