门方辉 张兴瑞
摘 要 针对常规封隔器找漏存在胶筒易损坏、使用寿命短的问题,研究应用了新型找漏工艺技术,实现了大段验漏、小段准确找漏的目的。该技术采用自动平衡油套液面机构和自换向节流机构,延长了封隔器使用寿命,并且在找漏前先验证油管是否漏失,提高了找漏结果的可靠性。通过现场应用,施工简便,准确可靠,在找漏施工中具有较好的推广应用前景。
关键词 找漏 封隔器 高含水 工艺
中图分类号:P631.81 文献标识码:A
0前言
胜坨油田经过五十多年的开发,由于长期分层开采、注水生产、频繁的油水井措施作业,以及完井固井质量差、套管腐蚀等因素,致使套管漏失井逐步增多,从而导致高含水油井不断增多。目前找漏工艺多种多样,有井温测井法、封隔器试压法、井下视像等,现场施工以封隔器试压找漏为主,该技术施工简单、费用低,找漏结果准确可靠,又能确定漏失程度,为卡封、堵漏措施施工提供准确依据。
1问题的提出
胜坨油田现场作业常用K344水力压差式封隔器找漏,主要由两级K344封隔器和空心配水器组成。按照如图1所示连接顺序将验漏管柱下入预验漏井段,从油管内正打压,通过压力变化情况判断该井段是否存在漏失。
由于受工艺和油管漏失方面的影响,造成封隔器找漏施工一次成功率相对较低,2016年和2017年平均找漏施工一次成功率仅为70.3%,主要存在以下问题:
(1)常规K344封隔器找漏时油管液柱压力释放不出去,上提管柱时胶筒不能及时收缩解封,在上提或下放管柱过程中造成胶筒与套管壁摩擦而破损,使找漏不能继续进行,单井找漏施工需要用多趟管柱和数个封隔器,不仅延长单井施工周期,而且增加了作业成本。
(2)由于油管漏失原因,造成无法正确判断漏失位置,需要单独下试压管柱,再进行找漏施工。
因此,需要对封隔器找漏施工工藝进行优化,从而提高找漏施工一次成功率。
2找漏技术优化
针对常规封隔器找漏存在的问题,对找漏工艺技术进行了研究和优化设计,新型找漏管柱设计如图2所示,主要技术特点如下:
(1)封隔器胶筒采用双层加钢网机构,有效提高了胶筒的耐压能力,胶筒反复胀封、解封均不会损坏,延长胶筒的使用寿命和密封可靠性。
(2)底部采用常开式底球,当油套压差小于2MPa时可实现自动平衡油套液面,使胶筒恢复原状,有效提高封隔器胶筒的使用寿命。
(3)当怀疑油管存在漏失时,可投球至验管装置,打压5MPa验证油管是否漏失,能够排除因油管漏给地面操作人员造成的误判。若油管不漏,可打压至10-12MPa,滑套下移,与下部中心管相通,继续进行找漏施工。
(4)当正常找漏完毕后,可投球至泄压开关,然后打压5MPa将泄压开关打开,油套连通,解决了常规隔器找漏时油管液柱压力释放不出去的问题。
3作业施工工艺
若存在地面返水等情况,判断是浅部漏失时,可从上部往下找漏,否则,从下部往上找漏。将管柱下至找漏位置,从油管打压,在压力大于2MPa时常开底球关闭,继续打压,封隔器座封,并打开节流器,验证两封之间的套管是否漏失,套管试压压力一般不超过10MPa,若压力不降,此时关闭油管旋塞阀,再从套管内打压5-6MPa,判断井口至上封隔器之间是否漏失。若判断油管存在漏失,则先投入泄压球,再投入验管球,并打压5MPa判断油管是否漏失,若油管漏失,可根据现场情况更换油管;若油管不漏,再加压10-12MPa打掉球座,可以继续进行找漏施工,直至找到漏点。
4现场应用效果
4.1典型井例
ST3-8XN912井上修前含水突然升至100%,分析套管漏失。2017年3月22日用该找漏技术进行找漏施工,一趟管柱累计找漏施工16趟,验出1323.75m-1333.45m套管漏失。采用闭式管柱措施完井后,日产液量20m3,油量5m3,含水75%。
4.2效果评价
截止到2017年12月底,应用封隔器找漏技术在胜坨油田施工68口井,施工一次成功率为91.2%。该技术的成功应用,使一批高含水油井恢复正常生产,取得了较好的应用效果。
5结论与建议
(1)泄压开关与常开底阀的使用能够使胶筒恢复原状,有效提高封隔器胶筒的使用寿命和密封可靠性。
(2)验管装置解决了油管漏失影响找漏结果准确性的问题,提高了找漏的可靠性。
(3)该找漏工艺技术实现大段找小段验,提高了施工一次成功率,减少了找漏管柱次数,缩短了施工周期,且验漏结果准确可靠。