李新成
(中铁十八局集团隧道工程有限公司,重庆 400700)
随着我国地下隧道与地下工程项目的日益增加,全断面硬岩隧道掘进机(TBM)的应用必将更加广泛。1个多世纪以来,TBM的设计生产一直被国外垄断。直到近几年,依托“国家863计划”施工企业与国内制造厂家合作才设计制造出了拥有自主知识产权的TBM。DZ101作为国内自主设计生产的首台大直径全断面硬岩隧道掘进机,在吉林引松供水工程二标段16km的掘进施工中,表现出了优良的整机性能[1]。但由于是国内首台,在单项设备的设计及参数选择方面缺乏现场经验,与国外设备相比难免会出现一些不足之处,不能很好的适应标准化施工、保证施工的连续性。因此,在使用过程中,对其存在的不足之处进行分析、研究,制定可执行的改进措施,从而提高TBM的工程适用性。
混凝土喷射系统是TBM上用于岩石支护的重要单项设备之一,主要由混凝土输送泵、给料系统、气路系统、速凝剂供给系统和喷锚机械手组成。主要作用是把混凝土输送到受喷面,使之侵入围岩裂隙,封闭节理,与初支的锚杆、拱架联合作用,提高围岩的整体性和自承能力,抑制变形的发展,进而保证掘进和后续施工的安全。
吉林引松项目TBM组装完成后,试掘进开挖便进入Ⅳ类凝灰岩。根据设计要求Ⅳ类凝灰岩需挂网、立拱架、喷射混凝土支护,以保证后续施工安全。喷射混凝土厚度为16cm。TBM喷混系统进入支护区喷射后,混凝土成形面不平整,有蜂窝、凹陷、鼓包现象,不符合设计规范要求,后续需要投入大量人力、物力补喷整改,造成施工成本增加。
现场观察发现如下问题:
(1)喷射泵:喷射泵泵送混凝土料时,在摆缸换向过程中,存在断料的现象。从现场观察可以发现,在每次摆缸换向时,从喷嘴处能够观察到断料的持续时间约为2~3s。在此过程中由于空气和速凝剂未停,导致喷射后的表面出现蜂窝状结构。摆缸换向时出现断料的原因经分析研究主要有:①摆缸换向时间长,推缸推送时存在延迟,导致换向时出现料中断,混凝土料不连续。②混凝土下料的问题。输送泵上筛网采用钢丝编织,钢丝有弹性不利于下料,且编织网孔过密(仅15mm)。下料过程中,料与输送泵泵送速度不匹配,造成下料跟不上泵送速度导致断料发生。
(2)喷锚机械手:喷头处输送管路布置不合理,管路较长喷头负载过重,某些摆动角度输料管直接被卡在摆动马达和大车蓬罩之间,导致喷头旋转马达动作不灵活,摆动不平稳;喷头处压缩空气和速凝剂单独流向混流器,出料无力且呈散状,散料粘附在已喷好的混凝土上形成鼓包。
(3)其他:操作手的操作习惯影响喷射效果。现场观察发现,有的工班喷射效果较好,有的则较差;喷头距离作业面较近,且距离不一致,侧面钢拱架处喷射距离仅为600mm,左右两侧偏下位置更小。
通过分析论证,确定从以下3个方面着手,采取应对措施:
(1)从喷射泵上采取技术改进措施。
①提高摆缸的换向速度。摆缸的换向速度取决于系统的流量,由于系统的液压泵为A1130LRDU2,在设计时恒功率选择在25kW。通过现场测试摆缸在25kW恒功率下,摆缸的换向时间为380ms左右,摆缸换向瞬时压力达到15MPa左右。而摆缸在换向时泵进入恒功率区间,导致泵的排量减小,系统流量减小,进而影响摆缸速度。根据力士乐柱塞泵恒功率曲线区间范围,把泵的恒功率提高至30kW性能曲线处,这样摆缸的换向速度便提高至220ms左右,系统压力与流量也能达到使用要求,与国外进口设备的换向时间相当。
②缩短推缸在摆缸换向到位后的启动时间。通过对控制程序进行改进,对摆缸到位后在推缸启动时使泵的排量在最大位置保持一定时间,使启动时间缩短。
③根据以往经验,筛网的间隙应至少大于1/3的管径为最佳,过大或过小都不好。故改用3mm厚、15mm宽的钢板焊接加工成网格为25mm筛网。
表1 改进前后混凝土泵性能参数对比
(2)从机械手上采取技术改进措施。
①将压缩空气与速凝剂先通过单向阀混合,然后再将呈雾状的速凝剂与混凝土在混流器混合。
②将输料管布置改成从输送泵直接供到喷锚小车,在喷锚小车上设置活接,从活接处再引出一段软管到喷头处,这样输料管及料的重力都由喷锚小车克服,喷锚头旋转马达受力大大减小,摆动灵活平稳。
③将喷嘴长度由原来550mm改为360mm。
(3)喷射参数调整及其它施工措施。
在以上措施的基础上,让喷锚操作手现场对喷锚时速、凝剂配合比、风压反复调整试验,最终确定喷射参数如下:
①速凝剂配合比控制在胶凝材料的4%~6%。
②喷锚作业时压缩空气压力控制在0.5~0.6MPa,顶部喷射作业时的风压控制在0.5MPa,其余部位喷射作业时风压控制在0.6MPa。
③喷锚时喷嘴应和受喷面成5°~15°夹角,喷嘴与受喷面的距离控制在800~1200mm之间。
④喷锚过程中,输送泵料斗内的混凝土要充足,严格控制混凝土的泵送量,泵送速度约为15m3/h,此时输送泵推缸进油压力在8MPa左右。
⑤喷射拱架区域时,先喷每榀拱架根部,喷嘴沿拱架根部做平行运动;喷完拱架根部再喷两榀拱架之间区域,从隧道底部向拱顶部位施工做业,喷嘴沿螺旋轨迹采取一层压一层的方式扫射。
通过以上措施,大大提高了混凝土成型面的质量,并且降低了喷锚时混凝土的回弹量。
通过对喷混系统的优化和改进,喷射泵的喷射效果得到很大改善,各项性能参数达到与国外进口设备相当的水平。从工地实际施工中也可观察到,喷射的断料时间得到明显缩短,提高了混凝土的喷射质量,降低了生产成本,使喷射后的效果能够达到规范要求。对喷混系统的改造和优化设计,提高了设备的利用率和工程适应性,助力吉林引松掘进施工比计划工期提前1年多贯通,带来明显的经济效益和社会效益。
[1] 李新成. 首台国产大直径TBM工程适应性改进[J]. 四川建材,2017,(2):148-150.