刘星雨
摘 要:为实现燃煤电厂节能、超低排放,锅炉采用低氮燃烧器,增设燃尽风等措施,但经验缺乏,出现过热、再热蒸汽温度偏高或偏低、受热面结渣、积灰、锅炉出力不足等问题,对锅炉进行新的燃烧调整技术,解决锅炉运行中的问题,进一步优化调整,提高锅炉效率,找到最佳稳定经济运行状态,保证锅炉效率提高0.5%-2%,降低煤耗。实时达到燃烧稳定、节能、降耗、减排、低碳。
关键词:燃烧调整;燃烧优化;锅炉效率;NOX排放
中图分类号:TK227.1 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2018)18-0054-02
经过参与多个火电机组技术改造和运行优化,总结多年的大型机组调试经验,汇总多项技术创新,总结出一套成熟的低氮燃烧调整技术,已在多个项目成功实施,保证锅炉效率提高0.5%-2%,大幅减少氮氧化物(NOX)及二氧化碳(CO2)排放,找出最佳的防结渣运行方式,解决了锅炉排烟温度高、过热、再热蒸汽温度偏高或偏低、受热面结渣、积灰、锅炉出力不足等问题。
1 调整过程
调整过程如表1所示。
2 试验原理
q1=100-(q2+q3+q4+q5+q6)
q2排烟热量损失主要取决于排烟温度和过剩空气系数,漏风检测,减少磨煤机冷风,找到最佳过剩空气系数使q2+q3+q4的最小值。
q4灰渣可燃物含量主要取决于经济煤粉细度和过剩空气系数,调整分离器挡板开度或转速,磨煤机出口温度控制,安装在线飞灰含碳量检测仪。
q3-化学不完全燃烧热量损失主要取决于过剩空气系数,控制学不完全燃烧热量损<0.5%,利用烟气分析仪检测。
3 试验效果
(1)第一阶段,燃烧调整试验:解决结焦,左右烟温偏差大,排烟温度高,漏风率大,燃烧不均匀等问题。
(2)第二阶段,锅炉的燃烧优化:通过在线检测锅炉燃烧的重要参数,飞灰含碳量、排烟温度、氧量、一氧化碳等,输入我公司研发的电脑软件,通过自动调节及在线调整技术,对二次风门,氧量,煤粉细度在线调整,实现锅炉最高的燃烧效率、最低的氮氧化物排放量、最佳的防结渣运行方式、主汽温动态偏值±5℃,延长检修周期,通过优化炉膛燃烧分布,炉膛内热态动力场分布均匀,减少了火焰刷墙,炉膛左右烟气温度均匀,避免了过热器左右温度偏差大,减少了水冷壁、过热器、再热器结焦及爆漏的危险,锅炉可长期运行稳定,锅炉本体检修周期比同类型机组预计延长12个月以上;经济效益更明显,每年的燃煤节约均可达到或者超过1%,根据国内锅炉的燃煤消耗数据,单台600MW机组的燃煤锅炉,每小時耗煤220吨,约450元/吨计算,按年运行3900小时计算,每年平均可节约价值386万元人民币的动力煤,同时也降低了脱销药品的投入。
4 运用实例
4.1 通过锅炉燃烧调整解决燃烧存在的问题
新疆天业三期2×300MW机组#14锅炉通过锅炉燃烧调整,消除了锅炉结焦及主、再热蒸汽温度偏低的问题;调整前主、再热器温度出口蒸汽温度510℃,再热器出口蒸汽温度500℃,通过对煤粉细度、配风、火焰中心调整、吹灰的调整,主、再热器温度出口蒸汽温度540℃,均达到设计值,无结渣、积灰现象,已实现了机组连续稳定运行300天无大修,调整过程如表2。
4.2 锅炉的燃烧优化实例
内蒙锦联600MW机组锅炉通过锅炉燃烧优化,锅炉运行稳定,NOX排量从620mg/m3降至420mg/m3,锅炉效率提高1.2%,给煤总量降低1.3%。
(1)优化前数据如表3所示。
(2)锅炉通过变氧量试验,找出最佳氧量曲线,投入氧量自动,二次风门及燃尽风做变开度试验,找出最佳NOX排量时的开度,投入风门自动,结合排烟温度,飞灰含碳量,锅炉实时效率,发出调整指令,对煤粉细度,二次风门,氧量进行微调整,实现最佳运行状态,优化后数据如表4所示。
5 结语
通过锅炉燃烧调整及优化技术,保证锅炉效率提高0.5% -2%,大幅减少氮氧化物(NOX)排放,找出最佳的防结渣运行方式,此技术实用性、成熟性均处于领先地位。
参考文献
[1]李智.电站锅炉燃烧系统优化与应用研究[D].[博士学位论文],沈阳:东北大学,2005.
[2]电站锅炉运行与燃烧调整[M].北京:中国电力出版社,2003.
[3]陈彪.燃煤发电机组低成本控制技术研究[D].[博士学位论文],北京:清华大学,2005.