保持合理压差优化供采平衡对策研究

2018-06-11 01:49孙荣兰华政王洪卫时刚杨彬
科学与财富 2018年12期

孙荣兰 华政 王洪 卫时刚 杨彬

摘 要:为满足机采管理不断向精细化方向发展的要求,如何合理调整和优化抽汲参数,使抽油机井在供采平衡状态下生产,是机采精细管理的重要工作之一,对目前比较认可的"长冲程,短冲次"的优化机采参数的方法,本文进行了进一步的理论验证,并以此为理论基础,通过现场应用和实践,从放大生产压差和低液面井的治理两方面入手,总结出调大参数、换大泵以及调小参数三种情况下的增油效果,寻求有效优化抽油机井生产参数的方法,并总结了实际应用中获得的一些认识。

关键词:机采管理;调整和优化;抽汲参数;供采平衡

本文通过对放大生产压差和低液面井的治理两方面的讨论,阐述了产量、沉没度、载荷、检泵周期之间的关系,寻求有效优化抽油机井生产参数的方法,从而保持相对合理的流压,发挥油田的最大潜能。

1 生产情况

管理辖区有抽油机开井 61 口,平均单井日产液2.8t,日产油 1.04t,综合含水 62%,平均动液面 820.4m,平均沉没度 265m,目前沉没度小于 100m 的油井有 7 口,占全区抽油井的 11%;沉没度大于 400m 的井有 11 口,占全区抽油机井的 18%。

2 抽油机井参数优化的理论基础

在实际生产中,在满足产量要求的前提下,抽油机井应尽可能采取“长冲程短冲次”的生产参数,保持合理的生产压差,减少因供液不足产生的冲击载荷,使杆柱发生弯曲,导致抽油杆的弹性疲劳,以及抽油杆与油管内壁的摩擦,造成管漏或抽油杆断脱,缩短抽油杆的使用寿命,减少油井的检泵周期。 根据抽油机动载荷计算公式:

P 动= P 杆×S×N2÷1440

P 动一动载荷,kg;

P 杆一杆柱在空气中的重量,kg;

s 一冲程,m;

n 一冲次.次/min。

动载荷与冲程成正比、与冲次的平方成正比,由于冲次增加之后,动载荷将按平方的规律增加。这会引起杆柱和地面设备的强烈震动,容易造成抽油杆损坏。

3 调整参数,确保油井合理沉没度

通过研究表明,葡南油田的合理沉没度在 108-258m,保持合理沉没度有利于油田的高效开发,通过不断摸索和调整,对低液面和供液不足井进行降低冲次、更换小泵等措施来缓解供采矛盾,提高这类井的井底压力。高沉没度井采取换大泵和调大生产参数等措施,放大生产压差,达到增油的目的。

3.1 放大生产压差具有一定的增油效果

2015年以来因产量任务影响,调大参数 12 井次,换大泵 2 口井,从增油的效果看,调参初期增油效果明显,但有效时间较短,换大泵增油效果明显,有效期较长。 对供液能力较强的井,调大参数放大生产压差后,可以保持相对合理的流压,能够达到增液的目的,而且由于放大生产压差,降低了井底压力,原来受压制的薄差层得到了释放,可能具有一定的增油效果;对供液能力较差的井,调大参数放大生产压差后,沉没度明显下降,甚至达到供液不足状态,这类井达不到增液的目的,由于调大了生产参数,提高了油井的采液速度,含水较高的油井主力层的采液速度增加,产液结构发生改变,可能导致油井含水有不同程度的上升。 (1)调大参数增油效果分析 统计 2015年调大参数的 12 口井,第一个月的增油效果明显,日产油量由 16t,增加到 17.1t,日产油量增加 1.1t;第二个月开始日产油量明显下降,三个月后基本上与调参前持平。分析调参增油有效期短的原因主要有以下几个方面:一是调参的 12 口井,一个月后的平均沉没度小于 150m的井有 7 口。这些井虽然调大生产参数,生产压差增加,但已经达不到增油的效果;二是受油井的自然递减影响,产液量相应下降,产油量自然下降; 三是油井含水上升后,产油量也相应的下降。 综上所述,不是调大生产参数就能增加产油量,必须结合单井的综合因素,保证油井调大参数后,能够保持合理的流压才能达到增油的目的。 (2)换大泵增油效果分析从总体上看,换大泵后扣除产液量自然递减和含水上升因素影响,仍然具有较好的增油效果。但从单井看,含水到 90%以上已经没有增油效果,而含水较低仍然具有较好增油效果。因此换大泵增油应该掌握增油的最佳时机,含水达到一定程度后换泵增油效果将会变差。

3.2 调小生产参数效果分析

对于供液矛盾突出的低产、低效井,由于井底压力偏低,容易造成脱气、蜡卡、偏磨等问题,这类井的数量随着开发时间的延长逐年增加,近年来,不断地探索治理这类井的有效方法,我们通过安装减速电机、双速电机和更换小泵等措施,低效井的供液矛盾得到了一定程度的缓解。

(1)降低生产参提高井底压力

通过安装低速电机和减速装置,将抽油机的冲次由 4次/min 降到 2-3 次/min,通过更换小泵降低理论排量,抽油井的动液面得到一定的恢复,达到提高井底压力的目的。 2010 年我队共调小参 20 口,平均沉没度由 47m,上升到 85m,从示功图上看,抽油泵的充满度得到一定的改善。

(2)降低生产参数延长检泵周期

抽油杆柱塞系统下行接触液面瞬间的下行速度瞬间下降,形成冲击载荷。对于供液不足的井,由于抽油泵不能完全充满。沉没度越低,弹性弯曲的时间越长,杆管偏磨的时间越长,对杆管偏磨损越严重,统计 2015 的检泵作业井 8口 ,其中有 4 口井由于供液不足引起偏磨。

由此可以看出,液击力造成的抽油杆弹性弯曲是偏磨的重要原因,降低供液不足井的生产参数,提高抽油泵充满程度,可以减小杆管的摩擦程度,延长抽油井的检泵周期。

(3)供采关系较好的井调小参数产量下降 。供采关系较好的井调小参数后,理论排量相应减少,全井的生产压差越来越小,产量下降与理论排量成正比关系。统计调小参数井中供采关系较好的 12 口井,平均理论排量减少 2.4m3/d,平均日产量下降 0.5 m3/d,产量下降的幅度占减少理论排量的 20-25%,平均动液面上升85m。

(4)供采矛盾突出的井,调小参数提高采收率。油井严重供液不足,井底沉没压力较低,所以产气量高的井容易在近地层出现脱气圈,导致原油粘度增大,影响采收率,调小参数后,增加井底沉没压力,避免脱气现象的发生,提高采收率。

(5)供采矛盾突出的井,调小参数产量趋于稳定 。油井受地层供液能力的限制,生产参数偏大而导致严重供液不足,泵效较低,调小参数后,虽然理论排量相应减小,但地下的供液能力不变,可以提高泵的充满程度提高泵效,因此这类井调小参数后产量相对稳定。

4 结束语

(1)供采关系较好的油井,调大参数可以达到增油的目的。但是当地层能力较差,调大参数后不能保持合理流压的油井,增油效果較差;换大泵是增油的有效措施,但换大泵增油应该掌握增油的最佳时机,含水达到一定程度后 ,换泵增油效果将会变差。(2)针对沉没度较低和泵效较差的供液不足井,液击力造成的抽油杆弹性弯曲,是偏磨的主要原因,通过调小参数来缓解供采关系,泵效得到了提高,供采关系得到改善。(3)严重供液不足井,或低产低效井可以执行合理的间抽制度,这样既能有效的缩短检泵周期,还能节约能源能,将这一类井的生产制度合理化。

参考文献:

[1]冯磊. 合理优化参数提高抽油机井系统效率[J]. 石油石化节能. 2016(06)