加热炉综合节能技术应用探讨

2018-10-26 08:50张宝玉大庆油田有限责任公司第七采油厂
石油石化节能 2018年9期
关键词:热效率加热炉对流

张宝玉(大庆油田有限责任公司第七采油厂)

1 现状

大庆油田某采油厂现有加热炉123台,主要分布在各中转站、联合站,用于原油集输伴热,平均每天运行70台次,平均热效率78.20%。2016年全厂加热炉总能耗为5534×104m3(标况),占全厂总能耗33.26%,其中消耗自产气5181×104m3(标况)、外引气353×104m3(标况)。近年来,我厂在加热炉节能上做了大量工作,如精细管理、更新设备、应用新技术等。但目前我厂加热炉燃料利用率只有72.87%,若加热炉燃料利用率达到78.7%,我厂则可实现燃气自给。为了进一步降低燃料消耗,减少加热炉燃料的浪费和对环境的污染。2017年我们以“节能降耗”总的生产方针为指导,对全厂在运加热炉存在的结症问题进行系统分析。加热炉在运行过程中主要存在以下两大问题:一是部分加热炉受设备、燃料等条件制约,燃气利用率低,燃气消耗量大;二是部分加热炉因燃烧条件差、燃气燃烧不充分,会产生一些有害气体(CO、SO2)极易对环境造成污染。为了解决以上问题,相关技术人员深入研究影响加热炉热效率的因素,通过测算加热炉热效率,评价加热炉系统能耗,对在运加热炉采取针对性措施,改变加热炉运行状况[1],进而达到节能降耗、降本增效的目的。

2 加热炉技改措施

大庆油田某采油厂结合加热炉系统运行的特点,近几年先后采取了涂刷FHC远红外节能剂、炉体改造、更换新型燃烧器等综合节能措施,提高加热炉运行热效率,达到节能减排的目的。

2.1 涂刷FHC远红外节能剂

加热炉的主要传热元件是炉管,根据加热炉的结构分辐射炉管和对流炉管两个部分[1]。针对辐射炉管热效率低,采用强化传热技术,在加热炉炉膛内涂刷FHC远红外节能剂,使辐射炉管能够更充分地吸收炉膛热量,降低燃料消耗,提高加热炉热效率。FHC远红外节能剂具有耐高温、辐射率高的特点,同时可降低烟垢和水垢生成速度,尤其对加快升温速度、延长炉体使用寿命具有独特的作用。2017年对4台加热炉炉膛内壁进行了涂刷FHC远红外节能剂技术试验,技术人员对涂刷FHC远红外节能剂前后加热炉测试数据进行统计,如表1所示。

结果表明,应用该节能技术,加热炉热效率平均由80.57%提高到87.1%,加热炉热效率提高了6.53%,加热炉平均节气率10.07%,单炉日节气261.72 m3(标况)。截止2017年涂刷FHC远红外节能剂技术推广应用10台,热效率得到了有效提高,年创节气效益34.62万元。

2.2 改善炉体结构

加热炉因炉体结构差造成烟道吸力两极分化,出现回火或排烟温度过高现象,增加了烟气的汽化潜热,进而增加了燃料消耗。为实现加热炉控制合理的热损失、降低燃料消耗,提出了两项改善加热炉炉体结构的措施。

2.2.1 改进花墙结构

常规加热炉燃料在炉膛内燃烧后,一部分烟气留在辐射室,另一部分进入对流室,对流室排列着炉管,炉管是以对流方式吸收烟气热量[3]。

为使炉管能够充分吸收热量,在对流室增设螺旋型花墙,改变花墙的原始结构,可控制烟气的走向。通过改变花墙的层数或位置,改变烟气的排出角度,即变S走向为螺旋走向,使烟气流沿通道旋转排出,气流的旋转扰动使对流换热能力显著加强。旋转的气流减缓了烟气流动速度,使加热炉的吸热能力增强,烟气可顺畅排出,如图1所示。

图1 螺旋型花墙结构原理

2016年,对1台加热炉进行了改善花墙结构试验,2017年又继续推广应用4台饮进花墙强求构的新式炉,目前共有5台加热炉改善了花墙结构技术,应用前后数据对比见表2。

改善花墙结构后,加热炉热效率提高2.98%,单炉日节气119.44 m3(标况),5台炉年创节气效益7.84万元。

2.2.2 延长对流管长

对花墙结构较好、烟道吸力过大、排烟温度过高的加热炉,采取延长对流管的长度,将U型管改变成W型管,见图2。

图2 改善对流管长度结构图

2016年对2台加热炉的对流管进行了试验,通过延长加热炉对流管长,延长了烟气在加热炉内的流动时间,增强了对流热管吸热能力,提高了加热炉的热能利用率[4]。2017年又推广应用4台炉,目前共有6台加热炉采取了延长对流管长度技术,通过对比措施前后数据(表3)可知,排烟温度下降28℃,加热炉热效率提高2.44%,单炉日节气为97.79 m3(标况),6台炉年创节气效益9.63万元。

2.3 研制加热炉空气预热装置

加热炉燃烧器的燃烧方式是采用直接燃烧,受冬季气温低影响,进入炉堂内的空气温度较低,助燃空气在燃烧过程中吸收了大量的热能[4],增加了燃料消耗。由于空气温度低,空气分子不活跃,燃气与空气混合不充分,影响加热炉的燃烧效果。同时,烧火间内的温度过低,会使燃料气管线容易结冰、堵塞,严重时会导致停炉情况,影响正常生产。为此,研制了加热炉空气预热装置,见图3。

表2 加热炉改善花墙结构计算数据对比

表3 增加对流管长度前后加热炉测试数据对比

图3 空气预热装置结构原理图

在加热炉对流室尾部裸露的烟箱和烟囱的底部分别用铁皮密封,形成高温导热密封室,密封室下端与烧火间相连处开口,并安装滑道挡板。气温高时将挡板关闭,防止烧火间内温度过高。气温低时打开挡板,密封室与烧火间形成对流换热,将进入炉堂的空气进行升温。2016年,在3个中转站6台加热炉上安装空气预热装置,并对安装前后加热炉运行效果进行测试对比,如表4所示。

在加热炉加装空气预热装置后,进入炉堂的空气温度提高了5℃,而且加热炉排烟温度也降低了26℃,应用空气预热装置后,加热炉热效率提高2.42%,单炉日节气96.99 m3(标况),单炉年创经济效益1.59万元,投入费用为单炉0.22万元,投入产出比为1∶7.22。同时,加热炉排烟温度降低,减少汽化潜热的排放量,抑制了空气热污染[5]。另外,在2017年四季度重点连续跟踪测试和调查了这6台炉的运行状况,没有发现烧火间燃气管线结冰的现象。目前,我厂共有40台加热记应用了该装置,年创经济效益63.6万元。

3 结论

1)涂刷FHC远红外节能剂,可提高加热炉炉管吸热能力,促使加热炉强化传热,提高加热炉热效率,单炉日节气261.72 m3(标况),10台炉年创节气效益34.62万元。

表4 加热炉空气预热装置测试数据对比

2)改进花墙结构,利用旋转热气流方式换热,使对流换热能力显著加强。降低了烟气热损失,单炉日节气119.44 m3(标况),5台炉年创节气效益7.84万元。

3)延长对流管长度,增强了对流热管吸热能力,降低排烟温度,提高了加热炉的燃气利用率,单炉日节气为97.79 m3(标况),6台炉年创节气效益9.63万元。

4)加热炉空气预热装置,实现了加热炉余热回收利用,提高了燃烧气体温度,单炉日节气96.99 m3(标况),40台加热炉年创节气效益63.6万元。

猜你喜欢
热效率加热炉对流
齐口裂腹鱼集群行为对流态的响应
基于Workbench的加热炉管柱结构优化
便携无火加热炉
提高蒸汽系统热效率
基于ANSYS的自然对流换热系数计算方法研究
二元驱油水界面Marangoni对流启动残余油机理
丰田汽车公司的新型高热效率汽油机
金属丝网编织Kagome自然对流实验研究
双蓄热式加热炉的技术改造
丰田汽车公司推出热效率达38%的低燃油耗汽油机系列