掺污泥蒸压混凝土砌块抗冻融性试验研究

2018-06-14 06:15毕晓茜常鸿飞张志军吕芳礼
新型建筑材料 2018年5期
关键词:蒸压砌块冻融

毕晓茜,常鸿飞,张志军,吕芳礼

(徐州工程学院 土木工程学院,江苏 徐州 221000)

蒸压加气混凝土砌块在工程实践中应用广泛,用量大。且随着墙体改造的不断推进,对其性能的研究也不断深入[1]。针对资源化利用污泥制备加气混凝土砌块的生产工艺和方法,在实验室对其抗冻融性能进行了分析研究。旨在为提高砌块耐久性,扩大砌块的利用范围和途径,高效利用剩余污泥,变垃圾为原料提供有力的实践支持[2]。

1 试验

1.1 试验材料

(1)污泥:取自徐州市某污水处理厂污泥脱水车间,该厂日废水处理量8万t,处理工艺为A20工艺,处理程度为二级,日产污泥量46 t,含水率65%。

(2)粉煤灰:Ⅲ级,细度(45 μm 方孔筛筛余)小于30%,烧失量小于10%,需水量小于110%,三氧化硫含量小于2%,徐州柳新镇某电厂。

(3)水泥:P·O42.5R,诚意水泥厂,性能符合 GB 175—2007《通用硅酸盐水泥》的要求。

(4)石灰:徐州某石灰制品公司生产,CaO含量大于75%。(5)石膏:徐州某石灰制品公司生产,含水率18%。

(6)外加剂:主要为茶皂素稳泡剂、烷基磺酸钠引气剂、水溶性树脂磺酸钠减水剂[3-4]。

1.2 主要试验仪器设备

KDS60型冷冻箱,该冻融试验箱采取空气中降温冻结,最低工作温度为-50℃;TYE-300C型压力试验机,最大试验载荷300 kN,精度±1%,活塞行程120 mm,加荷速率0.3~9.0 kN/s,压力板直径150 mm,压力板间距275 mm;恒温水槽:水温(20±5)℃;电热鼓风干燥箱:最高温度200℃;电子磅秤,量程2000 g,感量1 g。

1.3 试验配比

研究了主要原料配比对蒸压混凝土砌块性能的影响,寻求合理的原材料及配比,每组试样制备10个试件,其中5个用于冻融试验,5个用于非冻融试验,以5个试样的算术平均值为测试结果。试验配比见表1。

表1 掺污泥蒸压混凝土试件的质量配比

1.4 试件制作

按表2设计的配比将称量好的原材料按粉煤灰、脱硫石膏、污泥、生石灰、水泥的投料顺序投入浇注搅拌机搅拌[5]。搅拌时,根据工艺要求必要时向搅拌机内通入一定量蒸汽,使搅拌机内料浆温度达到45℃左右。

将混合均匀的料浆浇注入模具制备,成型后低温养护30 min制成半成品,养护温度(45±5)℃,相对湿度90%以上。而后切割成100 mm×100 mm×100 mm的标准试块而后放入蒸压釜中进行养护,在1.1 MPa下升温2 h、恒温恒压时间6 h、降温2 h后出釜。然后进行抗压强度和抗冻融性能测试。

1.5 冻融试验方法

依据GB/T 11969—2008《蒸压加气混凝土性能试验方法》,将成型的试样在电热鼓风干燥箱内,在55~65℃下保温24 h,然后在75~85℃下保温24 h,再在105~110℃下烘干至质量恒定。试样冷却至室温后,立即称取质量,然后浸在常温水槽中,槽内温度保持在15~25℃,水面高出试样30 mm,并保持48h。取出试样,用湿布拭去表面水分,以大于20mm的间距大面侧向立放于预先降温至-15℃以下的冷冻箱中。当箱内温度再次降到-18℃时开始计时,在-18~-22℃下冰冻6 h,然后取出在15~25℃下融化5 h。如此为1次冻融。经15次冻融循环后检查试样的表观情况,测试试样的强度和质量损失率。

2 结果与讨论

2.1 冻融循环对蒸压混凝土试件外观质量的影响

对不同配比蒸压混凝土试件经15次(下同)冻融循环前后的外观质量进行了观察,结果见表2。

由表2可知,冻融对砌块的外观质量有较明显影响,当污泥掺量小于5%时,冻融后几乎未出现分层、掉皮、缺棱角现象。

表2 砌块冻融前后蒸压混凝土试件外观质量对比

2.2 冻融循环对蒸压混凝土强度和质量的影响

对冻融前后蒸压混凝土试件的抗压强度和质量进行测试,计算强度损失率和质量损失率。抗压强度测试首先计算试样的受压面,后将试样放在材料试验机的下压板中心位置,试样的受压面应垂直于制品的发气方向,以(2.0±0.5)kN/s速度连续且均匀的加载,直至试样破坏,记录破坏荷载后计算抗压强度。试验结果见表3。

表3 冻融循环后蒸压混凝土的强度和质量损失率

对表3的试验结果进行分析可知:(1)在一定范围内,污泥掺量对蒸压混凝土试件的抗冻融性能没有明显影响,在污泥掺量小于5%时,冻融后抗压强度损失不大。(2)粉煤灰对抗冻性的较明显,基本随着粉煤灰掺量的降低,砌块的抗冻稳定性表现越来越差,表明较高掺量的粉煤灰可以有效提升蒸压混凝土试件的抗冻性能。(3)污泥掺量超过一定量后,冻融后蒸压混凝土试件的抗压强度相较于非冻融蒸压混凝土试件,抗压强度的变化更加不规则。可以推测,随着污泥掺量的增加,砌块内部的孔洞更加不均匀,稳定性变差,导致抵抗冻融作用的能力降低。(4)蒸压混凝土试件的最佳配比为5#,即污泥掺量2.5%,粉煤灰67.5%,生石灰20%,水泥7.5%,石膏2.5%。

2.3 冻融前后试样的微观分析

以5#试样为例,其冻融前后的SEM照片分别见图1、图2。

图1 冻融前蒸压混凝土试件的SEM照片

图2 冻融后蒸压混凝土试件的SEM照片

由图1可见,冻融前C—S—H凝胶出现在晶核的周围,并由晶核表面伸展到砌块固相间的空隙,相互交联,形成复杂的网状结构。蒸压过程开始后,随着温度的升高,水化硅酸钙的结晶程度不断提高,形成另一种片状晶态的水化产物托勃莫来石。活性SiO2的继续产生,以及恒温时间的延长,其与水化铝酸钙相互作用,生成水化石榴石。近一步延长时间还可能生成其他结晶的水化硅酸钙。与此同时,水化铝酸三钙和石膏发生进一步反应生成针棒状的钙矾石晶体[6]。

冻融后的砌块,如不掺入污泥,蒸压加气混凝土虽然孔隙率较高,但这些孔之间联系极少,一般通过孔径很小的毛细孔相连,或者完全独立存在。当冰冻所产生的冻胀力大于材料孔壁的承载极限时,就会使材料产生破坏,对蒸压加气混凝土来说这种破坏很难发展,因为独立的孔结构促使破坏停留在试件表面,无法深入。因此强度和质量的损失相对较小。掺入污泥后影响了部分人工发气孔的形成(见图2),使其强度相对降低较为剧烈。但是有一定的临界点,即只有掺量超过一定的临界才会从实质上影响气孔的生成。

3 结语

(1)掺污泥蒸压混凝土砌块的最佳配比:污泥掺量2.5%,粉煤灰67.5%,生石灰20%,水泥7.5%,其抗冻融性能符合GB 13544—2011的要求。

(2)直接利用污泥生产蒸压加气混凝土砌块,减少了对污泥处理中间环节的人力物力的浪费。将垃圾变废为宝,对污泥市场化制作建材具有重要的实践意义。

[1] 林子增,孙克勤.城市污泥为部分原料制作烧结普通砖[J].硅酸盐学报,2010,38(10):63-68.

[2] 李淑展,施周,谢敏.污水厂污泥制作地砖及性能[J].给水排水,2015,38(10):76-78.

[3] 胡明玉,彭金生,丁成平.利用城市污泥和电厂灰渣制备生态透水烧结砖的研究[J].新型建筑材料,2010,37(2):41-57.

[4] 侯保林,任伯帜,陈文文.城市污水厂污泥制作蒸压加气混凝土砌块的试验研究[J].南华大学学报(自然科学版),2012,26(1):99-103.

[5]彭军芝.蒸压加气混凝土孔结构及其对性能的影响研究进展[J].新型建筑材料,2013,27(8):103-118.

[6] 王崇英,焦惠毅,蔡雪军.改性材料和蒸压制度对冶金渣蒸压加气混凝土砌块性能的影响[J].新型建筑材料,2012(2):53-59.

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