空气潜孔锤在矿区充填孔施工中的应用

2018-04-14 20:01张峰
地质装备 2018年4期
关键词:钻压牙轮潜孔

张峰

(山东地矿集团有限公司,济南 250013)

1 项目概况

江苏某铁矿于1995年开工建设,一期矿井2001年9月正式竣工投产,一期工程设计年产能力300 吨/年,采用边生产边基建模式;二期工程矿体埋深多数集中在140~450 m之间,已探明的铁矿石储量1300万吨,占总储量的40%,平均品位52.66%,伴生铜、钴、金等贵重金属,开采价值较大。随着国内经济的迅猛发展,市场对钢铁的需求日益增大,铁矿石的开采量也随之加大,该铁矿的开采已逐步向深部迈进,但该矿区地下水资源丰富,巷道涌水明显,经监测,巷道涌水量最高时达1200 m3/h,对周边矿区开采造成困扰。

为保障铁矿安全开采,该铁矿委托我单位在矿区内施工充填钻孔2个。经了解,另一施工队伍前期采用常规钻进技术,出现了钻遇采空区、裂隙带泥浆液泄露问题,严重时,泥浆液有进无出,不但污染地下水,还造成孔壁坍塌,粘、附、卡钻等井内事故,甚至导致钻孔报废而延误工期,造成巨大经济损失。我单位施工技术人员反复研究,根据施工矿区地层特点,采用下套管护孔换径,矿区上部回填段及第四系层段拟采用回转钻进工艺,下部井段采用气动潜孔锤钻进工艺施工。

2 潜孔锤施工工艺特点

气动潜孔锤钻探施工,又称气动孔底冲击回转钻探。在这种钻探方法中,压缩空气既作为冲洗介质又作为气动能量。在钻头与钻杆间,连接一个风动潜孔锤,把通过钻杆输入的压缩空气的能量转化为机械冲击能,并用活塞冲击钻头实现孔底冲击碎岩。气动潜孔锤特点是冲击功大、回转速度低、轴向钻头压力低、碎岩效率高、钻头使用寿命长,适合钻探中硬以上岩层。与常规泥浆回转钻进工艺相比,具有钻进效率高,施工周期短,无地层污染等优点,广泛适用于基岩水井、页岩气、地热资源勘查、矿山采空区和建筑基础施工等领域。

3 钻孔设计及质量要求

3.1 地层情况

0~3.0 m为混凝土地面,3.0~6.0 m为回填层,6.0~40.0 m为第四系地层,40.0~410.0 m为斜长角闪岩。

3.2 地质设计

设计井型为垂直井型,三级井身结构,套管完井。根据前期地质资料,设计井深210 m。

(2)二开:孔径406.4 mm;穿过第四系,入基岩5 m,深约45 m,下入∅377 mm×8 mm螺旋钢管,水泥封固。

(3)三开:气动潜孔锤施工;孔径325.0 mm;钻至目的层位,深约410 m,下入∅194 mm充填管。

3.3 技术要求

①所有钻孔井斜不能超过1%;②全孔下套管,无缝钢管对接采用焊接,内壁要求光滑;③下套管后要求对孔壁与管壁之间进行水泥充填,孔底不得有漏水现象;④施工完毕后,钻屑和污水现场清理干净,场地恢复。

4 施工工艺

矿区上部回填段及第四系层段(40 m)拟采用回转钻进工艺,采用泥浆护壁牙轮钻头钻进,下入∅426 mm×8 mm、∅377 mm×8 mm螺旋钢管护壁,下部井段采用∅325 mm气动潜孔锤钻进工艺施工。

4.1 钻进技术参数

4.1.1 牙轮钻进

钻压和转速既决定着钻头破碎岩石的效率,又影响到钻头牙齿、轴承的磨损。软地层,钻头以剪切作用为主,一般采用高转速、低钻压;中硬地层,钻头产生剪切、冲击、压碎综合作用,一般采用中等转速和中、高钻压;硬地层,钻头以压碎、冲击为主,一般采用较高钻压、低转速。

4.1.2 气动潜孔锤钻进

主轴转速10~20 r/min,钻压25~27 kN,送风量60 m3/min。

4.2 钻具组合

4.2.1 牙轮钻进钻具组合

∅133 mm主动钻杆+∅127 mm钻杆+∅203 mm钻铤+牙轮钻头。

4.2.2 气动潜孔锤钻具组合

∅133 mm主动钻杆+∅127 mm钻杆+∅203 mm钻铤(+∅159 mm钻铤)+空气潜孔锤。

治疗技术内容:包括关节活动技术、肌力训练、关节松动术、牵伸技术、平衡协调训练、神经发育疗法、神经肌肉本体感觉促进疗法、运动再学习疗法等。

4.3 钻进技术方法

4.3.1 牙轮钻进

(1)地基要平整牢固,设备安装就位时保证“三点一线”,确保施工过程中不发生倾斜、移位等现象。

(2)钻进过程中要精心操纵,平稳送钻,不能加压启动转盘。井下出现起蹩跳钻现象时及时起钻检查牙轮钻头。连续产生憋跳钻时,若地面设备无问题,应立即起钻,避免掉牙轮。

(3)钻进中操作要平稳,送钻要均匀,严禁猛提猛放、溜钻和镦钻。

(4)如发现钻头无进尺,泵压明显升高或降低,机械转速突然下降,扭矩增大等现象时,若地面设备无问题,应起钻检查。

4.3.2 气动潜孔锤钻进

(1)钻具下入孔内启动空压机后称重,把钻压仪清零,缓慢转动钻具加压,此时钻压仪显示的数值即为钻孔工作钻压,钻压为钻铤重量的30%,潜孔锤正常工作后即为正常钻进。

(2)开孔用导向及人工扶正钻进,转速15~20 r/min,送风量为33 m3/min,加入钻铤后用钻铤重量的40%以内控制钻进,即钻铤重量20 kN,钻进压力不超过8 kN(以钻压表称重为准),以此类推。钻铤重量超过70 kN后转入正常钻进。

(3)钻进过程中,随时关注进尺情况和钻具声音,若钻进中钻速突然降低或不进尺,且气压猛增,尽快将钻具提离孔底,防止发生埋钻和其他事故的发生。在钻进过程中随时观察排渣口排渣情况是否正常,根据排出的岩渣和地层柱状图了解地层情况,以判断工作是否正常。

(4)保持钻具内孔清洁,防止潜孔锤活塞卡住而不能工作,防止内缸套和活塞过快磨损。

(5)钻具接近井底0.5 m时送风,待风返回井口后,再开动钻机转动钻具,扫到井底,潜孔锤工作正常后按正常参数钻进。

(6)加钻杆时把钻具提离孔底,主动钻杆出井口后方可停风、加钻杆。

(7)每回次结束,要及时检查潜孔锤螺纹连接及钻头卡销等关键部位,以防潜孔锤零部件脱落井内。

5 施工过程及结果

1号钻孔0~40 m用泥浆护壁牙轮钻头钻进,40~410 m采用回转钻机配合空气潜孔锤钻进,钻进410.56 m,顺利通过采空区空巷和漏失层,最大井斜角<0.8°,孔斜完全达到设计要求,显示出空气潜孔锤施工钻孔垂直度高、孔斜稳定的特点。

此次施工总计用时17 d,钻进用时大约8 d,其他用时9 d,钻进用时占总用时的47%,纯钻月效率为1539.6 m(下套管、固井、修设备及等料时间排除在外),实际钻月效率为724.5 m。前期另一施工队伍采用回转工艺钻进,平均每天进尺为12.8 m,钻进410 m需用32 d,纯钻月效率只有384.3 m。以上数据充分显示出空气潜孔锤效率高的特点,比常规钻进时效提高了3~4倍,是一种效率高、周期短的钻进方法,属于在矿山采空区进行钻探的一种行之有效的方法。

6 施工经验总结

6.1 施工注意事项

①该孔施工深度较深,产生岩粉排放较多,为满足施工要求适时采用三通并联两台压风机,满足气流上返速度,增加风量,以提高排渣能力。②随着孔深的增加,为使得钻孔内岩粉排放干净,可采用泡沫钻进,即泡沫钻进时,先送风,再泵入泡沫溶液剂,能够有效提高岩粉排放能力。③加钻杆后,先探明井底内残渣,如超过0.5 m时,要先送风清渣,然后再正常钻进。④钻深超过100 m后,随时观察返上来的岩屑数量,确定岩粉全部返出后,方可进尺,以防井壁储存过多岩屑,造成埋钻事故。

6.2 改进意见

①由于潜孔锤的工作原理和锤头的特殊结构,决定了钻孔孔壁不是圆整光滑的,当钻进速度快而转速又高时,更容易出现这种现象,要合理控制进尺和转速的关系,根据情况使用扩孔器。②检修潜孔锤时,一定要重点检修止逆阀,要保证配合间隙适中,活动灵活。止逆阀活动不灵活,会造成岩粉倒灌入潜孔锤,使之不能工作。必须保证空压机在较低风压中工作,环空风速得以提高,孔内岩屑才能彻底清理干净。③本次所用的TSJ-600型钻机在空气潜孔锤钻进施工中辅助时间较长,不能准确控制钻进参数,工作可靠性较差,今后可与全液压动力头钻机配合使用,可进一步提高钻进效率,减少孔内事故的发生。

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