王立新
(天津华北地质勘查局核工业247大队,天津 300192)
工程地点位于甘肃省玉门市以北约70km处,工作内容为在新场候选场址布置施工深度为1000m钻孔1个(钻孔代号BS11)、累计进尺不少于1000m,对孔位所在地层的工程地质条件、水文地质条件进行勘查并形成报告,钻进设备采用XY-6B钻机。
(1)钻进方法:整孔采用金刚石钻头双管钻进,绳索取心技术。
(2)钻孔孔深1000m,垂直孔。开孔孔径视浅部地层情况和采用的钻探工艺方法确定,终孔孔径一般应不小于90mm,特殊情况下不小于75mm;孔口套管高出水泥台约0.2m~0.3m。
(3)岩心采取:采用绳索取心,完整地段岩心采取率>95%,构造破碎地段>75%。
(4)钻进介质:清水钻进,严禁使用泥浆钻进;钻进介质中须添加甲方指定的示踪剂,并须监测示踪剂浓度。
(5)护壁:在必要的情况下,经甲方书面同意后可使用聚丙烯酰胺护壁。
(6)孔斜:每100m顶角不超过1°。
(7)孔深校正:每100m孔深误差0.1%,每100m必须校正孔深。
(8)岩心深度校正:在钻进过程中要尽可能保证岩心的可拼合性,如果岩心间发生磨损,导致无法拼合时,必须进行岩心深度校正。
(9)孔壁:必须光滑、平整,以便使各种测井工作顺利进行,不允许有“探头石”等。
(1)科研钻孔为防止泥浆材料对地下水,岩石裂隙等资料的干扰,要求全孔使用清水钻进,孔内可能不返水,需顶漏钻进,且顶漏钻进过程极易发生烧钻、埋钻事故。
(2)岩石可钻性为10级,部分石英含量高、细粒、研磨性较好的花岗岩可钻性达11级,钻孔口径大,破碎岩石困难。
(3)科研钻孔岩心采取率要求高,必须达到95%以上。要求使用高质量的采心工具、严格控制卡簧座与钻头的配合间隙,掌握好卡簧与岩心间的松紧程度,认真观察钻进参数的变化情况等。
(4)科研钻孔对岩心质量要求严格,岩心拼接、岩心基线、确保岩心不磨损、孔深校正、岩心深度校正、示踪剂的添加、资料整理等方面要求严格。
(5)使用清水钻进,且钻孔口径大,钻进阻力大,施工进度较慢。
开孔钻进钻具:机上钻杆+Φ127mm单管钻具+Φ130mm金刚石扩孔器和钻头。
S95钻进钻具:机上钻杆+S95绳取钻杆+S95绳取总成+S98金刚石钻头。
扩孔钻进钻具:机上钻杆+Φ127mm单管钻具+Φ136mm金刚石扩孔器和钻头及+Φ110mm单管钻具+Φ116mm金刚石扩孔器。
钻孔结构为:具体钻孔结构见图2-1所示。
(1)0.00m~2.300m孔段用Φ130mm钻头钻进。
(2)2.300m~605.000m孔段用Φ98mm钻头钻进,因漏水严重使用Φ136mm钻头扩孔至123.000m并在施工期间下入127套管并且使用水泥固井,后因孔内事故使用Φ116mm钻头扩孔至605.520m。
(3)605.520m~612.316m孔段用Φ98mm钻头钻进。
(4)612.520m~1006.464m孔段因钻孔阻力过大变径使用Φ77mm钻头钻进至终孔(中间使用Ø98mm钻具扩孔至684.750m)。
图2 -1 钻孔结构图
由于岩体的岩石硬度高,钻孔直径较大,绳索取心钻头的底唇面积比普通钻头的底唇面积大,钻压稍小就不进尺或进尺极慢,只能采用大压力钻进;因只允许用清水钻进,钻具的摩擦阻力极大,严重影响了钻机转速。在钻机钻进能力范围内,尽可能使用高转速钻进以提高钻进速度。
施工中使用的规程参数为:压力300Kg~1600Kg,转速125rpm~726rpm。全孔使用清水作为冲洗液:水量75~150L/min。
2016年8月18日开钻,2017年10月8日终孔,42.875~44.185m开始漏水,95.910m~97.580m孔段开始整孔无返水,因无返水导致岩粉颗粒无法排出,并且钻进过程中有掉块卡钻情况出现,在施工至605.495米时,钻杆内丝扣突然断裂,导致跑钻事故的发生,钻头连带部分钻杆断在孔底,通过计算孔内残存139.89米事故钻具,通过各种办法打捞都未能捞出事故钻具。
(1)移孔重打。根据我单位在该地区施工经验和事故深度,更换损伤的Φ98mm钻具重新开孔,预计3个月内可以完成重新成孔任务,但该方案未能得到甲方同意,该方案被否定。
(2)扩孔处理事故钻具。采用Φ110mm口径进行扩孔处理,扩至事故钻具深度,再打捞事故钻具,在实施时可能存在如下问题:因处理难度大,易出现不可预见的二次事故,导致事故钻孔难度增加;事故钻孔内情况复杂,处理时间长,工程进度很难掌控;处理事故时不同于正常钻进,钻探设备随时可能出现超额工况,导致设备损坏,加大了因机械原因导致的次生事故出现的概率等。
经过仔细研究,充分考虑各种干扰因素和可能出现的不利情况,备齐相应处理设备和工具采用扩孔方案进行处理,具体步骤如下:
(1)检查钻机、钻塔等设备的安全设施,保证设备安全运行;更换损伤的Φ98mm绳索钻具,保证孔内钻具安全;准备610米Φ50mm反丝钻杆及配套的钻头、丝锥、水力切刀、取粉管等设备工具。
(2)采用Φ110mm普通钻头扩孔至事故头,扩孔时应注意以下内容:扩孔钻杆采用Φ50mm正丝钻杆;扩孔钻具异径接头处必须带Φ108mm取粉管;扩孔时需带Φ98mm导向;扩孔时必须低转速,钻杆外壁必须有不断流的清水润滑;遇到掉块卡钻时必须提钻检查钻具;扩至事故头后进行孔深校正,确保位置准确。
(3)采用Φ110mm无内径钻头扩孔套取Φ95mm钻杆,过程中注意以下内容:Φ108mm岩芯管长度不得超过10米,异径接头处必须带Φ108mm取粉管,扩孔套取过程因没有带导向,钻进时要轻压慢转,确保事故头套入岩芯管中;如果事故头特别复杂,不能套进岩芯管内,立即将钻具换成Φ110mm普通钻头带Φ75mm导向钻头扩孔钻具对事故头进行打磨扶正,待事故头正常后,再采用Φ110mm无内径钻头扩孔套取Φ95mm钻杆,套取过程如扭矩突然变大,不要强制钻进,查明原因确定安全后再采取处理措施。
(4)采用反丝锥打捞。打捞时反丝钻杆异径接头处必须带Φ108mm取粉管,反丝锥最好采用母锥,“提”和“反”事故钻具时钻杆进扣不能超过三圈,若不能反开事故钻具应强拔,使打捞工具脱离事故头,然后用Φ75mm水力环刀进入事故钻具,从内部切断已经扩出的事故钻具,再用反丝母锥打捞。
(5)交替反复使用(3)和(4)两步骤,直至成功打捞出事故钻具。处理结束后,在610米以上孔段下入Φ108mm套管保护孔壁,再采用Φ98mm绳索钻具钻至1000米终孔。事故成功得到处理,最大限度减少了经济损失和抢回了工期。
在跑钻、埋钻、卡钻等钻孔事故的处理过程中,往往由于孔内钻具数量多,事故位置深,孔内情况不可见,处理难度大等影响,每次成功打捞事故钻具的数量难以确定,而且处理过程中不确定情况随时发生,处理时间往往都很长,难以控制,容易造成人员疲惫和烦躁情绪,引发人员和机械安全事故。所以在处理类似事故前一定要预先制定详细、可行的事故处理方案,充分考虑处理过程中可能出现的特殊情况,针对性的研判并制定相应的应急预案;对于人员,一定要选派具有丰富事故处理经验的钻探技术人员担任机长,配备优秀钻探工人组建处理小组,方案实施前做好技术交底;配齐足够的事故处理设备、工具及其他辅助材料,为事故处理提供良好的后勤保障。