风力发电机组变桨系统超级电容高电压故障分析

2018-07-19 02:50李亚男
综合智慧能源 2018年5期
关键词:变桨控制柜桨叶

李亚男

(国家电网山西长治供电公司,山西 长治 046011)

0 引言

根据桨叶接受风能的功率调节方式,可将风电机组分为定桨距机组和变桨距机组。定桨距机组桨叶与轮毂是刚性连接,风速变化时桨叶的迎风角度不能变化。而变桨距机组叶片可以旋转,当风速超过额定风速后,可通过控制叶片桨叶角使风机输出功率保持在额定功率附近[1]。低于额定功率时,保持叶片角度在最小值,使风机处于最大吸收风能状态。变桨控制柜主电路采用交流-直流-交流结构,变桨电机由逆变器供电,变桨速率由变桨电机转速调节。每个叶片的变桨控制柜都配备一套由超级电容组成的备用电源,在保证变桨控制柜内部电路正常工作的前提下,超级电容储备的能量足以保证叶片以一定速度从0°顺桨到90°位置。Vensys变桨系统由3个柜子组成,每个柜子都是一套独立的控制系统,当超级电容电压高于软件设定值时,主控制器会控制机组停机[2]。

本文以内蒙古某风电场为例,针对变桨电容高电压故障进行分析,该风场机组配置Vensys/1500变桨系统和Switch变流系统。

1 故障描述

2016年5月15日,内蒙古某风电场#32风机运行过程中,#1变桨柜报变桨电容高电压持续5 s低于54 V(设定值),机组停机复位后恢复正常。再次启动后,在风机监控界面进行观察,机组变桨过程中#1柜的变桨电容高电压低于54 V,机组再次报出“变桨电容高电压故障”,当变桨桨叶恢复到87.5°位置时,变桨电容电压也恢复正常。

2 原因分析

现场技术人员对变桨电容高电压故障进行了分析,总结有以下几种原因[3-4]。

(1)超级电容输出电压不正常。

(2)超级电容损坏。

(3)监测超级电容电压的A10自制模块损坏或线路虚接。

(4)接收电容电压的模拟量输入信号模块KL3404(A5)损坏。

(5)电磁刹车继电器、电磁刹车动作不灵敏,导致电容充电没有放电快。

(6)干扰引起监测电容电压信号跳变。

3 故障处理

现场技术人员首先检查变桨充电器,对#1变桨柜进行连续手动变桨,变桨过程中,通过观察和测量,变桨充电器到变桨电容的输出电压正常,电磁刹车反应灵敏、打开迅速,变桨速度正常,故排除变桨充电器和电磁刹车故障的可能性。若上述两点均正常,应考虑超级电容电压输出是否正常:频繁的变桨过程中,超级电容的电压不能达到正常值;或内部个别电容损坏,使变桨柜内超级电容电压在不工作时显示正常,而在变桨的过程中损坏的电容电压急速下降。为进一步判断超级电容的好坏,现场进行频繁的手动变桨,将万用表笔接测量变桨电容的监测端子,变桨电容的高电压保持在56 V以上,低电压保持在28 V以上,排除变桨电容损坏的可能性。

图1为变桨电容电压监测模块内部电路图[5],从图1可以看出,电压检测经过A10的分压后,输出电压约等于输入电压的1/10,即6 V和3 V左右,输入到KL3404模块,再经内部程序计算将电压值放大10倍,显示在风机内监控界面上。对A10自制模块的输出端子进行测量,高电压显示值为5.6 V,低电压显示值为2.8 V,经A10模块检测输出的电压和输入电压正常。再检测KL3404模块,检查接地系统,未发现问题,手动变桨仍报变桨电容高电压故障[6-7]。

图1 A10模块电路

此故障存在两个疑问:(1)仔细检查后未发现任何问题,但变桨过程中仍报出此故障;(2)桨叶未动作时,检测A10模块电压全部正常。通过上述分析,判断只有在工作状态时,桨叶变桨电容电压存在问题[8]。重新检测变桨电容电压,手动变桨时,A10模块的输出端电压3 s后低于54 V,停止变桨后,电压恢复正常。因此,最终找到问题根源,将超级电容更换后,机组恢复正常运行,未再报出类似故障。

4 结束语

此类故障的疑难点在于,机组变桨过程中高电压低于54 V,报故障后变桨电容高电压恢复正常,短时间较难判断故障点,需要进行逐步排查。在处理过程中需要求技术人员细心、谨慎、认真剖析故障,减少处理故障时间,从而提高机组发电量,保证机组的可利用率。

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