范梦梦
(西山煤电股份有限公司马兰矿,山西 古交 030205)
西山煤电集团股份有限公司马兰矿12703工作面位于井田南七采区右翼,工作面所采煤层为二叠系下统山西组2#煤层,属近水平稳定可采厚煤层。煤层结构简单,煤层普氏硬度2.0~2.5。
12703工作面设计走向长度为1058 m,倾向长度为178 m,回采煤层平均厚度为3.0 m,工作面采用综合机械化后退式回采工艺,全部垮落法处理采空区。12703工作面西侧为12702采空区,东侧实煤区。为了提高工作面煤柱回收率,12703工作面采用预留小煤柱法进行回采,即工作面回风顺槽与12702采空区之间预留小煤柱,小煤柱宽度为20 m。截至目前工作面已回采120 m。
由于12703工作面煤层属石炭系煤层,工作面采用小煤柱回采期间受邻近采空区压力及回采应力影响,在前期回采阶段回风顺槽侧小煤柱出现严重片帮现象,随着工作面不断推进和采空区垮落,小煤柱受力加大,在工作面回采至80 m处工作面顶板与小煤柱之间三角煤柱出现局部垮落现象,煤柱支撑作用失效,顶板下沉量达0.35 m,且出现邻近采空区瓦斯涌出现象,局部地段瓦斯浓度达到1.8%。受应力作用,小煤柱安全维护难度加大,降低了煤柱对顶板支撑作用,而且很容易造成工作面与邻近采空区贯通,从而严重威胁综采工作面安全生产。
在工作面形成阶段,初步支护设计中对小煤柱采用单锚杆支护,锚杆长度为2.0m,直径为22mm,煤柱共施工三排护帮,排距为1.0m,间距为1.0m,第一排护帮距顶板间距为0.5m。锚杆与煤柱之间采用长度为0.45m、宽度为0.25m钢带进行预紧。
由于预留煤柱宽度为20m,煤柱对顶板支撑作用力小,在应力作用下煤柱发生挤压变形,在变形区域内形成应力集中区,造成应力集中区内煤体出现严重破碎现象,破碎深度达2.5m,而原支护设计锚杆长度为2.0m,锚杆锚固端位于破碎岩体内,锚固效果差,同时煤体破碎时胶结稳定性差,锚杆对煤柱支护作用力在破碎岩体内出现扩散,支护效果差。而且单一的锚杆只能对局部范围内煤柱起到支护作用,当应力集中时相邻锚杆之间无法起到联锁作用,锚杆与锚杆之间的支护薄弱区很容易出现应力突出,从而造成煤壁片帮现象。
为提高小煤柱支护作用,对小煤柱采用注浆+施工加长锚杆并安装圆钢托架+“L”型钢棚等联合支护,具体施工方法如下。
(1)在12703回风顺槽原支护作用下,对小煤柱进行注浆支护,浆液主要采用马丽散与催化剂配合比为1∶1混合液,采用高压注浆泵进行注射。
(2)煤柱共施工两排注浆孔,排距为2.0m,间距为3.0m,第一排注浆孔距顶板间距为0.5m,注浆孔深度为4.0m,孔径为42mm。
(3)注浆孔施工完后对其埋设注浆管并安装封口器,然后将高压胶管连接注射枪和注浆泵进行注浆,注浆期间发现煤体有浆液渗出时停止注浆并及时封孔。
(1)为了进一步提高支护体对小煤柱支护作用,煤柱注浆后施工三排加长锚杆,加长锚杆长度为3.5m,直径为22mm,锚杆排距为1.0m,间距为2.0m,每根锚杆采用两支型号分别为MSK23/35、MSKC23/80锚固剂锚固。锚杆与煤柱之间采用长度为0.5 m,宽度为0.28m“JW”型钢带进行预紧,如图1所示。
(2)三排加长锚杆施工完后,为了提高相邻两根锚杆之间联锁保护作用,在相邻两根锚杆之间安装一根圆钢托架,圆钢托架长度为2.0m,直径为40mm。
(1)为了防止顶板与煤柱之间三角煤柱垮落以及煤壁片帮,待小煤柱加长锚杆施工完后,在12703回风顺槽内靠近小煤柱侧架设一排“L”型钢棚,如图1所示。
图1 12703工作面小煤柱联合支护断面示意图(mm)
(2)“L”钢棚主要由顶梁、棚腿及底座组成,顶梁与棚腿之间采用卡缆及支撑架固定连接,钢棚顶梁长度为1.5 m,棚腿长度为3.5 m(回风顺槽高度),钢棚间距为2.0 m。顶梁与顶板以及棚腿与煤柱之间分别采用锚杆进行固定。棚腿底座采用地锚与坚硬底板进行固定。
(3)“L”型钢棚架设完后,在棚腿与煤柱之间间隙处填塞水泥背板,水泥背板长度为2.5 m,宽度为0.3 m。
(1)预留小煤柱回采时受外界作用力影响,煤柱抗压能力降低,煤柱出现破碎、片帮现象,需对其进行维护,煤柱维护费用高,通过对12703工作面回风顺槽侧小煤柱加强支护发现,共计需加强维护费用达34万元,但是采用小煤柱开采时多回收煤炭量达7.8万t,经济效益达1700余万元,与支护费用相比大大提高经济效益。
(2)采用注浆技术对12703工作面预留小煤柱进行支护后,煤柱破碎现象得到很大改善,阻止了煤体破碎范围向深部延伸,提高了破碎煤体胶结稳定性,为锚杆支护创造了有利条件。
(3)采用加长锚杆对小煤柱进行支护时,锚杆锚固端位于深部稳定煤体内,提高了锚固质量,采用“JW”型钢带将其与煤柱预紧,加强了支护体与煤柱之间耦合支护作用,同时对相邻锚杆之间安装圆钢托架提高了锚杆间联锁保护作用,实际应用发现,小煤柱施工加长锚杆及圆钢托架后,在后期回采过程中未发生煤壁片帮现象。
(4)通过施工“L”型钢棚不仅进一步阻止了煤柱片帮,而且有效防止了因外力作用顶板与煤柱之间三角煤柱垮落,同时架设“L”型钢棚后对顶板起到了支撑作用。架设钢棚后在回采期间三角煤柱未发生局部垮落现象,阻止了邻近采空区瓦斯涌出,回风顺槽瓦斯浓度控制在1.0%以下;同时加强了煤柱对顶板支撑作用,钢棚架设后顶板未发生严重变形现象,局部区域顶板最大下沉量仅为0.08m。