宋儒将
(湖北省有色金属资源开发与综合利用工程技术研究中心,湖北 黄石 435005)
大冶有色金属集团控股有限公司冶炼厂2012年引进DRESSER-RAND公司生产的B5IS-3+B7S-3型汽轮发电机组(余热电站)2台,其主要技术数据为如下。
额定进汽压力:4.4~4.6MPa;
额定进汽温度:2560~258.750℃;
额定排汽压力为:0.008~0.0165MPa;
排汽温度为:41.5~560℃。
由于该汽轮发电机组作为余热电站,其生产组织要服从于冶化生产,在非正常工作状态时会将蒸汽排空,针对此处高温蒸汽排放噪声,我们设计了一种带消音管式组合型排气消声器,以改善环境污染。
设计的消声器结构如图1,包括喷注管、冷却水进水管、排水管组件、消音管(见图2)、消音微孔板、排气管。其利用抗性消声器的多孔扩散、降低流速、分散降压和改变声抗等,使声波产生反射、干涉,又结合引入了消音管喷雾掺冷,利用件7、8、11引入冷却水通过小孔向蒸汽通道内喷雾,极大程度提高了喷雾与蒸汽接触面积,第一,加大了液、汽两种介质混合时产生的摩擦以实现消耗一部分声能;第二,利用掺冷在消声器内形成温度梯度,从而导致声速梯度改变而提高消声性能;第三,由于降温,使蒸汽体积大幅度收缩,汽流速度降低而提高消声效果,使其同时具备抗性消声器和掺冷消声器的消声频率特性,消声器类型、工作原理及使用范围见表1。本消声器排气管设计成T型三通结构,可消除排气时对消声器本身产生的后坐力,整体结构紧凑,强度高,使用寿命长。
图1 消音器整体结构示意图
按消声器整体结构示意图,结合汽轮机非正常工作时蒸汽排放条件,消声器设计原始条件见表2。
(1)冷却水量计算。
计算第一级蒸汽放出的热量:
图2 消音管截面图
得Q=885000kcal。
计算第一级冷却水吸收的量:
20℃水升温至100℃所吸收的热量:
100℃水变成100℃蒸汽所吸收的热量:
得m=1429kg/h。
同理,计算得二级水量为m=1283.6kg/h,三级水量为 m=968.8kg/h。
表1 消声器类型、工作原理及适用范围
表2 消声器设计初始参数
(2)开孔面积计算。
第一级:
M=18,M—马赫数,为气流速度与声速之比;得 Vi=0.33。
得 Si=592.7cm2。
同理,计算得二级开孔面积为Si=1084cm2,三级开孔面积为Si=2127cm2。
(3)板厚计算。
第一级:
得δ=1.33mm,取不锈钢最小厚度3mm。
同理,计算得二级不锈钢最小厚度为3mm,三级不锈钢最小厚度为3mm。
筒体厚度计算:
腐蚀余量2mm。
得δ=0.62mm,考虑外壳结构强度及腐蚀余量2mm。
取碳钢筒体厚度取8mm。
热力设备蒸汽排放的噪声是工业噪声源之一,特别是汽轮发电机组蒸汽排放所辐射出的气体动力性噪声,传播较远,危害较大。现有传统消音器分抗性消音器和阻性消音器,在高温蒸汽排放消声中存在以下问题。
(1)传统的抗性消音器针对这种蒸汽排放工作场合降噪效果不理想。实际上,表压为1kg/cm2的饱和蒸汽,其速度可达到30~40m/s,这样高速度的蒸汽,在排向大气时造成的噪声很高,排气压力高时,噪声危害更大,抗性消音器消声频带宽度所限,应用于蒸汽排放场合效果不理想。
(2)传统的阻性消音器在投用初期效果还行,但由于饱和蒸汽含水量较大,温度高,流速快,使用一段时间以后,往往将吸声材料损坏吹走,导致消音效果下降,整体使用寿命不长。
本消声器与现有的消音器相比较,同时具备传统抗性消声器、微穿孔板消声器、喷雾消声器和引射掺冷消声器的多种消声频率特性,可在较宽的频率范围内消除噪声,其消音管成多圈环形竖直布置在蒸汽通道内,管子外部绕微孔板并点焊,提高了喷雾与蒸汽接触面积,加大了液、汽两种介质混合时产生的摩擦,利用掺冷形成温度梯度,利用降温降低汽流速度而提高消声效果。另外,排水管组件上安置疏水阀,以便及时排放冷凝水,防止冷凝水积多后形成水锤,同时避免了此处蒸汽直接外排形成的二次噪声污染。
2013年年初,汽轮机排汽口处加装了组合型消音器后,在距消音器中心40m处,汽轮机非正常工作状态下最大排气量时,我们实测噪声值为63dB(A),远优于《工业企业噪声卫生标准》规定的数值,效果较为理想,积累了实践经验。
参考文献:
[1]机械工程手册、电机工程手册编辑委员会.机械工程手册(第2卷)[M].北京国防工业出版社,1982.
[2]徐灏.机械设计手册(1)(第2版)[M].北京:机械工业出版社,2000.