胡杨海
(神华河北国华定州发电有限责任公司,河北定州 073000)
某超临界机组凝结水系统配置2伊110%容量的立式筒袋式凝结水泵,配套设置一套变频调速驱动装置。铭牌出力1890 t/h、出口压力3.68 MPa,型号为C720III-5,由长沙水泵厂供货;配套电机型号YKSL2600-4,额定功率2600 kW,额定转速1480 r/min。在夏季由于环境温度较高,凝结水泵变频装置可控硅散热能力受限,凝结水泵变频装置多次触发“轻故障报警”,因而出现了凝结水泵长时间在工频状态下运行的工况。正常情况下凝结水泵为变频工况运行,源于设计之初的节能思想,自投产以来2台机组凝泵变频运行基本稳定,未发生过重大安全事故。但经多年运行后凝泵变频装置频发“轻故障报警”,凝结水系统作为机组主要系统,每次工变频切换带来的潜在风险十分巨大,从运行情况来看,无论是从安全还是经济方面考虑,变频运行的方式都要明显优于工频运行。在数据在相同工况下,凝泵工频与变频运行时的参数对比,见表1。
(1)凝泵出口压力。工频运行时,凝结水主调门只调除氧器水位,造成凝泵的出口压力较高,而且在(350~550)MW压力为3.6 MPa,而变频运行时,凝结水主调门负责调节泵出口压力,因此凝泵工频运行时比变频运行时的压力高出约50%以上,是能量的极大浪费。此外,压力高时,对于精处理系统的运行有较大的风险,容易造成精处理各阀门盘根、法兰结合面处出现呲水,影响精处理的安全运行。另外,凝泵有一个比较特殊的情况,即无论运行泵是否变频运行,只要投入备用子环,一旦变频装置发出重故障报警,都将造成备用泵工频联启。也就是说,假如子环投入,1#凝泵工频运行,2#凝泵备用,此时如果变频器偶然发出重故障报警并立即消失,2#凝泵将工频联启。这样就会变为双泵工频运行的状况,这对精处理的系统冲击将是巨大的,非常容易造成精处理呲水或退出运行。
(2)凝结水主调阀。工频运行时,凝结水主调阀的开度最大为37%,恰恰相当于变频运行时的最小开度。长期在这样小的开度下运行,不但造成凝结水压力偏高,而且会对主调阀造成严重的冲蚀,影响主调阀的严密性。
(3)凝结再循环门。为降低工频运行时凝结水的系统压力,中低负荷下必须保持再循环阀开启,这样不但会造成对阀门的冲蚀,也会使凝结水泵电流升高,多做很多无用功。与凝结水主调阀不同,再循环一旦不严密,出现了漏流,必然造成整个系统经济性的下降,因此必须尽量避免再循环阀门在半开状态下长时间运行。另外,凝结水再循环门的开启还存在另外一个潜在的风险,即在机组升负荷过程中,如果不及时关闭,很有可能造成单台凝结水泵超流量运行。
(4)凝结水流量。中低负荷时,凝结水流量差额较大(300~400)t,其流量相当于各高加抽汽量之和,但是这么大的流量却没有用来补充除氧器水位,而是经过再循环管道再次进入排汽装置,不但使凝泵长期在做无用功,加剧了凝泵的机械损耗,而且大流量对于精处理而言也是一种负担。
(1)根据凝结水泵变频装置运行前后的数据进行分析,即可得出凝泵变频装置的节能效果。表2为机组凝结水泵及变频性能试验测试数据。凝结水泵设计出口压力是3.98 MPa,但实际供货泵出口压力达到了5 MPa,导致凝泵工频运行时精处理系统超压,所以600 MW 以下负荷无法进行工频运行试验。
(2)节能效果分析。分别选取100%、75%、50%和40%额定负荷等4个工况,进行工频运行和变频运行能耗对比分析。各工况采用对应的凝结水泵流量、功耗,作为凝结水泵功频运行的数据,其中电机效率按95%,变频器自身耗功按3%考虑。根据试验测试数据,选取与设计流量接近的数据组,取得与设计流量相同条件下的修正后的功耗数据。从表3可以看出,100%,75%,50%和40%额定负荷等4个工况变频驱动节能效果,分别为20.2%,45.4%,71.3%和77.2%。
表1 相同工况下凝泵工频与变频运行时参数对比
(3)全年节能效果计算。机组年运行时间按7500 h计算,利用时间按5525 h计算,对不同负荷运行时间计算可得出全年节电量,表4。1台机组凝结水泵变频驱动相对工频驱动全年节电6649.4 MW·h,按对电网供电量不变,节约燃料费用164.9万元人民币。若按发电量不变,则多供电量6649.4 MW·h,增加收益207.8万元人民币。
即使是在满负荷工况下,也能从表4数据中体现出来。如果依靠参数值计算:以350 MW为例,这是工变频运行能耗最大的工况,电流数值相差为53 A。单位时间内功耗相差813.336 kW。低负荷时,每天运行(4~5)h,经济效益1138元人民币。高负荷时,工变频的电流差值最小,但是变频仍然体现了其有利的节能效应,且在系统安全上明显要优于工频运行。
(1)凝泵变频方式运行时跳闸处理要点:淤立即检查工频备用凝泵联启正常,否则手动启动。于检查除氧器30%,70%上水调门切除自动,立即手动关小2个上水调门,维持除氧器水位降至到正常值(2000~2200)mm。盂故障处理过程中要有专人调除氧器水位,本着就低不就高的原则,坚决避免除氧器水位高3值(保护值)情况发生,防止高加正常疏水、四抽电门等突关引起故障扩大。榆联系检修检查变频凝泵跳闸原因,未查明之前严禁重新启泵。虞如工频泵无法启动,检查变频凝泵热机和电气开关及变频器无明显故障时,可以强合一次,但如再次跳闸或无法启动应申请停机。
(2)凝泵变频方式运行30%,70%上水调门故障或突关 处理要点:淤如运行中70%上水调门突关,应立即开启除氧器上水旁路电动门维持除氧器水位正常,必要时可适当减低机组负荷。于如运行中30%上水调门突关,应立即解除70%除氧器上水调门维持除氧器水位正常,必要时可适当减低机组负荷。盂如运行发现30%,70%上水调门或变频器频率调节块切为手动,立即手动调整除氧器和凝汽器水位,联系检修人员检查原因。榆如长时间处理不了应倒位工频泵运行。
(1)精处理超压:凝泵工频启动,由于凝结水管道压力突增,极易造成精处理区域凝结水压力超限而造成凝结水系统漏水。且精处理区域有精处理段和凝泵变频柜,若漏水喷射到这些电气设备上,后果将不堪设想。应对方法:淤尽量选在高负荷进行。于凝泵工频启动前,通知化学值班员将精处理旁路门开启。盂备用凝泵工频启动前,将运行变频凝泵频率提升至跃45 Hz,提升凝结水母管压力至跃2.5 MPa。榆尽管热工已做了备用凝泵工频启动后快开凝泵再循环门逻辑,为避免再循环门卡涩,备用凝泵工频启动前将再循环开启至跃50%为好。
(2)低加水位高:备用凝泵工频启动后,由于2台凝泵同时运行,若除氧器上水调门开度太大,通过5#,6#,7#低加的凝结水流量将会突增,大量抽汽会在5#,6#,7#低加内凝结,造成低加水位高。
应对方法:淤启动备用凝泵前,除氧器上水调门开度不能开得太大,尽量控制在约30%。于备用凝泵启动前后,通过除氧器上水调门和再循环调门控制使低加的凝结水流量稳定。盂严密监视低加水位,发现水位升高过快时,快速关小除氧器上水调门,开大低加正常疏水门,必要时可开启低加事故疏水门,防止低加水位高引起低加跳闸。
(3)除氧器水位高:除氧器正常水位多维持在1900 mm,距离除氧器溢流、放水定值较近。切换时若控制不好,易造成除氧器水位高而引起除氧器溢流、放水门开启。应对方法:淤切换前,将除氧器水位控制在1750 mm,应留有调整空间。于切换过程中,控制通过5#低加出口的凝结水流量的稳定。
表2 3#机组凝结水泵及变频性能试验测试数据
表3 各典型工况凝结水泵工频运行和变频运行对比分析
表4 1伊660 MW机组全年凝结水泵变频节能数据