摘 要:伴随钢铁技术水平的不断提升,国家在此领域节能减排工作提出了更多且更加严格的要求。本文以35/th锅炉为例,对其进行扩容改造,以满足节能减排目标,提高能源利用率,降低运行成本。
关键词:35/th锅炉;扩容改造;热力系统;效率
某厂3、4号高炉区域原先有5台锅炉,其中1台35t/h、2台75t/h锅炉是高、转炉混合煤气锅炉,还有2台130t/h锅炉是全燃高炉煤气锅炉。这些锅炉多为AV71、AV80汽轮鼓风机,6MW汽轮发电机3台,12MW2台。针对1~3号锅炉来讲,因其均基于煤粉锅炉而改造的局部燃烧系统,没有改造受热面,所以,当此些锅炉处于运行状态时,无法达到既定额定负荷。这便会造成高压蒸汽产用出现不平衡情况,需要发电机降低负荷,以此来更好的解决蒸汽供应不足的情况,而对于发电机来讲,如果降低负荷,便会使整体运行成本增加。至此,通过考虑多方因素,需对35/th锅炉实施针对性扩容改造。
1.改造的总体思路
在35/th锅炉原址上,建造1台高、转炉煤气混烧锅炉(75t/h)。当处于满负荷运作状态时,高炉煤气消耗量为68245m3/h,可以根据实际需要,掺烧转炉煤气14500m3/h,并且还可以将转炉煤气当作低负荷稳燃以及点火的燃料。以节省资金为目标,在整个工程建设过程中,优化煤气、电气系统、给水、疏放水的原设计方案。
2.技术方案分析
2.1改造设计锅炉本体受热面
将水冷壁从原先的光管水冷壁,用膜式水冷壁进行替换,这样能够大幅降低炉墙的散热效率;而用轻型炉墙替换重型炉墙,这样能够降低施工强度,减轻炉墙重量。除此之外,增加单侧水冷壁管的数量,使其从之前的36根,增加到63根,可以较好的满足蒸汽换热方面的强度要求。因选用的是更为先进的两级对流式过热器,因此,当提高锅炉负荷之后,位于过热器内部的蒸汽流速同样会得到提高,这能够增大过热器系统的压降。为了能够真正实现此目标,可以根据实际需要,增加过热器的管排数量,并对管排间距进行适当增大(150mm),以此实现过热器压降的降低。
2.2优化冷凝器结构布局
完成扩容和,锅炉改用能够自制冷凝水的喷水减温装置,把锅炉给水当作冷却水,并在冷凝器中,與锅炉饱和蒸汽实施热交换,从中变得获得到凝结之后的饱和水,并将其当作喷水减温器当中所需要的冷却介质,以此达到降低过热器中干饱和蒸汽温度的目的。针对冷凝器而言,其实为一种表面式换热器,在冷凝器换热管中,锅炉给水在其内循环,此时的锅筒将饱和蒸汽分离出来,借助于5根引出管,向冷凝器引入,于冷却水管的外部进行循环,以此实现冷却。在冷凝器上,将5根蒸汽管道、2根水管道、11根凝结水引出管与之连接。在设计、布局冷凝器时,将其安装在炉顶的同一水平线上,调整冷却水的进口与出口,使之相对,控制两冷凝器端口之间的间距,以550mm为宜,通过这样的布置,会增大检修量,且有着比较长的检修周期,因此,需对其优化冷凝器的结构布局。
在切改过程中,需要对三个部分进行改动,其一为冷凝器集水器,其二是连接锅筒的饱和蒸汽管道,其三为冷却水进出口管道。针对此情况,制定了对2个冷凝器实施横向错误的总体切改方案。在整个自制减温水系统当中,因对其中的一些汽水管道的走向、长度有所改变,没有改动设备标高与本体,因此,仅需对发生改变的部分汽水管道在流动状态下的阻力进行验算。针对冷凝器集水器来讲,由于其从两个路径自锅炉两侧引导分配连箱(3米层),位于中间位置的S型连接管道,其在整个运作中仅发挥着连通作用,不流动,因此,在中间位置增加的S型管,不会出现流动损失。也就是说,仅对冷却水管道增加部分当前的流动阻力进行验算便可,观察其与相关要求是否相符。
2.3优化省煤器支撑梁冷却系统的结构
完成扩容后,针对锅炉省煤器来讲,可选用双级布置叠置式结构,借助于支撑梁,将其重量向省煤器护板转移,重叠于尾部构架上。对于支撑梁而言,可以根据实际需要,选择空心式,这样能够更好的与空气形成对流,实现换热降温的目的。针对一级省煤器支撑梁,则可采取自然通风冷却的方式。针对省煤器来讲,省煤器支撑梁为其核心支撑部件,支撑梁可以对省煤器管排间所存在的间距进行准确定位,确保省煤器各管排间实现交错、有序布置。由于是在室内设置锅炉,在空气温度方面,要明显高于室外流通环境,并且还有着交叉的空气流通条件,不佳的通风效果,另外,在持续高温影响下,易造成支撑梁变形。依据现场工作条件及工作环境,针对支撑梁,可选用强制通风方式,这样可以满足冷却效果,对省煤器提供更好的保护。
3.实施效果
(1)完成扩容改造后,整个锅炉系统的产汽能力得到显著提升,这为发电机运行创造了较好的条件。在扩容改造前,35t/h锅炉生产单元的最大负荷为390t/h;而完成改造后,得到了440t/h,不仅能够为高炉供风用汽提供保障,还能切实满足发电机满负荷状态下的用汽。(2)高、转炉煤气相应利用率得到显著提升。完成改造后,高、转炉煤气入炉量得到显著提升,在夏季,在有着充足煤气的前提下,还能二次回收,因而使煤气放散得到大幅降低,并实现了二次能源向电能的转化,对生产成本有降低作用。(3)高炉煤气原有的放散情况得到大幅减少,空气质量得到改善。完成扩容改造之后,使得本地区的高炉煤气放散量得到大幅减少,以高炉煤气每小时消耗5.3万m3来计算,每天煤气放散量可减小118万m3,因而对大气环境有较好的改善作用。
4.结语
综上,通过开展此次系统化改造,不仅大幅提高了锅炉生产量,而且还较好的满足了发电机、汽轮机的各种生产需要;此外,高炉煤气相应放散量也得到大幅减少,环境污染情况得到减轻,环境效益佳。
参考文献:
[1]张庆红. 35t/h抛煤机锅炉改造为40t/h循环流化床锅炉的设计方案[J]. 节能技术, 2005, 23(6):557-561.
[2]董清梅, 张怀宇. 一台35t/h锅炉过热蒸汽超温及燃烧系统故障的改造[J]. 锅炉制造, 2006(1):21-23.
[3]牛讲伟, 王洋, 王美巧. 1台35t/h循环流化床锅炉点火系统的改造[J]. 节能, 2014, 33(5):50-52.
作者简介:
章涛(1993-),男,民族:汉族,籍贯:江苏省南京市,学历:硕士,研究方向:热系统效率。