赵海 王俊乔
摘 要:中国石油乌鲁木齐石化公司新建120万吨/年延迟焦化装置在正常生产过程中,其核心设备富气压缩机K-201因辅助设施故障,导致其高压变频器跳机,从而引起装置部分单元停工。文章主要分析了富气压缩机跳机的主要原因,提出了纠正预防措施和解决方案,从温度控制、信号传输、连锁变动等多方面改善了富气压缩机K-201高压变频器的运行环境,提高了富气压缩机K-201的运行稳定性。
关键词:延迟焦化;富气压缩机;变频器;稳定性
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.12.019
1 前言
中国石油乌鲁木齐石化公司120万吨/年延迟焦化装置于2011年11月建成投产,该装置核心设备是富气压缩机,编号K-201,采用的是沈阳鼓风机厂有限公司设备,额定功率3550kW,额定流量20732m3/h,驱动设备电动机采用的是南阳防爆集团有限公司设备,功率3550kW,级数2,额定电压6000V,额定电流403.5A,额定转速2980。K-201压缩机采用了高压变频器作为主控制方式,不仅利于工艺控制,也在很大程度上节约了能源。
富气压缩机K-201停机主要影响以下三个方面:
(1)降低大焦化装置的经济效益。压缩机停机后,焦化装置的吸收稳定系统和双脱系统均要停工,造成装置分馏系统富气、气柜瓦斯和加氢装置塔顶气直接排放到火炬。以焦化装置的实际加工量计算,平均每天产净化干气250吨,净化液化气120吨,根据目前的APS核算,燃料气982元/吨,净化液化气3626元/吨,平均每天损失68.06万元。
(2)增加烟气中SO2含量,使SO2排放超标。压缩机停机后,无法产生净化干气,系统约减少10000-14000Nm3/h的净化干气,因此需要补充未脱硫的干气满足各装置加热炉的使用,造成加热炉烟气中的SO2含量增加,无法满足目前烟气SO2的排放指标(<400mg/m?),不符合环保要求。
(3)降低加热炉的热效率。燃料气中的硫化氢含量增加时,加热炉露点腐蚀温度提高,加热炉则需提高排烟温度,从而导致燃料气耗量增加,加热炉热效率下降,使用该加热炉的装置综合能耗提高。
2 故障原因分析
根据富气压缩机K-201高压变频器及其变频变压器的运行现状,对故障原因进行深刻的调查与分析,发现影响富气压缩机K-201稳定运行的一些不安全因素,总结如下:
2.1 变频器室空调位置不合理
富气压缩机K-201高压变频器室内空调位置设计不合理,严重破坏了空调的出、入口的循环风道,致使空调频繁出现故障停机。该空调吸风口在下部,送风口在上部,落地式安装方式,空调安装在高压变频器后面,出、入风口距高压变频器背板水平距离1米(在图中标出),高压变频器背板挡住了整个空调的吸风口和送风口,也就是说,空调冷风从送风口送出后,直接吹到高压变频器背板上,上下分散,部分冷风又被空调经吸风口吸入空调内,这样循环的结果是,空调对高压变频器室的降温效果不好,同时也影响到了空调的正常运行,会导致经常故障停机。
2.2 变频变压器运行环境温度高
富气压缩机K-201自2011年11月开机运行,变频变压器运行温度未超过45℃,2012年4月份,随着天气转暖,当室外环境温度超过15℃时,变频变压器上层温度最高显示53℃,测量变压器室内环境温度达到33℃,温度偏高。
2.3 变频变压器过流保护运行环境差
变频变压器自身配备的一次线圈过流保护器,安装在变频变压器本体上,因变频变压器室内环境温度高,而且灰尘大(变频变压器室在炼油厂建南10号公路边上,大门正对10号公路,因运输焦炭的货车经常经过,导致变频变压器室内、外焦炭粉末严重),不利于保护器的安全可靠运行,进一步影响富气压缩机K-201的安全运行。
3 改善方案的制定及实施
针对以上问题,为提高富气压缩机K-201的运行稳定性,制定了纠正预防措施和解决方案,并进行了实施。具体方案如下:
(1)针对变频器室空调位置不合理问题,加高富气压缩机K-201高压变频器室内两台空调基础90cm,使空调送风口高于高压变频器,风从高压变频器上方通过,改善了空调的循环风道,增强了空调的制冷效果,从而保证了K-201高压变频器安全运行的环境温度。
(2)将报警信号引至主控室DCS。一是将富气压缩机K-201高压变频器室内空调总报警信号引至主控室DCS。当高压变频器室内空调发生故障时,主控室能够在第一时间内发现报警信息,一方面可以及时采取有效的应急方案,保证K-201高压变频器能够在空调发生故障时正常运行;另一方面能够及时处理空调故障,尽快使其恢复正常运行。二是将富气压缩机K-201高压变频器报警信息引至主控室DCS。当高压变频器发生报警时,主控室能够在第一時间内发现报警信息,及时通知相关人员进行检查处理,从而有效防止高压变频器因辅件故障造成跳机。
(3)增加自动控制。增加高压变频器室空调与变频器室轴流风机间的自动控制功能,当变频器室两台空调故障跳机后,自动起动轴流风机。
4 结论
对120万吨/年延迟焦化富气压缩机K-201高压变频器故障进行分析,提出并实施了针对性的解决方案。通过加高富气压缩机K-201高压变频器室内两台空调基础,在变频变压器室内安装两台0.55kW轴流风机,改善了变频器及变压器的运行环境。将变频器和空调的报警信号引至主控室DCS,当设备发生故障时,能够及时发现并处理。将富气压缩机K-201变频变压器保护器从变压器本体上移至配电室高压柜上,改善了保护器的运行环境,提高了保护动作的准确性。以上措施有效提高了富气压缩机K-201变频器及变压器运行的稳定性,保证了120万吨/年延迟焦化装置工艺生产的连续性。
作者简介:赵海(1980-),男,陕西礼泉人,大专,技术员,从事电气设备管理。