高爱华 张函 李冬梅 孙红 林功
一、选题依据
1、选题理由。油田生产现场各类阀门应用广泛,控制着工艺流程的不同的状态,满足了油田生产的需求。油田生产中的经常出现截止阀代替调节阀应用的情况,也基本满足了生产的需求,但是也带来了一些问题,如降低了截止阀的使用寿命,生产过程中的生产参数的波动、工艺流程的振动和噪音等。
低压流量调节都是用截止阀代替,由于截止阀和调节阀结构、工作原理存在差异,油井套管连续加药中,用截止阀代替调节阀控制加药量,会导致调节过程中流量的波动大,增加了工作难度。
2、活动计划。为有效开展此次活动,小组成员根据PDCA循环制定了详细的活动计劃表。
二、现状调查
随着油田四化建设的不断推进,生产工艺流程也进行了升级改造,提高了采油现场的生产运行效率,方便了生产现场的管理工作,同时也对稠油井的管理提出了更高的要求。油井套管连续加药装置,具有结构简单、成本低、降粘效果好的特点,在采油六区应用非常广泛,但在应用过程中发现,由于没有合适的调节阀,加药量难以准确控制,增加了一线工人的工作量。
小组成员对套管加药油井进行了调查,全管理区有加药井50口,日加药量5公斤到10公斤不等。23X535计划加药量为8公斤,对23X535井进行了日加药量统计。通过分析,23X535井计划日加药量为8公斤,实际加药量最高时达到14公斤每天,最少时加药量为3公斤每天,最大波动率为75%。
三、制定目标
1、确定目标。降低油井套管加药量波动率。
2、目标值。从23X535井进行了日加药量统计表中显示,加药量最大波动率为75%,超过了采油管理六区套管加药管理办法规定的20%。研制小流量调节装置,实现油井连续加药量的准确控制,将加药量波动率控制在管理区套管加药管理办法规定的20%以内。
3、可行性分析。
(1)小组成员经现场调查和讨论分析,发现采油生产现场控制加药量的调节阀,手轮只能在几度的范围内调节,旋转角度稍大流量就失去控制,只要解决了旋转角度的问题,目标就能实现。
(2)目标值是建立在采油管理六区套管加药管理办法规定的基础上。管理区的管理办法就是注采站的工作标准,无论采取什么措施都必须实现。
基于以上两点,本小组完全有能力有信心完成目标值。
四、原因分析与要因验证
针对油井套管加药过程中存在的问题,我们经过认真分析讨论,找出了造成套管连续加药量波动大的原因,本小组成员集思广益,采用“头脑风暴法”,绘制出了影响因素关联图。
因素一:操作方法不正确。进行套管加药时,要控制好截止阀的开启程度,让加药量均匀流出。由于操作时角度不能过大,加药量不稳定是调整角度太小的原因,并不是操作不当造成的,我们将其确定非要因。
因素二: 操作环境。油井处于野外,分布分散,井距较远,进行油井套管加药量控制时,需要多次重复并且定时到现场进行计量调节,受到井位井距的限制,我们必须克服困难加密巡井。因为井距远是不能改变的,所以我们将其确定为非要因。
因素三:员工技术水平有差异。油井套管连续加药剂工作,要求加的药量必须准确、稳定,员工对操作要平稳,工作中的技术要求可通过技能培训解决,所以人员素质差异的问题,我们确认为非要因。
因素四:设备因素影响。油井套管连续加药剂工作,要求加的药量必须准确、稳定,员工对操作要平稳或责任心要强,但是工作中的技术要求并不高,人员素质差异的问题,我们确认为非要因。
目前现场使用的药量调节阀,存在调节难度大,影响套管连续加药量的控制。从提高工作效率的角度出发,我们认为对套管连续加药调节阀进行必要的改造,使之能方便于现场员工的操作控制,便可降低油井套管连续加药量的波动率,所以我们确定设备因素是本次QC活动的要因。
五、制定对策
针对现场油井套管连续加药的操作过程中存在的问题,小组成员决定加工制作油井套管连续加药量制作装置,来降低套管加药量的波动率。根据确认的要因,QC小组结合检测实际进行分析,并制定对策计划表。
六、实施对策
1、设计思路。通过分析油井套管连续加药的调节过程发现,若以实现相同开度的情况下,增加调节阀旋转的角度,即可降低调节的难度;在同样的旋转角度下,减小阀门的开度,也能降低调节的难度。根据这一思路我们设计了小螺距小角度的调节阀,减小了套管连续加药量调节的难度,降低了油井套管连续加药的波动率。
2、工具设计。经过讨论与思考,我们设计了油井套管连续加药调节控制装置。整体结构为角式,进口与出口呈900分布。
3、工具加工。工具设计定型后,加工制作了套管加药量调节装阀。
4、现场试验。调节阀设计加工以后,我们进行了现场试验。
5、工具的改进。在套管连续加药调节装置的现场应用中我们发现,当套管压力升高后会出现掺水倒流到药剂桶中的问题,针对这一问题我们又设计加工了带有单流阀的调节控制装置。
通过实施对策,减小了油井套管连续加药控制调节的难度,降低了油井套管连续加药量的波动率。
6、现场应用。自油井套管连续加药调节装置加工成型以后,我们进行了现场应用。21XNB23井计划日加药量为15公斤,实际加药量最高时达到18公斤每天,波动率为20%。最少时加药量为13公斤每天,波动率为13%。
七、实施效果
一是通过油井套管连续加药控制装置的应用,降低了油井套管加药的调节控制难度,降低了套管连续加药量的波动率,实现了预定的目标。
二是工具实施后,改变了套管加药调节控制时的调节旋转角度小,加药量调节困难的问题,实现了套管连续稳定加药,降低了油井套管连续加药量波动率高的难题,改善并稳定了油井液流状态,降低了职工的劳动强度,为油井稳产提供了坚强的保障。