抑制性泥浆在新疆淖毛湖煤田东部勘查区中的应用

2018-06-20 11:49罗冠平
钻探工程 2018年5期
关键词:抑制性孔壁高分子

罗冠平

(福建省121地质大队,福建 龙岩 364021)

1 概况

新疆淖毛湖煤田东部勘查区行政隶属哈密市伊吾县淖毛湖镇管辖,位于伊吾县北部95 km,淖毛湖镇东北约3 km处,区内有一条国防公路通过,地形较平缓,多为风成沙地。区内属大陆性干旱气候,雨水少,风沙大(4—9月为风季,最大风力可达12级),夏天热(最高气温43.5 ℃),冬天冷(最低气温-40 ℃)。淖毛湖煤田按照煤层赋存特征及构造形态分为东区、中区、西区3个区块。我们施工的钻孔主要位于东区DF1断层北翼,含有可采煤层32层,其中下侏罗系三工河组含可采煤煤层5层,即Ⅱ3、Ⅱ4、Ⅱ7、Ⅱ8和Ⅱ10,下侏罗系八道湾组含可采煤层27层,Ⅲ1到Ⅲ15、Ⅲ18、Ⅲ20到Ⅲ30号煤层。该区地层构造复杂,煤层的特点表现为煤层多且厚度大、结构简单—复杂。本文将主要结合ZK4509孔的实践进行分析,该孔上部覆盖少量第四系风化层,之后直接进入下侏罗系八道湾组(J1b),揭露可采煤层18层,最厚达11.5 m,煤层间主要岩性为厚层灰色砂砾岩、砂岩、粉砂岩、泥岩(见图1)、泥岩与砂砾岩互层、泥岩夹煤层、煤线等,钻孔750 m以下出现多段破碎地层,岩心破碎(见图2)。

图1 孔深568~571 m孔段泥岩岩心图片

图2 孔深867~869 m孔段破碎岩心图片

该孔施工中遇到的主要问题是:一是含泥岩地层水敏性强,遇水后易水化膨胀,造成钻孔缩径、坍塌,容易抱钻;二是部分孔段岩心破碎,容易垮塌、掉块,孔壁稳定性较差,易发生卡钻事故。所以,要保证钻孔的顺利,一是要根据泥岩的膨胀特性,要求钻井泥浆具有水敏抑制性;二是针对破碎地层,要适当提高泥浆密度,以维护孔内压力平衡,实现平衡钻进。泥浆的水敏抑制性,主要指对泥岩地层中的粘土颗粒具有抑制其水化、分散和膨胀的作用,要起到这种作用,泥浆必须具备抑制性化学环境,使粘土颗粒在此种化学环境中不易水化、分散和膨胀,以维持孔壁稳定,避免出现缩径。我们常用的抑制性泥浆归纳起来主要有以下3种。

(1)钾基泥浆,利用K+对泥、页岩的特殊抑制机理,以控制粘土的水化、膨胀,达到防塌目的。

(2)钙处理泥浆,利用Ca2+取代粘土颗粒表面的Na+,将泥浆中的钠土部分转化钙土,使粘土颗粒适度凝结,以降低井壁的分散性。

(3)高分子聚合物泥浆,利用具有絮凝及包被作用的高分子聚阳离子(例如CPAM),使粘土地层的水敏性基本丧失,从而起到稳定井壁的作用。

考虑到金刚石绳索取心钻进需要开高转速,要求泥浆具有高润滑性,尽量为低固相、最好为无固相,因而我们选择了高分子聚合物抑制性泥浆。主要以水解聚丙烯酰胺(PHP)、包被剂(BBJ)、LG植物胶、高粘-CMC等高分子聚合物为添加剂。

2 ZK4509孔施工简况

2.1 简介

ZK4509孔施工总周期为39 d,去除中间非生产性等待时间3 d,实际生产时间只有36 d,台月效率高达780.67 m。该孔设计孔深是950 m,要求岩心采取率≮65%,煤心采取长度≮75%,质量≮65%,钻孔顶角要求每百米不超过1°,终孔直径要求大于75 mm。实际终孔深度为936.80 m,终孔直径为77 mm,全孔岩心采取率达95%以上,煤层采取率达到85%以上,终孔测得顶角为1.2°,钻孔综合质量等级为甲级。

2.2 孔身结构

该孔深度>900 m,设计采用Ø130 mm开孔,钻至完整基岩后,下入Ø127 mm的孔口管;换S95+3金刚石绳索取心穿过较破碎上部地层,下入Ø89 mm套管;后采用S75+2绳索取心钻具钻进至终孔。具体见表1和图3所示。

表1 孔身结构设计数据

注:预留Ø110/Ø108 mm作为备用口径。

图3 ZK4509孔孔身结构

2.3 钻具和主要设备

钻杆:加强型S95A和S75A绳索取心钻杆。

钻头:开孔采用Ø130 mm复合片单管取心钻头,绳索取心钻进主要采用孕镶金刚石钻头,根据地层特点,选择钻头参数,粒度在46~80,HRC25~30,浓度100%。

主要设备:XY-5型钻机,其Ø75 mm口径施工能力为1500 m;BW-300/160型泥浆泵,并备用BW-250型泥浆泵1台;GF-100潍柴发电机组;钻塔选择ZT-17A型,承载负荷达30 t以上。

3 泥浆性能要求分析

本孔地层处于构造断裂带上,地层复杂,岩心破碎,又含有强水敏性泥岩地层,同时考虑到绳索取心工艺技术特性,要求泥浆具有低固相含量、良好的流变性和高润滑性,同时具有降滤失性和水敏抑制性,以减少泥浆对地层的渗水,抑制泥岩水化分散。主要体现在以下几点。

(1)水敏抑制性。抑制泥岩水化、分散和膨胀,增强井壁岩土的抗水敏性,在实践中,即减弱泥岩地层中粘土的造浆性,增强孔壁的遇水稳定性。

(2)低失水性。要求泥浆渗入地层的自由水少,以减少水分子对孔壁胶结能力的破碎和对泥岩地层的水化膨胀破坏。

(3)高润滑性。泥浆具有强的润滑性,可以有效降低钻具磨损,便于开高转速,同时也降低了泥浆的循环流动阻力,以减少设备功率消耗;高润滑性还能有效预防粘附卡钻事故的发生。

(4)良好的流变性。泥浆具有良好的流变性,可以有效降低泥浆的流动阻力,减少泥浆对井壁的“激动”压力破坏,从而为开高转速创造有利条件,同时良好的流变性能有利提高泥浆携带岩屑能力。

(5)低固相含量。不含或少含固相,以防钻杆内壁结垢。

4 泥浆配比

结合以往施工经验和本矿区的地层特点,本矿区中主要选用抑制性泥浆,其类型为高分子聚合物抑制性泥浆,主要选用LG植物胶、PHP、BBJ、高粘-CMC等高分子聚合物为添加剂。现场分层段采用2种配方的抑制性泥浆进行护壁,在上部较稳定孔段选用无固相抑制性泥浆,以便开高转速,实现快速钻进;下部(750 m以深)易掉块、垮塌孔段选用低固相抑制性泥浆,以平衡地层压力,维护孔壁稳定。

4.1 无固相抑制性泥浆

4.1.1 特点

不含固相,具有良好的流变性能和高润滑性好,以满足金刚石绳索取心钻进开高转速的要求,以提高钻效。

4.1.2 配比

1 m3清水+1 kg PHP+2.5 kg LG植物胶+1.5 kg防塌剂+0.5 kg高粘-CMC+2.5 kg润滑剂。

4.1.3 性能参数

密度1.005 g/cm3,粘度15~17 s,润滑系数0.09,考虑到无固相泥浆不易形成泥皮,真实的API滤失量难以测得,所以,我们采用衡量无固相泥浆滤失量常用的推荐方法,测得在标准条件下,一个大气压下的滤失量为9 mL/30 min。

4.2 低固相抑制性泥浆

4.2.1 特点

具有较高的粘度和密度,形成的液柱压力比无固相泥浆大,携带岩粉的能力强于无固相泥浆,润滑性能好,滤失量很小,护壁效果好,保证孔壁稳定性。

4.2.2 配方

1 m3清水+40 kg膨润土+2.4 kg纯碱+0.5 kg包被剂+1.5 kg LG植物胶+0.5 kg高粘-CMC+1.5 kg防塌剂。

注:实践证明,在低固相泥浆中用包被剂替代PHP,配伍性更好。

4.2.3 性能指标

密度1.050 g/cm3,粘度23~26 s,pH值8.5,API滤失量7 mL/30 min,润滑系数0.11,泥皮厚度0.1 mm。

5 护壁机理分析

本文中所采用的泥浆配方,主要利用的是LG植物胶、PHP(或BBJ)、高粘-CMC 3种高分子聚合物在泥浆循环过程中对泥岩水化、粘土颗粒分散所能起到抑制性作用。高分子聚合物的抑制性主要表现在两个方面:一是LG植物胶、PHP(或BBJ)、高粘-CMC等高分子聚合物中含有许多不同种类的吸附基和水化基,高分子吸附基间相互桥接,在钻井液发生滤失时,会在井壁上形成一种网状结构的吸附膜,这些吸附膜有一定的强度,其渗透性很低,从而起到阻止水分子向地层中渗透的作用;聚合物中所含水化基则能对水分子起到束缚作用,水化基越多,则能够束缚的水分子越多,从而降低了水分子的自由性,所以,高分子聚合物有很好的降滤失作用,对粘土矿物的水化起到抑制效果,有效防止了泥页岩地层的缩径、垮塌,维护了孔壁的稳定性,确保钻孔施工安全。二是LG植物胶所含的多糖高分子和可溶性纤维素,在固态时分子链为卷曲状态,在水中浸泡以后,其分子链上的-OH基和水分子形成氢键吸附,提高了水分子之间的内摩擦力,从而表现出一定的粘性,起到降滤失的效果。

低固相泥浆由于有较高的密度和粘度,能够在孔壁上形成致密的泥皮,形成的液柱压力也较大,在破碎地层钻进时,能够较好地维护孔壁稳定,确保钻孔安全,虽然相比较于无固相泥浆,其钻效较低,但牺牲一定程度的钻效而确保了孔内的安全,完全是值得的。

6 现场使用效果

6.1 现场配制与维护

(1)对泥浆材料的采购要严格把关,确保质量合格,以避免部分劣质材料影响泥浆性能,导致按配方配置的泥浆性能不达标,影响了使用效果。

(2)润滑剂、LG植物胶、PHP、BBJ、CMC等处理剂材料使用前应按要求进行预浸泡,使有机高分子长链充分展开,再按照先无机后有机,分子量由小到大的顺序添加,并充分搅拌。

(3)可以在泥浆中加入0.1%~0.5%的甲醛作防腐剂,防止LG植物胶因发酵而变质,以维持泥浆性能的稳定。

(4)在钻进过程中,产生的大量的岩粉悬浮在泥浆中变成无用固相,会影响泥浆性能,因此,要充分利用泥浆循环系统中的地表循环槽和沉淀池,勤捞岩粉(一个回次捞一次),勤清理泥浆池。

(5)定时测定泥浆性能指标(每天不少于3次),确保泥浆性能指标达到规定要求,泥浆性能出现大幅度变化时,应及时更换泥浆。

(6)提、下钻过程中,要平稳、要控制速度,提钻时要回灌泥浆,平衡孔内压力,以减少抽吸和“激动”压力对孔壁的破坏。

6.2 使用效果分析

(1)水敏抑制效果好,在整个钻孔施工过程中,未发生因钻孔缩径而导致的抱钻事故,钻进过程中,没有出现憋泵现象,泵压维持在合理范围,这表明该泥浆能有效地抑制泥岩地层的水化、膨胀和分散。

(2)在破碎地层钻进过程中,低固相泥浆维持了孔内压力的平衡,减少了掉块,有效地避免了卡钻事故的发生,提、下钻过程顺利,没有出现卡、阻现象。

(3)无固相抑制性泥浆具有密度小,循环泵压低,“激动”压力小等特点,有利于绳索取心钻进开高转速、提高钻效;同时,其对泥页岩地层有较强的水化抑制效果,有利于维护孔壁稳定;再者,采用无固相泥浆,钻进过程中钻杆内壁不会结泥皮,不影响内管的投放、打捞,有利于纯钻进时间利用率的提高。

(4)如表2所示,使用抑制性泥浆,综合经济效益好,由于该泥浆的使用,提高了钻进效率,确保了孔内安全,台月效率高,因此,取得了较好的综合经济效益。

表2 钻孔施工效果分析

7 结语

(1)抑制性泥浆有效抑制了泥岩地层中粘土的水化、分散和膨胀,并在孔壁上形成了一层致密的吸附膜,降低了滤失量,适合于水敏性强、易水化膨胀缩径的泥页岩地层护壁钻进;该泥浆固相含量低、流变性好、润滑减阻效果好,可满足水敏性地层绳索取心钻进的需要。

(2)由于岩粉悬浮泥浆之中,不易沉淀清除,现场又没有配备合适的固控设备,使得泥浆更换频繁,造成泥浆浪费很大,故应加强固控工作,节约生产成本。

(3)抑制性泥浆在淖毛湖煤田东部勘查区的实践应用,不仅护壁效果良好,而且保证了钻孔安全,提高了钻效,降低了施工周期,提高了综合经济效益,可以在类似水敏性地层中推广应用。

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