炉卷轧线圆盘剪剪刃间隙的简易标定方法

2018-09-26 11:11王满尹曙昶刘秀玲
山东工业技术 2018年16期

王满 尹曙昶 刘秀玲

摘 要:本文介绍了安钢炉卷轧线圆盘剪设备剪刃间隙的简易标定方法,通过操作画面上增加的“标零”按钮,实现了该处剪刃间隙的便捷标定,简化了标定过程,减少了标定时间,减轻了维护人员工作量,有着较好的经济效益。

关键词:炉卷轧线;圆盘剪;剪刃间隙;简易标定

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.16.027

0 前言

安钢第二炼轧厂炉卷轧线的圆盘剪及碎断剪,是用于将冷床区的下料钢板(25mm以下厚度)剪切为最终宽度并将剪切掉的板边进行分断的设备。

该处圆盘剪设备剪刃更换后,需要进行间隙的标定。

圆盘剪剪刃间隙调整,用的是现场的垂直调整由螺旋状的螺旋齿轮电机驱动,位置传感器是一个与蜗轮的低速轴联结的绝对编码器。

技术数具如下:

下剪刃垂直移动:0-80mm (等于旋转轴一半)

螺纹传动比:99.84:1

螺旋齿轮比比率:72:1

杆偏移量:40 mm

编码减压器:1:1

齿轮电机最高速度:1500rpm

编码器转速:1500*(99.84)=15 rpm

剪刃垂直速度:1500*(1/99.84)*(1/72)*40/60=0.14 mm/s

编码器旋转/剪刃垂直冲程:? /(1/72)=36

编码器脉冲/旋转:4096

编码器总计数:36*4096=147000pulse

剪刃缝隙位置精度:0.02mm

编码器读数精度:80/147000=0.00005mm/pulse

圆盘剪设备相关的标定有4个,分别是:固定侧垂直剪刃间隙、固定侧水平剪刃间隙、移动侧垂直剪刃间隙、移动侧水平剪刃间隙。

1 现状

原有的剪刃间隙标定,对于现场不同的间隙测量值,间隙标定值的计算需要对应不同的经验系数,且需要电气人员通过事先做好的Excel表格进行反算,从程序中给定,才能完成标定,较为耗时,繁琐。

1.1 垂直剪刃间隙的标定

①现场测量值X<1时:间隙调整相关的经验系数为1.0

计算中间值Y=(X+5.19)/1.0+剪刃直径/2-591

间隙标定值Z=ACOS(1-Y/40)*180/π*73

②现场测量值1≤X<2时:间隙调整相关的经验系数为1.025

计算中间值Y=(X+5.19)/1.025+剪刃直径/2-591

间隙标定值Z=ACOS(1-Y/40)*180/π*73

③现场测量值2≤X<3时:间隙调整相关的经验系数为1.038

计算中间值Y=(X+5.19)/1.038+剪刃直径/2-591

间隙标定值Z=ACOS(1-Y/40)*180/π*73

④现场测量值3≤X<4时:间隙调整相关的经验系数为1.045

计算中间值Y=(X+5.19)/1.045+剪刃直径/2-591

间隙标定值Z=ACOS(1-Y/40)*180/π*73

⑤现场测量值4≤X时:间隙调整相关的经验系数为1.05

计算中间值Y=(X+5.19)/1.05+剪刃直径/2-591

间隙标定值Z=ACOS(1-Y/40)*180/π*73

1.2 水平剪刃间隙的标定

现场测量值为X

计算中间值Y=X-剪刃直径/2+660

间隙标定值Z=ACOS(1-Y/40)*180/π*73

2 解决方案

事先计算好垂直剪刃间隙及水平剪刃间隙均为0时的间隙标定值,在程序中给定,并在相应的操作画面上增加“标零”按钮。

当圆盘剪设备为“维护”模式,且相应的剪刃为“手动”状态,现场将剪刃靠至零位时,点击画面上的“标零”按钮,程序中即会给出零位的设定值到画面上,完成相应的标定。

单一的标零操作,避免了先前需要操作人员现场测量间隙,报给电气人员,再进行反算,得出标定值后在程序中给定,需要考虑不同的间隙范围所对应的经验系数变化,易出错,且花费时间较长的情况。

3 效果对比

先前的剪刃间隙标定,需要电气人员和操作人员共同完成,单个剪刃间隙的标定,需要花费的时间约为20分钟,4个剪刃间隙的标定,需要80分钟左右。

原有的剪刃间隙标定,需要维护人员与操作人员一起,配合完成,且对维护人员要求相对较高,需要熟悉标定值的反算及程序的设定,而新的简易标定方法,由操作人员单方即可完成,不再需要电气人员配合,减轻了维护人员工作量。

新的从画面上“标零”操作的剪刃间隙标定方法,可以减少操作人员在测量间隙相对较大时塞尺的间隙误差,且从HMI上即可进行标定操作,更方便、快捷。

单个剪刃间隙的标定,可以压缩到5分钟左右,4个剪刃间隙的总标定时间为20分钟左右,效果明显。

4 经济效益计算

具体算法如下:

炉卷轧线年设计产量为110万吨,每年生产天数按330天计,机时产量为:1100000÷(330×24)=138.88吨,吨钢利润按300元计。

改造前,该处4个剪刃间隙的标定,花费时间为80分钟,改造后,花费时间减少至20分钟,每次可节约的标定时间为60分钟。

剪刃间隙的标定,一般都在检修时进行,个别时候,需要在生产中停车进行。该处设备需要在生产中停车进行更换的几率为1次/季度,每年需進行4次。

如此,改造后,每年可节约的停车时间为60*4=240分钟,4小时。

每年新增的经济效益为:138.88×4×300=166656元,即16.66万元。

5 结论

炉卷轧线圆盘剪剪刃间隙的简易标定方法改造,缩短了剪刃标定的时间,减少了操作人员在测量间隙相对较大时塞尺的间隙误差,免去了电气人员每次标定时都需要待命配合计算给定的工作量,且标定过程更方便、易用,减少了非故障停车时间,可以新增16.66万元/年的经济效益。

参考文献:

[1]DANIELI Rotary Edge Trimming Shear Functional Description.

[2]TMEIC nv series & V series Engineering Tool 4 Online Manual.

作者简介:王满(1983-),男,河南新乡人,本科,工程师,研究方向:冶金自动化。