■ 彭元飞,王晨
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我公司最近有一件材质为H13(4Cr5MoSiV1),外径为1460mm、内径为700mm的外筒,在热装完成后机加工过程中发生多处开裂,裂纹主要沿纵向开裂,也有沿周向分布的次裂纹,其开裂形貌如图1~图4所示。
图1 外筒开裂形貌
图2 外筒端面开裂形貌
图3 外筒端面开裂形貌
图4 外筒端面开裂形貌
该外筒的工艺过程为:铸造→锻造→调质→淬火→两次回火→热装→机加工,其中淬火温度:1050℃;回火温度:第一次580℃,第二次600℃。热装温度要求300℃,实际温度为近500℃。内外筒的配合过盈量符合标准要求。
为分析外筒开裂的原因,现检验分析如下:
采用ARC-MET8000便携式全谱直读光谱仪,对开裂外筒试样进行化学成分分析,结果如表1所示,可见该外筒的化学成分符合标准要求。
通过对实体硬度检测,其平均硬度为55~56HRC。经调查,该件淬火、回火后加工前的硬度为50~52HRC,而技术要求为48~52HRC。工件实际硬度比图样要求的硬度略高。
为进一步验证性能指标,在开裂的工件上切取试样,其试验结果如表2所示。
从试验结果表明,强度指标过高,而塑、韧性指标过低。
开裂外筒的断口宏观特征为断面较为平整、光滑,无明显的塑性变形痕迹,属于脆性断裂。同时在断口上发现下列现象,断面上分布着比较光滑的小亮点,有金属光泽,呈银灰色,这是典型的萘状断口,如图5所示。
依据相关资料,产生萘状断口的主要原因:
(1)在锻造过程中终锻温度过高,或锻件过热且变形量较小易产生萘状断口。
(2)由于热处理工艺中连续两次淬火,中间未经退火也容易产生萘状断口。
出现这种断口,材料的力学性能差,并且冲击韧度也明显降低。
图5 外筒断口宏观形貌
在开裂的工件上取样,经过酸蚀,对组织检验分析,其组织为板条状马氏体+残留奥氏体+颗粒状碳化物。其中板条马氏体存在色泽上的差异,有深灰色的板条马氏体和浅白色的马氏体,浅白色马氏体是由于残留奥氏体转变形成的,疑为未回火马氏体或其他非马氏体组织,导致这一现象的原因是残留奥氏体量过多,回火不充分。总之,板条马氏体比较粗大(见图6),根据JB/T8420—1996《热作模具钢显微组织评级》评定,马氏体针标准级别为≥5级。
图6 粗大的板条马氏体+残留奥氏体+碳化物(500×)
表1 外筒的化学成分(质量分数) (%)
表2 力学性能结果
综上所述,外筒的化学成分各元素含量均满足标准要求;工件的强度过高,而塑性、韧性过低,硬度较高;在显微组织检验中发现了粗大的板条马氏体和非回火马氏体;断口宏观形貌显示该外筒开裂具有脆性开裂特征。因此,该H13外筒开裂的原因可以归纳为以下几点:
(1)锻造缺陷。由于萘状断口的产生,这是因为在锻造中终锻温度过高形成的过热现象,导致马氏体粗大的原因之一。出现这种断口,材料的力学性能差,并且冲击韧度也明显降低。
(2)回火不足。由于外筒回火两次,组织中存在较多的残留奥氏体,在不断地转变成马氏体,所以一次、二次回火很难较大幅度地消除淬火后材料内部残余应力。
(3)如果加热温度过高,或保温时间过长,也是形成粗大板条状马氏体的原因,使硬度增高,脆性增大,因此存在较大的内应力。
(1)改进锻造工艺,避免锻造缺陷的产生。
(2)加强热处理工艺的执行,充分回火,细化晶粒,减少内应力。