王化民 刘波
摘 要:河钢邯钢半自动调整热值稳定加压机机后煤气压力和热值,满足冷轧生产需要,为企业深加工产品的稳定生产,提供了必要的保证。
关键词:煤气压力;煤气热值;调整
中图分类号:TP29 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2018)18-0048-02
1 概况
从2009年的全球金融危机开始,钢铁市场供大于求的局面变得更加突出,行业竞争更为激烈,国内钢材价格跌落至低点。与此同时,欧美贸易保护主义开始抬头,加大了进口钢材的反倾销、反补贴力度,我国钢材出口将更加艰难。产能过剩、出口锐减、供求失衡已造成钢铁行业经营状况持续恶化。同时钢铁上游的能源、资源价格持续攀升,钢铁生产成本压力日益加大。尤其以铁矿石、煤、焦、水、电、运等与钢铁企业直接相关的原材料价格的全面上涨。随着国家环保政策的进一步收紧,去产能政策的逐步落实,国家扶持的先进制造业的迅速增长,争夺国内高附加值钢材产品市场的竞争日趋激烈,面对严峻复杂的外部环境,邯钢坚持走科技创新型、品种质量效益型道路,以冷轧卷为代表的高端产品,成为企业争夺高附加值的主力产品。
河钢邯钢一冷轧厂主要生产以冷轧卷为代表的高端产品,主要供应长城汽车、美的、上汽等高端制造型企业。一冷轧现有彩图生产线、热镀锌生产线、连退生产线等,年生产能力200万吨精品卷材。
2 问题的提出
河钢邯钢六加压煤气站为冷轧厂供应高炉、焦炉混合煤气,混合后热值在1850Kcal正负50之间,机后升压能力为22Kpa。六加压所带冷轧厂生产线包含热镀锌,罩式炉,彩图,连退线。新连退生产线是河钢邯钢为适用市场竞争压力,制造高端产品的主力生产线,连退线采用国际先进设备,对煤气热值、压力都设有连锁保护装置,同时连退线加热炉采用自动切换煤气工艺,加热至设计温度后,自动全切煤气,炉内温度过低后,自动进行点火加温。因此,用量无法稳定,每次的增减量超过6000m3/h,最高时到达12000m3/h。同时煤气压力要求在16-19Kpa之间[1]。
由于六加压采用人工热值调整,突然的增减量造成机后压力的升高,操作工无法及时进行调整,造成加压机机后压力的突然升高或降低,同时加压机因调整不及时多次造成喘震停机,冷轧其他生产线的煤气热值、压力跟随波动,连锁停车,造成冷轧大面积停产。自连退线投产后,每月造成的废品卷材逐月增多,累计损失超过200万元[2]。热值日波动区域图1所示,压力波动趋势图2所示。
3 采取的措施
3.1 六加压加压机机后压力的稳定措施
针对以上情况,经多次讨论后,首先稳定加压机的机后压力。六加压加压机以前变频器由人工进行调整,只调整电机负荷,根据机后管道压力调高或降低电机负荷,大量的增减量无法及时进行调整,加压机容易处于喘震区,造成加压机连锁停机。与自动化、电气人员、变频器厂家咨询后更改现有运行方式为变频器自动调整电机负荷,操作人员只需设定加压机后压力,变频器根据机后压力点反馈值,自动进行电机负荷调整。经与冷轧厂协商,选取各产线都能适合的煤气压力,现加压机机后压力设定为18.5Kpa,变频器自动进行跟踪调整,确保机后压力的稳定[3]。
3.2 六加压热值的稳定措施
机后压力稳定后,热值稳定作为继续攻关的课题。六加压采用先混合后加压工艺,以前调整根据机后热值仪显示数据,热值偏高调整高炉煤气阀门,热值偏低调整焦炉煤气阀门。但突然的、大量的增减量,造成岗位职工无法及时的进行调整,冷轧各生产线,由于热值的降低或升高,造成加热炉的连锁停机,继而造成更大面积的停产,成为恶性循环。无法稳定热值供应就无法满足冷轧各生产线的煤气需求,造成高端冷轧卷产量的低下,无法竞争高端市场[4]。为此,和自动化人员进行协商,修改自动化程序,根据热值仪反馈的热值,自动调整焦炉煤气调节阀和高炉煤气调节阀的开度。设定热值为1850Kcal,根据热值仪反馈,高于1900Kcal,自动调高高炉煤气阀门开度,低于1800Kcal,自动调高焦炉煤气阀门开度。在1800Kcal和1900Kcal之间,阀门不动作,稳定热值。
3.3 冷轧稳定用量措施
经公司协调,冷轧厂为稳定煤气用量也做了相应工作。主要为加强岗位之间的横向联系。冷轧连退线以前加热炉加热到设计温度后自动切煤气保温。现更改为,操作人员距离设计温度还有10℃时提前联系六加压岗位,操作人员做好增减量的准备。同时冷轧厂内各生产线也做好操作准备,防止煤气压力、热值波动,造成的停产。
3.4 实施效果
经改进和试用后,六加压采用自动调整,冷轧厂各生产线煤气热值稳定在1800-1900Kcal之间,压力稳定在18-19Kpa之间。达到当初设计要求,基本满足各用户生产需求,产品产量稳步提升。经改造后基本实现了稳定生产。
4 后续问题及改进措施
(1)经试验投产后,稳定生产了1月后,六加压高炉调节阀和焦炉调节阀出现了调节滞后问题,造成了冷轧的全停产,经分析后发现,由于热值进行自动调整,造成高炉煤气调节阀、焦炉煤气调节阀频繁动作,阀门电机操作头因过热保护造成阀门调节滞后。(2)针对这一问题,为尽快恢复生产,自动调整热值改为半自动调整,人员手动调整焦炉阀门,高炉閥门根据高焦炉煤气热值设定数值,随焦炉煤气阀门进行调整。同时调节阀电动调节机头改为气动调节机头。
5 使用效果
经调试后再次投运生产运行,今年1月至今,未出现一次因煤气热值、压力波动造成的冷轧停产事故。投入半自动后调整后热值趋势图3所示,投入半自动后压力波动趋势图4所示。
6 结语
对于处在落后产能泥陷里的企业来说,环顾左右抓救命稻草不切实际,依靠自主创新能力的加强,依据供给侧结构性改革倡导的新思路,开辟符合安全、环保、质量、能耗等标准并重的产品生产线,主动抛弃落后产能的“重型铠甲”,才能减轻“重量”,从泥沼里慢慢爬出来,摆脱生存危机。而后,再经过产业转型升级、企业跨区域、跨所有制强强联合、方能打造众多中国经济的先进航母。
半自动的热值调整所说还需要操作工去进行调整,但是也极大的减轻工人劳动作业强度,为下一步继续进行全自动热值调整摸索了经验。同时,基本实现了前期的目标,确保了冷轧厂各系统的稳定生产运行,为河钢邯钢的稳定生产做出了能源人的贡献。
参考文献
[1]毛靓华,赵玉倩.风机振动故障诊断浅析[J].风机技术,2005,(5):01.
[2]商景泰.通风机实用技术手册[M].机械工业出版社,2005.
[3]王树青,等编著.工业过程控制工程[M].化学工业出版社,2003.
[4]冯为民.宝钢三期工程能源的中心系统[J].冶金动力,1997,(5):1-5.