杜亚军
(中国石化河南油田分公司石油工程技术研究院,河南南阳 473132)
新庄油田已进入开发后期,挖潜对象越来越复杂、开采难度日益加大。现有的偏心抽稠泵抽油技术,已成为稠油开发的主导技术,2011–2014年在新庄油田推广应用105井次,措施有效率87%,实现了稠油蒸汽吞吐井的有效举升。虽然取得了一定的效果,但在稠油蒸汽吞吐水平井、大斜度井举升时仍存在以下不足:①卡泵问题:在出细砂的油井易卡泵,现场应用中出现8口井卡泵现象,占比7.6%;②泵脱扣问题:在稠油黏度大及大井斜角的油井中应用时易产生卸扣扭矩,造成大、小柱塞脱扣而检泵作业,现场应用中出现6口井脱扣,占比5.7%;③泵效低:现有偏心泵进油通道曲折、进油面积小,在特、超稠油井周期末举升原油进泵阻力大,泵效低[1–3]。
针对以上不足,通过改进、优化设计了泵间隙、大小柱塞连接机构和偏心阀结构。新型偏心抽稠泵举升泵效得到了提高,泵脱扣、卡泵问题得到了解决,实现了稠油蒸汽吞吐水平井、大斜度井的高效举升。
新型偏心抽稠泵主要由出油阀罩、上游动阀球、双头螺纹、短接、泵筒上接头、大泵筒、大柱塞、下游动阀罩、下游动阀球、下游动阀座、进液接头、活动接头、活动接头座、柱塞接头、偏心阀主体、偏心阀球、偏心阀座、压帽、小柱塞、导向接头、小泵筒、外管、偏心接头、下接头组成。新型偏心抽稠泵主要具体结构如图1所示。
图1 新型偏心抽稠泵结构示意
上冲程时,上柱塞、进液接头、下柱塞随抽油杆柱向上运动,偏心阀(固定阀)和游动凡尔球之间的容腔容积增大,腔内压力下降,游动凡尔球在油管内液柱压力作用下关闭,偏心凡尔在沉没压力作用下打开,井液沿偏心凡尔接头、偏心凡尔座、偏心凡尔球经偏心孔进入吸液腔,完成吸液过程。
下冲程时,上柱塞、下柱塞随抽油杆柱一起向下运动,偏心阀和游动凡尔球之间的容腔容积减少,腔内压力增大,偏心凡尔球关闭,游动凡尔球打开,井液通过进液接头、游动凡尔座进入油管,完成排液过程。其工作原理示意图见图2。
图2 偏心抽稠泵原理示意
新庄油田稠油储层胶结疏松,地层出砂严重,举升过程中抽油泵卡泵频繁。通过增大活塞与泵筒间隙[4],保证细砂粒能够顺利通过泵间隙。新型泵的间隙值由先前的0.050 mm(Ⅱ级间隙)增加至0.075 mm(Ⅲ级间隙),增强偏心抽稠泵对含砂井液的适应性,降低卡泵几率。
原泵上大下小两级柱塞通过螺纹连接[5-6],上柱塞空心,下柱塞实心,二者重心不都在轴线上,下柱塞始终有一部分在下泵筒中。在井下,当井斜角在60°~70°时,抽油杆组合不可避免地出现偏磨、旋转,产生相当大的扭矩,造成柱塞脱扣,影响生产,增加作业量[7]。将大小柱塞连接方式由螺纹连接改进为活动接头,在受到较大扭矩时可旋转,可有效释放柱塞在工作过程中产生的卸扣扭矩,有效避免了两级柱塞抽油泵举升过程中柱塞脱扣的问题。
原偏心抽稠泵偏心阀结构进液流道曲折,原油进泵阻力大。改进后的偏心阀,简化了进油通道,缩短了进液流道,油可通过偏心孔直接进入偏心阀主室;进油孔道由Φ30 mm增大至Φ40 mm,相当于流道面积扩大了33%;通过缩短进液流道、增大进油孔直径来降低进液阻力,解决了特超稠油举升原油进泵难的问题。
(1)新型泵具有注采一体化功能和液压反馈作用力,可帮助抽油杆下行,延长生产周期;
(2)双柱塞和特殊活动接头的设计结构,杜绝了泵挂处大井斜角时柱塞脱扣现象,提高了偏心抽稠泵的使用寿命。
(3)增大偏心抽稠泵的偏心阀进液孔当量直径,提高了偏心抽稠泵的泵效。
偏心抽稠泵的基本参数如表1所示。
表1 偏心抽稠泵技术参数
原偏心抽稠泵柱塞脱扣、卡泵问题突出,在现场应用的105井次中,有8口井因砂卡柱塞造成检泵,有6井次出现了大、小柱塞脱扣的现象,分别占比7.6%和5.7%,降低了检泵周期,影响生产。新型偏心抽稠泵2015年在新庄油田现场应用36口井43井次,未出现泵砂卡和柱塞脱扣的现象,工艺成功率 100%。21口可对比井资料表明,措施有效率95%,平均单井提高泵效 4.24%,平均单井日增油0.61 t,累计增产原油1 547 t,创造经济效益109.6万元,满足了新庄油田稠油蒸汽吞吐水平井、大斜度井举升的需求,具有在现场推广和应用的前景。
2014年12月24日,新浅25–平8井光杆不下行,12月25日洗井无效而检泵作业,起出抽油杆柱后发现泵柱塞被拉伤。分析本次检泵原因为地层原油黏度较大(4 000 mPa·s),同时地层出砂,放喷时砂粒进入泵的间隙,导致活塞磨损变形。检泵前采用Φ56/38 mm的原偏心抽稠泵生产,泵深622 m, 其泵挂处井斜角53°,在3.6 m×4 min-1的工作制度下,动液面532 m,日产液15.4 t,泵效31.46%。2015年1月6日,下入Φ56/38 mm新型偏心抽稠泵,泵深687 m,其泵挂处井斜角70°,采取3.6 m×4 min-1的工作制度,动液面540 m,日产液16.7 t,泵效35.60%。采用新型偏心抽稠泵举升后,日产液平均提高1.3 t,日均产液量得到明显提升,同时检泵周期得到大幅度延长,未出现柱塞脱扣及卡泵的问题,泵效提高了4.14%。
(1)新型偏心抽稠泵有效解决了脱扣、卡泵问题,稠油举升泵效得到提高, 平均单井提高泵效4.24%。
(2)新型偏心抽稠泵可实现井斜角70°以内、原油黏度4 000 mPa·s以内的稠油蒸汽吞吐大斜度井、水平井的高效举升,满足了稠油蒸汽吞吐水平井、大斜度井的举升需求,达到了新型偏心抽稠泵研制的目的。
(3)建议下步继续扩大应用规模,解决稠油井举升中存在的难题,使举升工艺配套专利技术发挥更大的作用。