高向放 吕向亭 吕承法
(山东能源新矿集团山东新阳能源有限公司,山东 济阳 251401)
乳化液是煤矿液压设备的传动介质,在液压系统中起血液作用,乳化液浓度过高或过低都不利于设备性能的发挥。山东新阳能源有限公司(以下简称新阳能源)井下水质较差,具有较强碱性,配比出来的乳化液对综采支架元件腐蚀较大,支架经常出现串漏液现象,严重影响了安全生产。为此,新阳能源结合工作面需液要求,建设了乳化液集中配比供液站。该系统应用反渗透膜水处理技术设计了井下水处理装置,研制了变频条件下的乳化液自动配比装置,配比出的乳化液浓度符合要求,保证综采支架的正常使用。
乳化液集中配比供液站主要由预处理系统、反渗透系统、乳化液自动配比系统、乳化液输送系统、远程集中控制系统等组成,见图1。各系统由相应的设备或装置组成,见图2。
该系统中,矿井水(以下统称原水)通过处理后成为符合要求的纯净水。乳化油经投加装置与纯净水配比成为符合要求的乳化液,并进入乳化液箱,由离心泵打压至采区泵站水箱,供各个工作面使用。
图1 工艺流程图
图2 设备安装示意图
预处理系统由原水箱、原水泵、锰砂过滤器、活性炭过滤器等组成,它的作用是去除原水中粒度大于20μm的机械杂质以及经过絮凝的小分子有机物和部分的胶体,使出水浊度≤5mg/L。
2.1.1 原水箱
原水箱是一个容积为15m3的水箱,水箱采用304不锈钢拼接而成,水箱内安装了电磁阀自动补水装置,当水箱内低水位时自动补水。
原水采用老空水,老空水经过采空区层层净化,水质较好,一方面减少了矿井排水费用,另一方面也提高了原水水质。
2.1.2 原水泵
原水泵是不锈钢立式多级离心泵,流量为20m3/h,扬程47m,所配电机功率为5.5kW。原水泵的作用是为预处理系统提供压力0.4 MPa左右原水。
2.1.3 锰砂过滤器、活性炭过滤器
锰砂过滤器、活性炭过滤器(统称粗过滤装置)是粗滤的主体。材质是玻璃钢,其内壁采取了防腐衬胶处理,下部采用滤帽方式布水。共设置2台锰砂过滤器、2台活性炭过滤器。
锰砂、活性炭过滤器尺寸为Φ1000×1850mm,可承受压力≤0.6 MPa。锰砂过滤器中装有不同规格的各种颗粒型锰砂,以去除水质中各种颗粒型等比较大的悬浮物,从而降低后续设备的运行负荷。活性炭过滤器内装有果壳类活性炭,其主要目的是除去水质中的色度、异味等。4台过滤器内部滤料总填装高度为1m,每台过滤器顶端装有手动控制阀,可进行反洗。
反渗透系统是整个水处理装置的核心部分,它由精密过滤器、高压泵、反渗透膜及膜壳、阻垢剂投加装置、阀组及流量计组成。
2.2.1 精密过滤器
精密过滤器被安装在反渗透系统的框架上,它是由不锈钢压力容器、15支聚丙烯喷熔滤芯(长1016m,过滤精度5μm)、排污阀和排气阀组成。该压力容器尺寸为Φ2325×1000 mm,其承受压力≤0.6 MPa。
精密过滤器的主要作用是滤除掉水中所含的直径大于5μm的细微杂质,以进一步确保反渗透系统的运行安全。
2.2.2 高压泵
高压泵是不锈钢立式多级离心泵,流量为20m3/h,扬程142 m,所配电机功率为15 kW。
高压泵的作用是为反渗透系统提供压力1.5MPa左右原水。
2.2.3 阻垢剂投加装置
阻垢剂投加装置由投加泵及阻垢剂箱组成。主要作用是向净化的水中投加阻垢剂,以防止这些钙、镁离子生成的难溶性的盐在反渗透系统中膜表面上沉淀结垢,从而影响膜的使用寿命。
2.2.4 反渗透膜及膜壳
反渗透膜规格为CPA3-8040,共9支。膜壳采用的是玻璃钢压力容器,其承受压力为2.5 MPa,接口为侧联式卡套联接,数量为3支,每支这样的膜壳共装有上述反渗透膜3支。
反渗透膜及膜壳组成的单元被称为膜组件,本净化水装置共使用了3个这样的膜组件,它们呈竖式排列。两段的净水从每只膜壳一端的中心孔排出,共同汇集在一起向纯水箱输送,流量为10m3/h。
2.2.5 阀组及流量计
阀组由高压泵进水球阀、高压泵出水节流阀、浓缩水节流球阀等组成,安装在相应管路上。流量计由净水流量计、浓缩水流量计等组成,安装在相应管路上。
本系统的产水量是由“浓缩水节流阀”来调定的。
2.2.6 纯水箱
纯水箱是一个容积为15m3的水箱,水箱采用304不锈钢拼接而成。该水箱作用是储存净化水,为后续乳化液配比提供水源。
乳化液自动配比系统由乳化液油箱、计量泵、流量计、乳化液箱等组成,它能自动配比出符合浓度要求的乳化液。
2.3.1 乳化液油箱
乳化液油箱是一个容积为3m3油箱,油箱采用304不锈钢拼接而成。该油箱的作用是储存乳化油,为后续乳化液配比提供乳化油。
2.3.2 计量泵
该计量泵为变频式计量泵,流量1000 L/min,电压380 V,功率0.75 kW。
计量泵的作用是将乳化油油箱中的乳化油投加入系统中,以实现乳化液的配比。
2.3.3 流量计
在水和乳化油管路中都装有流量计,来实时监测水和油的流量状态。通过PLC的计算,准确实现配比出来的乳化液浓度保持在设定的范围之内。
2.3.4 乳化液箱
乳化液箱是一个容积为15m3液箱,液箱材质采用304不锈钢拼接而成。液箱内设计有液位传感器,低液位时配比系统运行,高液位时配比系统自动停止。
该系统由一台多级泵、流量计、管路等组成,多级泵型号为MD85-45×3,流量85m3/h,扬程135m,功率55 kW,管路为DN50镀锌钢管。
该系统的作用主要是向各采区泵站集中输送配比好的乳化液,然后由采区泵站输送至回采工作面。
该系统由显示屏、检测元件、执行元件、传输线路等组成,具有就地和远程控制功能。可以实时显示系统中的配液浓度、配液量、各个工作面用液量、设备运行时间等参数,具有数据储存及上传功能,并实现在地面调度室远程控制系统的运行。
该乳化液集中配比供液站已在新阳能源井下稳定运行,达到了设计要求。
该系统采用了变频条件下的自动配比,并采用紊流技术,使配比准确度有了显著提高,增强了液压支架的润滑度及防腐性能,减少了设备的维修费用,延长了设备的使用寿命。该系统采用了集中配液,并通过井下分支机构输送到各个工作面,实现了工作面乳化液的集中供应。
使用该系统可减少液压支架各部件损坏量及乳化油的用量。
(1)按一个工作面计算:① 减少推移维修10个/月,费用3.0万元/月;② 减少阀组维修7个/月,节约1.75万元/月;③ 减少立柱维修10个/月,节约5.9万元/月;④ 减少了两名维修人员,每人每月按4500元计算,节约人工费用0.9万元/月;⑤ 节约乳化油800 kg/月,节约费用0.51万元;共计节约费用12.06万元/月。
(2)目前该乳化液集中配比站供2个工作面使用,每月可节约24.12万元,每年可节约289.44万元。
该乳化液集中配比供液站投入使用后将极大提高泵站的工作性能,提高效率,减少液压支架的维修费用,减轻工人的劳动强度,具有较大的经济效益和社会效益,极具推广价值。